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探索熱煤爐(中洛線)更換為直接加熱爐的綜合分析

  
評論: 更新日期:2009年10月17日

??? 3 附件故障率高,維修費用大

??? 熱媒爐輔機和附件故障率均較高,熱媒泵等附件需經(jīng)常維修,尤其是燃燒器、穩(wěn)壓閥需

??? 從國外進口,配件購買困難,購置維修費用很高,使運行維護成本增加。

??? 4 熱媒使用時間較短,氮封系統(tǒng)密封不嚴

??? 由于熱媒爐氮封系統(tǒng)密封不嚴一直不能解決,導(dǎo)致氮封系統(tǒng)不能正常投用,由于熱媒系

??? 統(tǒng)的呼吸作用使膨脹罐與大氣直接相通,造成熱媒氧化老化,使用年限縮短;氮氣滅火系統(tǒng)設(shè)計起不到爐膛著火時緊急滅火的作用。

??? 5 熱媒爐儀表控制系統(tǒng)技術(shù)落后

??? 熱媒爐儀表控制系統(tǒng)技術(shù)落后,達不到熱媒爐操作運行規(guī)程的要求。熱媒爐儀表控制系

??? 統(tǒng)故障率高,工作不可靠,大部分熱媒爐儀表控制系統(tǒng)為1990年安裝時使用的手動控制方式,自動程度遠遠落后于現(xiàn)在生產(chǎn)的各類型直接爐,尤其在監(jiān)測報警系統(tǒng)中沒有聯(lián)鎖停爐保護,達不到熱媒爐操作運行規(guī)程中自動聯(lián)鎖保護停爐的規(guī)定,使操作運行存在安全隱患。

??? 6 實際負荷達不到規(guī)定要求

??? 4650kW熱媒爐配用風(fēng)機風(fēng)量為6976m3/h,對流室積灰問題無法解決,致使

??? 助燃風(fēng)量減少,燃燒負荷急劇降低,爐效下降。在投用初期尚能勉強達到設(shè)計有效負荷,但運行一段時間后,因熱媒爐本身結(jié)構(gòu)設(shè)計存在缺陷,熱媒煙氣換熱器、空氣/煙氣換熱器積灰嚴重,堵塞風(fēng)道,助燃風(fēng)量不夠,有效負荷急劇下降,只能達到設(shè)計負荷的70%~75%左右,無法滿足生產(chǎn)的需要。

??? 7 熱媒爐爐管使用壽命短

??? 熱媒爐爐管使用壽命短,已到達使用期限?;h站于2000年、新鄉(xiāng)站于2001年、武陟

??? 站于2002年分別發(fā)現(xiàn)熱媒爐膛內(nèi)有異常著火現(xiàn)象,經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)爐管腐蝕滲漏,長約1~3cm,均為環(huán)形裂紋??p隙由內(nèi)部產(chǎn)生,不斷擴散至外壁,后因長期運行,爐管強度減弱,外部由于高溫氧化腐蝕和低溫酸霧結(jié)露腐蝕導(dǎo)致滲漏發(fā)生。熱媒爐爐管在制造加工時是經(jīng)高頻自動焊接對口制造,并經(jīng)各種檢測手段檢測,而發(fā)生滲漏部位爐管僅經(jīng)手工電弧焊補焊,補焊組織較厚,導(dǎo)致該處爐管壁加厚,傳熱不均衡,容易產(chǎn)生局部過熱,爐管強度下降,可發(fā)生爆管事故,因此熱媒爐爐管使用壽命已到達期限,如再使用則存在安全隱患,影響安全輸油生產(chǎn)。

??? 8 熱媒爐原油(水)/熱媒換熱器腐蝕較快

??? 各站4650kW熱媒爐附屬設(shè)施原油(水)/熱媒換熱器在使用過程中存在較多問題,故障

??? 率較高,對生產(chǎn)造成危害較大,目前已成為安全生產(chǎn)的隱患。

???? 熱媒煙氣換熱器殼體、空氣/煙氣換熱器煙管使用2~3年即出現(xiàn)大部分腐蝕漏煙現(xiàn)象,致使助燃風(fēng)量減少,燃燒負荷降低,爐效下降。原油/熱媒換熱器使用過程中發(fā)生數(shù)次管束腐蝕滲漏情況,原油漏入熱媒系統(tǒng),造成整臺爐熱媒全部報廢,原油在熱媒系統(tǒng)中加熱后產(chǎn)生焦質(zhì),堵塞管路、換熱器等部位,造成設(shè)備損壞,損失較大。中原油含鹽等礦物質(zhì)較多,極易在管束外表面沉積附著,降低換熱效率,使熱媒爐整體效率下降。同時為保證熱力負荷需求,運行中使熱媒溫度達到260~280℃高溫,加速了熱媒的老化。

???? 水/熱媒換熱器也發(fā)生數(shù)次管束腐蝕滲漏情況,水滲入熱媒系統(tǒng),造成熱媒系統(tǒng)含水,在熱媒系統(tǒng)中加熱后產(chǎn)生爆噴等事故,造成設(shè)備損壞,損失較大。原油(水)/熱媒換熱器發(fā)生主要問題見表2。

???? 表2 原油(水)/熱媒換熱器發(fā)生主要問題

加熱設(shè)備的改造措施(4)

?  設(shè)備是實際安全生產(chǎn)的重要基礎(chǔ),為了中洛線安全輸油生產(chǎn),應(yīng)更新現(xiàn)有加熱設(shè)備。中洛線今后運行可以為直接加熱輸送或加劑輸送原油方式,更新設(shè)備應(yīng)滿足各種輸送方式的負荷要求。因此對中洛線加熱設(shè)備應(yīng)盡快更新,選用華東石油機械廠生產(chǎn)的2500kW和5000kW直接加熱爐用于中洛線輸油生產(chǎn),熱效率達到90%,并配套增加各站采暖伴熱用小型熱水鍋爐,用于生產(chǎn)伴熱及冬季生活采暖,以保證輸油生產(chǎn)的安全平穩(wěn)運行,提高運行效率,降低維修費用,加強基礎(chǔ)建設(shè),提高技術(shù)裝備水平。

???? 更新華東石油機械廠生產(chǎn)的2500kW和5000kW直接加熱爐后,可明顯提高設(shè)備的安全性能和運行效率,其爐型自動化程度較高,可與站控系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)接,便于加熱爐的操作運行控制。?
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