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如何消除劣質(zhì)煤對(duì)鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響

  
評(píng)論: 更新日期:2015年06月04日
3.1煤質(zhì)變差鍋爐助燃燒油量增加:
燃用低揮發(fā)份的煤時(shí),一方面由于著火點(diǎn)推遲,燃燒不穩(wěn)定,需要助燃燒油,另一方面,低負(fù)荷期間,由于爐膛溫度低,使著火更加困難,為確保燃燒穩(wěn)定,必須助燃燒油,所以燃用低揮發(fā)份的煤時(shí),無論是在滿負(fù)荷工況還是低負(fù)荷工況,燃燒不穩(wěn)的問題始終存在。這樣,鍋爐助燃燒油量居高不下,經(jīng)濟(jì)性差。
3.2降低鍋爐助燃油的措施:當(dāng)燃煤灰份特別大,滅火保護(hù)火檢不穩(wěn)的情況下,為確保爐燃燒穩(wěn)定不發(fā)生滅火,一般情況下必須投入小油槍助燃。但這一種運(yùn)行方式極不經(jīng)濟(jì),主要原因就是助燃燒油量偏大,而實(shí)際運(yùn)行工況也不需要太大的油槍出力,通過摸索,我們采用將原點(diǎn)火小油槍出力由600Kg/h降為200-300Kg/h,作為平常運(yùn)行助燃、引燃的一種輔助調(diào)節(jié),以盡量減少燒油,爐組啟動(dòng)過程中,再將原油槍槍頭更換為600Kg/h,正常運(yùn)行后聯(lián)系檢修更換為200-300Kg/h,取得良好效果。(備注:韓城電廠油槍為機(jī)械霧化式,額定油壓為2.2兆帕,油槍出力調(diào)整主要是通過改變油槍旋流霧化片孔徑大小來實(shí)現(xiàn)的,原孔徑為15mm,調(diào)整后改為10mm,同時(shí)適當(dāng)將原額定油壓降低0.2兆帕左右)
3.3煤質(zhì)變差鍋爐制粉出力滿足不了負(fù)荷要求,輔機(jī)電耗大
(1)燃用低揮發(fā)份煤時(shí),由于燃燒所需的煤粉量大幅增加,粉倉粉位難以維持,在相同負(fù)荷下需要運(yùn)行的制粉系統(tǒng)將會(huì)增加,有時(shí)三套制粉系統(tǒng)全部運(yùn)行,粉倉粉位不但不能維持反而會(huì)降低,主要原因是原煤的揮發(fā)份低,可磨系數(shù)下降,制粉系統(tǒng)的回粉率升高,出力下降,導(dǎo)致制粉耗電大幅上升。
(2)除灰耗電、沖灰水量增加
煤質(zhì)變差,除灰系統(tǒng)由于灰水濃度大,(由以前的50%增加到80%,)造成灰泵出力不足,整條灰溝水滿灰溢,灰渣溝長(zhǎng)時(shí)間高水位運(yùn)行,嚴(yán)重威脅設(shè)備安全,雖經(jīng)人力清挖,架設(shè)消防水帶,提高沖灰水壓,但收效甚微。尤其是提高沖灰水壓力、架設(shè)消防水帶后,灰水量增大,增加了灰泵運(yùn)行的臺(tái)數(shù),既浪費(fèi)了水源,又增加了除灰電耗,同時(shí)由于灰水量增大導(dǎo)致下游灰運(yùn)困難,灰渣混除灰水排不及,溢流至居水河,造成環(huán)境嚴(yán)重污染。
3.4提高制粉系統(tǒng)出力措施:
制粉系統(tǒng)的出力達(dá)不到滿負(fù)荷的需要,主要是制粉系統(tǒng)的排粉機(jī)原設(shè)計(jì)參數(shù)按標(biāo)煤設(shè)計(jì),而現(xiàn)在實(shí)際情況是混煤,煤矸石太多,煤難磨,比重大,進(jìn)入制粉系統(tǒng)后,原排粉機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)風(fēng)速就顯得偏小,將煤粉從磨煤機(jī)里帶不出去,粗粉分離器回粉量大,導(dǎo)致爐粉位跟不上負(fù)荷的需求,造成爐出力受到限制。采取措施:將原排粉機(jī)M6-30改為M6-31№18D,風(fēng)量由65000米3/時(shí)提高到75100米3/時(shí),解決了爐粉位達(dá)不到滿負(fù)荷需要的問題。(同時(shí)發(fā)現(xiàn)原排粉機(jī)葉輪磨損快,運(yùn)行不到1000小時(shí),葉輪磨損嚴(yán)重的無法修復(fù),后改為江蘇的一種葉輪上面粘貼耐磨陶瓷片的葉輪后,現(xiàn)運(yùn)行效果良好)
3.5防止灰溝堵灰、降低沖灰水量措施
韓城電廠建廠以來鍋爐渣溝一直采用上寬下窄的梯形斷面結(jié)構(gòu),原來煤質(zhì)正常的時(shí)候,灰量小,較低的沖灰水壓即可滿足沖灰需求?,F(xiàn)在燃劣質(zhì)煤后,原設(shè)計(jì)的灰溝由于斷面寬,水流速度小,動(dòng)能小,攜帶灰量能力差,導(dǎo)致灰溝堵塞,針對(duì)實(shí)際情況,經(jīng)過多次深入現(xiàn)場(chǎng)觀察,實(shí)地測(cè)量尺寸、計(jì)算,提出了縮小灰溝寬度,減少底部寬度的方法,將原上下“胖寬型”均變?yōu)椤笆菡汀薄?/div>
具體結(jié)構(gòu)如下圖:(虛線部分為改造后的灰溝形狀。單位:mm)
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由于截面變小水流速度提高,攜帶灰槳的能力大大增強(qiáng),經(jīng)各種大小負(fù)荷試驗(yàn),灰水量明顯減少,灰溝堵灰溢灰的現(xiàn)象得到徹底解決?;覝细脑熘煌顿Y了3000元,不僅降低了沖灰水壓,減輕了對(duì)下游輸灰分場(chǎng)的壓力,而且沖洗泵電流下降近5安,既節(jié)約了水源,又減少了向河道的排灰量,徹底解決了煤質(zhì)差時(shí)鍋爐灰溝溢灰、堵溝和灰渣混除向河道溢流的現(xiàn)象,減少了除灰耗電,取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
3.6結(jié)束語
針對(duì)上述措施,從03年底在鍋爐運(yùn)行實(shí)施后,取得良好效果。尤其是在燃油節(jié)油、灰水排放方面的改造,通過小動(dòng)作獲得了大效益,如給粉機(jī)、點(diǎn)火小油槍、渣溝的改造更新,如除灰沖洗泵電流下降一項(xiàng),年節(jié)約電量就達(dá)30萬度,日平均節(jié)水量近240噸,年節(jié)水量約87600噸;給粉機(jī)、小油槍改造后,使鍋爐因給粉機(jī)跳閘造成的助燃用油量由2003年587噸減少為253噸,折合人民幣143.6萬元,并順利的通過04年夏季高峰季節(jié)和冬季大負(fù)荷運(yùn)行的考驗(yàn),確保了年發(fā)電量26.26億度的任務(wù)。安全方面:鍋爐滅火等不安全現(xiàn)象得到有效的遏制。尤其是正壓滅火,出現(xiàn)了較大幅度的下降,2003年共發(fā)生滅火13次,2004年降到了9次。而正壓滅火次數(shù)由2003年的7次下降為1次。
由此看來,問題的分析是正確的,方案是合理的、措施是得力的、成果是顯著的、為鍋爐運(yùn)行在應(yīng)對(duì)劣質(zhì)煤這一環(huán)節(jié)提供了一條安全技術(shù)保障的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。

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