??? (1)一臺125MW機組主蒸汽管汽機側在焊縫熱影響區(qū)斷開,造成緊急停機事故。據查焊口對接錯位,有嚴重未焊透,焊縫有夾渣,熱處理不規(guī)范,查閱基建焊口記錄,稱焊口無缺陷、合格。后檢查另一臺機焊口,也有類似缺陷,已發(fā)展成裂紋,進行了處理。這件事情告訴我們:在基建施工過程中,電廠也要派出質量監(jiān)督人員,對施工全過程實施質量監(jiān)督。
??? (2)一臺50MW鍋爐已運行25年,在鍋爐定期檢驗中發(fā)現,鍋爐主蒸汽電動閘閥有焊口裂紋、三通裂紋,但尚未造成事故。
??? (3)一臺200MW機組主汽管電動閘閥套路管焊口裂開1/3,被迫停爐停機處理。
??? (4)一臺300MW高溫再熱蒸汽管道在鍋爐啟動后汽機沖轉時,發(fā)生嚴重水沖擊,沿線多數吊桿斷裂,管道位移約300mm,據查鍋爐啟動前,再熱器噴水調節(jié)閥截止閥關閉不嚴,漏水至再熱器,滿水后進入高溫再熱汽管道,汽機沖轉前流水時間不足,又未檢查確認管內存水已經放盡。鍋爐點火啟動,汽機沖轉,出現上述事故。
??? 水沖擊的破壞力很強,檢修及運行人員應有很強的防范意識,噴水減溫系統(tǒng)的閥門應進行檢查,機組啟動前應處于關閉狀態(tài),而且應嚴密不漏;汽機沖轉前,主蒸汽、再熱汽管道要有充分的疏放水時間,而且要就地檢查,確認存水已放盡。有些電廠在疏水點裝設了流放水報警系統(tǒng),也是防止疏放水不徹底就進行汽機沖轉的有力措施。
??? 二、承壓設備管道熱疲勞漏泄
??? 凡是溫差較大的冷水冷蒸汽頻繁與熱力設備管道接觸,并經歷一定的周期,都可能引發(fā)這些設備及管道的熱疲勞破壞,其特征是產生密集疲勞裂紋,由內向外發(fā)展以致發(fā)生漏泄。值得注意的部位有:①疏放水管接頭;②安全閥對空排汽閥電磁釋放閉排汽管下部閥門的閥體、閥座與閥芯;③取樣管、排空氣管排放點區(qū)域;④噴水減溫器噴水頭區(qū)域;⑤鍋爐啟動旁路系統(tǒng)噴水降溫區(qū)域。下面舉幾個典型事例:
??? (1)有一個電廠,三臺200MW鍋爐。其中一臺爐高溫再熱汽管道疏水管接口區(qū),因密集裂紋漏泄。據查,該爐高溫再熱器出口用來裝設安全閥的集箱,其標高低于高溫再熱蒸汽管道,故在集箱下裝設了一條φ38疏水管至爐前再熱蒸汽下降的管道中,疏水管長約50m,保溫層較薄且不完整,致使汽溫下降太多,停爐后也有凝結水進入仍處在高溫狀態(tài)下的蒸汽管中,在疏水排入口下部約300X200mm2面積內,產生密集裂紋從管子內壁向外發(fā)展,分析為熱疲勞引起。檢查另外兩臺爐也有類似情況,尚未發(fā)生漏泄。電廠作了改進:在再熱蒸汽管疏水進口處采用雙套管接頭,內設保護板一塊,疏水管向內伸長50mm。疏水管改變走向,使長度減為約30m,并完善保溫層。
??? (2)有一臺300MW鍋爐,爐頂再熱器有12個聯(lián)箱,每個聯(lián)箱上接出一條排氣管,該排氣管長約10~15m,均高于聯(lián)箱排氣點,在機組正常運行中,然氣管中的蒸汽受冷卻成飽和水或蒸汽,與聯(lián)箱的溫差約250℃,連續(xù)不斷的流回聯(lián)箱,在聯(lián)箱排氣接頭區(qū)產生密集裂紋,多處漏泄。對鄰爐進行檢查,同類接管區(qū)也有密集疲勞裂紋。
??? (3)在一臺300MW鍋爐二級減溫減壓器噴水口的對面,產生疲勞裂紋漏泄,此處壁溫與噴水的溫差約300℃。
??? 根據現場發(fā)現的問題,建議采取如下防范措施:
??? 1)接受疏放水的管道及熱力設備應加保護套;
??? 2)安全閥、對空排汽閥、電磁釋放閥,閥門與排汽管之間應設集水接頭及排水管;
??? 3)蒸汽取樣管、排空氣管從排放口接出后應降低標高排放,以防凝結水、低溫蒸汽返回排放口;
??? 4)噴水減溫器、減溫減壓器進水管應設防護套、擋板,避免噴水直接與高溫設備管道接觸。
??? 三、鍋爐范圍內的管道故障棋漏
??? (1)一臺300MW UP型直流鍋爐,水冷壁爐外混合器三通,由于鍋爐制造廠產品壁厚不足,運行約4年,因強度不足爆破,造成鍋爐嚴重減水,水冷壁超溫變形嚴重,為以后水冷壁頻繁漏泄留下了隱患。據查兩臺UP型鍋爐三通均有類似情況,許多已變形脹粗,已到爆破的邊緣。建議重新設計制造三通并全部更換。
??? (2)一些鍋爐噴水減溫器霧化器因熱應力大,焊口開裂,減溫器內套移位,多個定位銷受撞擊,焊縫裂紋漏泄。噴水減溫器一般都由鍋爐廠設計制造,溫度較低的減溫水與高溫蒸汽在減溫器內混合,熱應力較大。建議每兩次大修借助內視鏡對噴水減溫器內部進行檢查。檢查的重點是:進水管接頭、霧化器、內套筒、支承塊等。所有零部件焊接應牢固,焊縫應無裂紋。
??? (3)一臺300MW機組,鍋爐啟動上水時,給水旁路劇烈振動,在支座處裂紋漏泄。建議對支座結構進行檢查,可否改成彈簧支座,請與電力設計院商定;上水時讓調速給水泵在允許的最低流量、壓力下運行,鍋爐進水升壓應平緩。
??? (4)一臺300MW鍋爐在切換給水泵或高壓加熱器時發(fā)生給水壓力波動,致使給水管道強烈擺動,擺動幅度約200mm,把給水管路近處的鍋爐鋼架橫梁撞傷。給水泵、高壓加熱器,應進行無干擾切換,水壓應穩(wěn)定。建議組織汽機、鍋爐、熱工有關人員,進行測試,查明原因,必要時改進操作程序。
??? (5)有一個電廠水冷壁下聯(lián)箱定期排污管一次門前管段多次發(fā)生爆漏,造成停爐,原因是管子內外壁腐蝕,管壁減薄。大修時應對這種管道進行檢查,測量壁厚,必要時割管取樣鑒定。
??? (6)一臺200MW鍋爐汽包因排污管堵塞,造成長期爐水品質不良。在大小修時應對排污閥進行檢查檢修,鍋爐啟動時做閥門開關及放水試驗。若排污管堵塞,爐水品質超標應停爐處理。
??? (7)沿海電廠,由于大氣中氯離子含量高,爐外管道、容器、金屬構件特別是鍋爐冷灰斗下部區(qū)域爐外管道及保溫層殘缺的部位銹蝕嚴重,鍋爐平臺使用3~4年不得不更換。據了解對防止大氣中氯離子腐蝕,目前尚無簡便有效的辦法,建議對這一防腐問題做專項研究。我們發(fā)現爐外管道、容器、設備的保溫層鋁皮光潔并無銹蝕現象,建議試用滲鋁管、滲鋁構件。
??? (8)有一臺50MW鍋爐,分散式下降管彎頭在機組正常運行中突然爆破,據查彎頭橢圓度均消失,彎頭管子橫斷面變成了圓形,管壁減薄,內壁有裂紋,引起爆破。對其他下降管、爐頂導汽管、同類型鍋爐的這類管道也進行了檢查,都存在彎頭變圓內壁裂紋問題,全部進行了更換處理。據查這兩臺鍋爐投產近20年對這類管道從來沒有進行過檢查測量。
??? 綜上所述,我們認為對鍋爐外部管道,在大小修中應設立檢查、檢修項目計劃。要進行定期檢驗,查出問題,避免事故發(fā)生。
??? (9)關于支吊架問題:據了解大部分電廠在機組大小修時,沒有把爐外承壓管道支吊架檢查檢修作為標準項目進行安排,有的雖有計劃,但并未認真執(zhí)行;沒有檢修記錄,機組啟動停爐期間也未安排檢查調整,也沒有記錄。據現場檢查有不少吊架工作不正常,如有的吊架無位置指示,有的不受力,有的受力過大位置指示器已到了端點。各類支吊架應處在正常工作狀態(tài),沒有卡澀及偏斜位移;彈簧吊架、恒力吊架應有工作范圍標記,不應工作在“端點”位置上;同類吊桿(如爐頂同一類聯(lián)箱吊桿)受力應均勻。
??? 建議在每次大小修后及點爐啟動后對支吊架進行全面檢查,并在記錄表上記錄。
??? 四、鍋爐汽包及壓力容器問題
??? (1)有一臺進口660MW鍋爐汽包,在安裝起吊之前,中方檢驗人員發(fā)現汽包封頭與筒體對接處有臺階,焊縫不是平緩過渡;汽包各類管接頭焊縫缺陷超標;中方要求處理但外商不同意,并堅持起吊就位,并著手進行受熱面的起吊。中方拿出ASME標準、外商自己的制造標準,進行討論辨論,最終外商答應了中方的要求。但此時汽包已難以吊落在地面,外商不得不另設汽包支吊裝置,配備了汽包燃油預熱及熱處理設備,送引風設備,歷時3個月耗資近80萬美元。
??? 我們認為汽包是鍋爐的一件大型重要設備,不論是從國外或國內訂貨,應注意做好出廠前的檢驗工作,避免在工地返工。
??? (2)有一些汽包內分離元件、連接件有松動脫落現象,甚至有整個旋風子掉落現象,有一些連接件、板件經下降管掉入水冷壁下聯(lián)箱內,這不