??? 實例9? 1987年7月23日上午9時30分,上海某制藥廠胺基物操作工周某在SMZ車間操作時吸入氯氣中毒。這主要是由于胺基物反應中需不斷地通入氯氣,因加氯超量,使氯氣經安全閥外逸,受當天風向影響,反流入車間,導致周某中毒。事故原因:生產設備工藝設置不合理。??
??? 實例10? 1994年10月21日,中國水產上海某公司第二分公司辛某及奚某清洗二只原用于消毒的0.5噸液氯舊鋼瓶。他們將鋼瓶傾斜放在地面,在瓶兩頭分別接上橡膠管,注水清洗,觀察到水由黃變白,認為瓶內已無氯氣,拔下進水管時,突然有氯氣噴出,兩人吸入氯氣。經診斷,奚某為急性輕度氯氣中毒,辛某為氯氣吸入。中毒原因分析:該公司領導缺乏防護意識,鋼瓶清洗方法不當.操作工人思想麻痹,未使用個人防護用品,這些均是造成中毒的原因。??
??? 實例11? 上海某化纖廠漿粕車間一年一度的大檢修又要開始了。1986年10月13日上海,漿粕車間副主任吩咐代理工長陸某,安排人員清洗漂洗工段的高位槽,包括鹽酸池和次氯酸鈉池,每個池的容積約為9個m3,陸隨即將任務派給了四位工人,兩人一組,分別清洗鹽酸池和次氯酸池。鹽酸池和次氯酸池內留有殘液,沖洗后各形成約一噸左右的廢水,清洗完畢,兩組工人幾乎同時開閥放水。由于下水道平時就有堵塞,流水不暢,因此,兩股廢水沖到下水道后積聚在一起,混合后便發(fā)生了化學反應,產生氯氣。氯氣從陰溝中逸出,并逐漸擴散到車間男子更衣室和過道處,導致在場的十多名員工不同程度地吸入氯氣,分別出現(xiàn)咳嗽、流淚、氣急、胸悶、惡心、頭昏、心悸、流涕等癥狀。這些員工紛紛來到醫(yī)務室就診,廠醫(yī)給他們服用了氨茶堿后,將其中9名癥狀較重的員工送往醫(yī)院治療,經檢查診斷為急性輕度氯氣中毒。?
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??? 事故原因,主要是廠方沒有制訂清洗化工料槽的安全衛(wèi)生操作規(guī)程,車間副主任和代理工長在布置任務時,也都沒有講清沖洗池槽的要求和有關的防護知識,清洗鹽酸池和次氯酸池時也沒有安全衛(wèi)生干部到現(xiàn)場監(jiān)護,而4名清洗工人均不是漂洗工段的工人,是臨時召集起來的,缺乏相應的防護知識,上述原因湊在一起,便導致了事故的發(fā)生。??
??? 實例13? 1997年7月25日下午3時左右,上海自來水公司某水廠請上海某控制機器有限公司(合資企業(yè))來該廠加氯車間檢修、測試在線的DR-20K電子磅稱,下午3時10分左右,日班的加氯工使用氯氣鋼瓶倉庫的3噸行車,起吊在電子磅稱上的氯氣鋼瓶,由于該行車單邊剎車不靈,致使被吊鋼瓶晃動,碰擦相鄰鋼瓶,引起鋼瓶互撞,撞擊到最后一只接在加氯歧管上的鋼瓶,脫離支架,造成DN10mm連接管拉脫,引起液氯泄漏,當時在場人員及時采取措施,關閉氯氣電動閥,切斷加氯機氯源,3時45分左右,漏氯得到控制。在搶險過程中,有3名職工輕度吸氯,被送往有關醫(yī)院觀察治療,診斷為氯氣吸入。?
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??? 由于行車安裝質量存在問題,剎車不靈,加上加氯設備本身的缺陷,在處理液氯泄漏過程中,現(xiàn)場人員又未佩帶個人防護用品,廠內缺乏運輸化學危險品的管理制度,危險物品操作時現(xiàn)場也無監(jiān)護措施等,造成了事故的發(fā)生。