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小革新,保安全
早期發(fā)電車中,柴油機(jī)與冷卻水管之間的聯(lián)結(jié)件為橡膠波紋管。因?yàn)榘l(fā)電車運(yùn)行后,冷卻液由常溫逐漸上升到90℃,波紋管可以有效地緩解熱脹冷縮帶來得應(yīng)力變化。如圖:
但是,使用橡膠波紋管有兩個(gè)弊端:
1.橡膠波紋管易老化。冷卻液溫度持續(xù)90℃,對橡膠加速老化,直接導(dǎo)致橡膠波紋管龜裂、爆裂,柴油機(jī)自動(dòng)停機(jī),客車全列停電,給旅客帶來不便。大同客車段的發(fā)電車僅2004年上半年就發(fā)生了6起類似情況。
2.造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。橡膠波紋管爆裂后,冷卻液大量噴出,為了不影響行車,應(yīng)急措施就是立即補(bǔ)充冷卻液,如果備用不足,就要補(bǔ)充自來水。按照技術(shù)要求,冷卻液中不得混合自來水,客車回單位后,冷卻液要全部排空,換新。每次更換冷卻液需要7000元,僅2004年上半年造成經(jīng)濟(jì)損失4.2萬元。
鑒于類似事情的頻頻發(fā)生,大同客車段組織技術(shù)部門與發(fā)電車乘務(wù)員一起研究對策。針對橡膠易老化的特點(diǎn),有職工提出采用金屬波紋管來代替橡膠波紋管的建議,經(jīng)過技術(shù)部門論證,金屬波紋管完全可以滿足熱脹冷縮的應(yīng)力變化,采納了職工的合理化建議,將12輛發(fā)電車的橡膠波紋管全部改裝為金屬波紋管,徹底解決了這一頑癥。
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小建議,大效益
大同客車段配屬了35輛23型餐車,車窗為木質(zhì)材料,結(jié)構(gòu)不合理。存在以下三個(gè)弊端:
1.職工工作量大。每年要組織兩次車窗裝卸專項(xiàng)活動(dòng),“5·1”黃金周天氣轉(zhuǎn)暖,開始安裝百葉窗;“10·1”黃金周天氣轉(zhuǎn)冷,開始安裝推拉式車窗,一年需要拆卸、安裝兩次,職工工作量大。
2.成本支出大。由于23型餐車車窗為木質(zhì)車窗,經(jīng)過數(shù)次拆卸,對窗戶有一定的損壞,每年餐車車窗支出費(fèi)用近3萬元。
3.使用效果不好。百葉窗由于結(jié)構(gòu)原因,安裝不牢固,容易發(fā)生脫落,影響行車安全。尤其是鐵路第五次大提速后,客車速度高,在提速線上與客車會(huì)車時(shí),由于空氣壓力大,經(jīng)常發(fā)生餐車窗戶脫落,危及行車安全。
針對這一情況,職工提出了“借鑒其他型號客車如25B、25G的車窗結(jié)構(gòu)”的合理化建議,經(jīng)過反復(fù)測量尺寸,選取材質(zhì),決定采納職工的合理化建議,將CA23型餐車窗戶全部更換為CA25G型餐車窗戶,CA25G型餐車窗戶結(jié)構(gòu)為上開式活動(dòng)車窗,鋁合金材質(zhì),操作簡便,結(jié)構(gòu)合理,安裝牢固。雖然一次性投入較大,但是后期收益大。一是徹底避免一年的兩次裝卸,一勞永逸;二是取消了車窗日常維修,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了事故的發(fā)生。
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充分發(fā)揮職工的聰明才智,將其轉(zhuǎn)化為確保安全的有力武器,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,既有利于安全生產(chǎn),又提高了勞動(dòng)效率,無形中也增加了效益,何樂而不為呢?