六、燃氣爆炸典型事故分析
下面介紹兩起燃氣鍋爐爆炸事故。從中可以看出,只要我們采取前述種種安全措施,爆炸事故是完全可以避免的。
(一)違反操作規(guī)程產(chǎn)生的爆炸事故
某廠一臺K4—13型鍋爐,原以煤為燃料,后改用燃氣,安裝4個中壓引射式燃燒器。由于該廠鍋爐改燒燃氣后,未對操作人員進行專門培訓,操作人員未按燃氣鍋爐操作程序進行點火,在二次點火時發(fā)生爆炸事故。幸好有防爆門,未造成重大損失。事故發(fā)生后,操作人員敘述點火程序如下:
1.點火前檢查所有供氣管道、閥門與各種儀表,均屬正常。
2.點火前開動引風機6min,將爐膛內(nèi)氣體排出。
3.開主閥放散1min,后關閉放散閥。
4.點燃點火器,放人爐內(nèi)燃燒器出口上方。
5.開燃燒器前的調(diào)節(jié)閥與控制閥。這時由于調(diào)節(jié)閥開啟太大,而控制閥又開啟太快,以及爐內(nèi)溫度過低等因素,點火未燃。
6.關閉控制閥,準備二次點火。
7.點燃點火器,重新放入爐內(nèi),這時立即發(fā)生爆炸。
事故分析:由于一次點火未燃,鍋爐內(nèi)已形成燃氣—空氣混合物,而且濃度已達到爆炸極限以內(nèi)。按照操作程序,本應在二次點火前再重新開引風機,排出爐內(nèi)氣體,然后再進行點火。但操作人雖并未這樣做。因此,二次點火時立即發(fā)生爆炸事故。從該例看出,一切必要的合理規(guī)章制度必須嚴格執(zhí)行,領導要經(jīng)常檢查,操作人員更不能馬虎大意。
(二)閥門關閉不嚴造成的爆炸事故
某廠一臺K2—13型鍋爐,原以煤為燃料,后用燃氣,采用鼓風式燃燒器。當時為了早日用氣,在燃燒器前只安裝一個關閉不嚴密的閥門,打算以后有好閥門時再更換。
事故發(fā)生后,操作人員敘述點火程序如下:
1.點火前檢查所有燃氣管道、閥門、風管、風機與各種儀表均屬正常,只有燃燒器前一個閥門關閉不嚴。
2.點火前開鼓風機5min,將爐內(nèi)氣體排出。
3.將點火器點燃放入爐內(nèi),這時立即發(fā)生爆炸。
事故分析:雖然點火前已換氣5min,但由于燃燒器前只裝了一個關閉不嚴密的閥門,因此點火器放入爐內(nèi)之前爐內(nèi)還是有漏入的燃氣,并已形成可燃混合物,所以在初次點火時即發(fā)生爆炸。通過該例說明,爐前管道系統(tǒng)設計一定要合理,而且閥門等設備一定要保證質(zhì)量,不合格者一律不準使用,以免發(fā)生事故。