前 言
目前在北京市郊區(qū)的一些生活小區(qū)的集中供熱鍋爐房仍然運(yùn)行著許多自然循環(huán)的熱水鍋爐,結(jié)構(gòu)形式有單鍋筒縱置式、雙鍋筒縱置式、和雙鍋筒橫置式幾種,燃燒設(shè)備多為鏈條爐排,設(shè)計(jì)煤種大多為各類煙煤。出力一般在0.7-7.0MW之間,但經(jīng)運(yùn)行過幾個(gè)采暖期后鍋爐受熱面管發(fā)生不同程度的變形、脹粗、甚至穿透性裂紋,嚴(yán)重者可導(dǎo)致爆管等水循環(huán)事故,影響了鍋爐的安全運(yùn)行和正常供暖。為此,筆者通過典型檢驗(yàn)事例從鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、運(yùn)行條件等方面入手,著重分析熱水鍋爐水循環(huán)事故的原因,提出改進(jìn)措施。
一、事故發(fā)生
在××年2月5日北京某集團(tuán)總公司下屬單位一小區(qū)供暖鍋爐房的一臺SZL2.8-1.0/95/70-AIII熱水鍋爐在運(yùn)行中突然發(fā)生爆管。鍋爐被迫停止運(yùn)行,給小區(qū)供熱造成很大影響。
二、現(xiàn)場勘查情況
筆者對事故鍋爐進(jìn)行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)爆管發(fā)生在爐膛水冷壁,其情況是:(見圖1)
?。ㄒ唬t膛水冷壁頂棚管發(fā)生不同程度下塌變形,嚴(yán)重處的變形量達(dá)100-130mm,管子局部脹粗,其中有一根破裂(部位Ⅰ)。爐膛右側(cè)位于爐膛燃燒主燃區(qū)有3根水冷壁管的直段外凸變形,變形量40mm,變形管段局部脹粗,有許多處穿透性裂紋(部位Ⅱ)。
(二)在進(jìn)一步對鍋爐水冷壁割管檢查發(fā)現(xiàn):
1.水冷壁頂棚管結(jié)垢嚴(yán)重,管內(nèi)壁結(jié)垢3-4mm。
2.右側(cè)水冷壁管直段結(jié)垢2-3mm。管外壁金屬呈暗紅色。
3.經(jīng)過內(nèi)部檢驗(yàn),其余受熱面管內(nèi)壁結(jié)垢不超過0.5mm。
三、事故分析
?。ㄒ唬╁仩t概況:
鍋爐型號:SZL2.8-1.0/95/70-AIII
鍋爐出廠編號:22-3100
出廠日期:1995.8
鍋爐主體材質(zhì):鍋筒:20g 管子:20
投用日期:1996.12
工作壓力:0.3MPa
水處理形式:鈉離子交換器
事故發(fā)生:鍋爐投運(yùn)后的第4個(gè)供暖期
?。ǘ┕鼙诮Y(jié)垢直接導(dǎo)致了水冷壁管的過熱損壞
1.鍋爐受熱面金屬的溫度總是高于其中工質(zhì)的溫度。當(dāng)管壁受熱面較清潔時(shí)候,由于熱量被水吸收而得到充分的冷卻,受熱面金屬的強(qiáng)度在安全工作的范圍內(nèi)。但是,如果受熱面結(jié)了水垢,金屬的狀況就會發(fā)生向不安全的變化。對于碳酸鹽水垢來說,它的熱阻是一般鋼的幾十倍。受熱面水垢的存在阻止了金屬熱量的釋放。直接引起管內(nèi)壁熱儲量增加,導(dǎo)致管壁溫度增高。當(dāng)管壁結(jié)1mm的水垢時(shí),管壁溫度將生高100℃以上,而管壁溫度升高導(dǎo)致鋼材的強(qiáng)度下降。而從現(xiàn)場水冷壁的顏色判斷,損壞管處的壁溫確實(shí)曾經(jīng)超過500℃以上。所以結(jié)垢使管壁超溫過熱,強(qiáng)度下降,最終導(dǎo)致破裂。
2.水垢和鋼材的熱膨脹系數(shù)不同,這又導(dǎo)致垢層局部開裂或脫落,這使較低溫度的熱水與溫度相當(dāng)高的管壁相接觸,引起管壁溫度的巨大變化,并使管內(nèi)壁受到冷熱應(yīng)變,產(chǎn)生巨大的應(yīng)力。以致使管子發(fā)生很多裂紋。
3.管壁溫度升高,管子就會發(fā)生伸長,因而造成頂棚管和水冷壁管的凸出變形。