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有機氟生產(chǎn)中基本危險化學(xué)品及單元過程危險因素分析

作者:陳鴻昌  
評論: 更新日期:2011年05月16日

  無水氟化氫反應(yīng)轉(zhuǎn)爐及其他部位,特別是排渣系統(tǒng)經(jīng)常因控制不穩(wěn)或操作失誤,造成氟化氫氣體及混有殘存硫酸氣體的渣料,將有害氣體散發(fā)于空氣中。

  2004年,某廠操作人員在螢石螺旋輸送器正在運行時,用腳踩在蓋板上面,因為鋼板已腐蝕變薄,不慎一腳落入,受到嚴(yán)重傷害。

  2. 二氟一氯甲烷

  1980年某化工廠的HCFC-22濕式氣柜要檢修時,由于認(rèn)為氣柜內(nèi)的物料沒有多大的毒性,而且氣柜的鐘罩已取出,設(shè)備是敞開的,在工段長帶領(lǐng)下操作工就下去作業(yè)。沒過多久,下去的人使因缺氧而窒息,有人接著下去搶救,也因窒息而倒下,如此先后發(fā)生多人相繼窒息受傷。最后包括工段長本人在內(nèi),共有2人死亡、9人受傷。

  用液相法制備催化劑五氯化銻,是多數(shù)HCFC-22工廠都有的輔助工段,當(dāng)將氯氣直接通往反應(yīng)器,與金屬銻塊接觸反應(yīng)時,如果控制不當(dāng),反應(yīng)太快而且是猛烈放熱,就會起火燃燒。多個化工廠曾發(fā)生過這樣的事故,輕者把鋼制的反應(yīng)器燒紅,重者能把部件燒壞并引燃周圍的易燃物品。

  1991年四川某廠按慣例接受返回廠的HCFC-22鋼瓶,由于不有檢查鋼瓶內(nèi)是否尚有殘存的物料,操作工將其中一個鋼瓶充入少量本廠的純HCFC-22,然后進(jìn)行排空處理。過程持續(xù)幾小時后,正在包裝廠房外、員工休息室等處的工人逐個感到不適,當(dāng)懷疑為中毒癥狀并趕快送醫(yī)院檢查。前后共有44人感到不適,其中15人被確定為有機氟中毒。最終造成4人死亡、4人重度中毒、3人中度中毒。經(jīng)專家共同分析事故后,一致認(rèn)為返回的鋼瓶中混有有毒的高沸點化合物隨氣體排空散布到四周,進(jìn)而導(dǎo)致大面積中毒。

  1989年武漢某化工廠,在制備氟化催化劑五氯化銻時,液氯汽化器因超壓發(fā)生爆炸,由于爆破直接受傷和氯氣中毒以重結(jié)果,致使多人受傷,其中重傷3人、死亡3人。

  某化工廠的氟化反應(yīng)器進(jìn)料閥門處因密封墊片選材不當(dāng),發(fā)生泄漏后,又因反應(yīng)器內(nèi)有壓力,而該閥門無法隔斷更換,大量氟化氫、氯化氫、氯仿等氣體連續(xù)散發(fā),造成大面積的污染,使周邊群眾受害。

  3.四氟乙烯及聚四氟乙烯(聚全氟乙丙烯)

 ?。?)爆炸事故

  1993年山東某化工廠,四氟乙烯蒸餾裝置突然發(fā)生強裂爆炸,爆炸威力之強,在有機氟行業(yè)中也屬罕見。1#脫氣塔頂部和2#精餾塔底幾乎同進(jìn)爆炸,塔節(jié)斷裂,破碎的設(shè)備飛出裝置外幾十米。所幸裝置的三面均有防爆墻保護,雖然無人受傷,但生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。

  2004年3月,四川又有一家氟化工企業(yè)的四氟乙烯3#精餾塔發(fā)生爆炸。在該裝置的流程中,1#塔是把高、低沸點兩大部分餾分分離,因此3#塔其實是四氟乙烯精餾塔。爆炸后果是造成操作人員2死1傷。

  四氟乙烯的爆炸事故可追溯到20世紀(jì)70年代,某研究所用容量為6L的小鋼瓶盛裝四氟乙烯單體,經(jīng)分析它的含氧量超標(biāo),稍經(jīng)排空后即合格,在單體壓入聚合釜的過程中,突然發(fā)生爆炸,造成1人死亡。

  北方某化工廠將充裝有四氟乙烯精餾殘液的鋼瓶露天放在廠內(nèi)路旁,一日清晨空然發(fā)生爆炸。鋼瓶的碎片和部件飛出工廠圍墻,幸而當(dāng)時還未到上班時間,才無人受傷。

  某化工廠在夜班作業(yè)時,聚四氟乙烯工段的聚合崗位操作工因大意未關(guān)上防爆門,正好被值班巡視的人員發(fā)現(xiàn),剛把門關(guān)好,不到3min,防爆間里的聚合釜便發(fā)生爆炸。

  1984年某化工廠,從四氟乙烯單體槽計量發(fā)現(xiàn)加料的氣動閥可能失靈,可能已有少量四氟乙單體漏入聚合釜,但并不在意,第二天聚合操作工按慣例先行清釜,吊下釜中的低壓照明燈不小心被打碎,立即引起爆炸。

  南方某廠,安裝在進(jìn)分散聚合釜的氣相管路,因加料太猛,管道內(nèi)氣體流速大,閥門的閥芯卻沒有接地,有機物磨擦產(chǎn)生靜電積累,進(jìn)而造成爆炸。

  還有一些較輕的“爆炸”,如在清理被四氟乙烯自聚物堵塞的精餾塔塔頂冷凝器或塔節(jié)中填料時,或積累有較多自聚物的貯槽時,不小心發(fā)生打擊或碰撞,便會產(chǎn)生類似的輕度“爆炸”,也有可能造成對操作人員的一定程度傷害。至于聚合釜則經(jīng)常發(fā)生爆炸或爆聚,直到近年某廠新上的3m3聚合釜在試車階段仍曾多次發(fā)生爆聚。

 ?。?)中毒事故

  1986年某化工廠,在檢修四氟乙烯精餾系統(tǒng)時,按規(guī)定把每個塔的部件拆下清洗,其中包括4#塔釜的加熱器(平時含有較高含量的高沸點殘液),因事先置換不夠徹底,沖洗的水又任意在地面流溢,接著又打掃地面,使污水更加擴展。此時恰好有一班長正在附近抽煙,不久出現(xiàn)中毒癥狀,經(jīng)醫(yī)院搶求無效而死亡。

  山東某化工廠冬天為取暖,將HCFC-22加熱器夾套內(nèi)使用地的水蒸氣引入控制室的暖氣片,不巧因HCFC-22加熱盤管被腐蝕穿孔,物料裂解氣隨著水蒸氣進(jìn)入控制室內(nèi),造成操作工中毒,并有1人死亡。

  1989年四川某化工廠,在四氟乙烯單體冷凍脫水器活化操作過程中,有人發(fā)現(xiàn)底部放水管因冰凍無法出水,就接上蒸汽軟管經(jīng)出口對脫水器底部直接加熱,不久管道被通開,拔出管子后大量的存水夾帶著含氟高沸物流往排污溝,不巧的是,引排污并不通暢,反而有許多液體又倒回操作現(xiàn)場最終導(dǎo)致1人中毒、1人死亡。

  四、現(xiàn)狀問題

  目前各生產(chǎn)企業(yè)基本上都建立有較為完善的安全管理制度和比較健全的組織機構(gòu),相應(yīng)的規(guī)章制度一般能做到定期或不定期的檢查。如:對員工進(jìn)行安全培訓(xùn),盡可能采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝備,選擇自動報警,聯(lián)鎖及DCS控制等手段。

  各有機氟生產(chǎn)企業(yè)存在問題雖然不盡相同,但也有不少共同的地方,較為突出的有:

  1.有關(guān)安全的規(guī)章制度往往不能形成一套完整的體系,更不像質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系那樣,實行動態(tài)管理,而是常年不變。

  2.在承包或簽訂年度任務(wù)目標(biāo)時,表面上安全生產(chǎn)是一項重要指標(biāo),但經(jīng)常只是以出現(xiàn)的傷亡數(shù)來衡量,只要不出事故就行。而對事故隱患,甚至已暴露出來的問題,則作為軟指導(dǎo)標(biāo),下達(dá)整改通知后并不重視是否如期完成。

  3.安全措施項目經(jīng)常因資金不足或生產(chǎn)任務(wù)太緊而壓縮,以至于取消。計劃內(nèi)的大、中、小修為趕任務(wù)而壓縮時間,往往把安全措施項目擠掉,或者為搶時間而忽視安全規(guī)程的執(zhí)行。

  4.事故應(yīng)急救援預(yù)案全面詳細(xì),但是能讓全員工都十分熟悉的卻很少,特別是企業(yè)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)層更是不清楚的為多。能夠?qū)κ鹿蕬?yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行認(rèn)真演練,發(fā)現(xiàn)漏洞或不足之處能及時改進(jìn),制訂新的版本然后再次進(jìn)行演練的廠家似乎屬于罕見。

  5.各種類型的安全培訓(xùn),即使是在公司內(nèi)舉行,往往企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)都因“太忙”而很少參加,他們的實際知識和處理、應(yīng)變能力經(jīng)常不及普通員工。上級的例行檢查,包括安全評價、論證及專門的安全檢查也很少針對領(lǐng)導(dǎo)者并認(rèn)真進(jìn)行,包括一些著名的大企業(yè)也多少存在這樣的不足。

  6.事故發(fā)生后重在搶救,調(diào)查事故原因都以保密為借口而不公開,不能由第三方秉公執(zhí)行,即使內(nèi)部調(diào)查結(jié)束也不能在行業(yè)內(nèi)能報,因此調(diào)查結(jié)果不能起到讓同行有借鑒之外。追查責(zé)任更是常常采取大事化小、小事化了的態(tài)度,同樣重在內(nèi)部“消化”。作為領(lǐng)導(dǎo)最多表面上深刻認(rèn)錯,并接受“處分”,有的甚至往上級的報告中附有處分意見,但并不入檔案,實際上不傷根本。

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