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1500mm加熱爐排渣系統(tǒng)研究與應(yīng)用

  
評(píng)論: 更新日期:2015年02月22日

 每座加熱爐采用兩套西門(mén)子S7-400控制系統(tǒng),采用主機(jī)架和遠(yuǎn)程I/O的方式進(jìn)行控制。其中燃燒系統(tǒng)由一套S7-400控制器和6個(gè)ET200遠(yuǎn)程機(jī)架組成。順控系統(tǒng)由一套S7-400控制器和3個(gè)ET200遠(yuǎn)程機(jī)架組成。每座加熱爐有兩臺(tái)上位機(jī),監(jiān)控畫(huà)面采用INTOUCH9.0開(kāi)發(fā)。INTOUCH與PLC采用WONDERWARE公司的PCU2000ETH以太網(wǎng)通訊卡進(jìn)行通訊。配置PCU2000ETH以太網(wǎng)通訊卡采用該公司的APPLICOM3.8軟件。APPLICOM3.8軟件與PLC通訊采用TCP/IP協(xié)議。INTOUCH與APPLICOM3.8通訊采用SUITLINK協(xié)議。
    為確保加熱爐步進(jìn)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),必須保證落入水封槽的氧化鐵皮順利排出,降低氧化鐵皮堆積對(duì)密封箱、刮渣板造成的損壞。為此結(jié)合實(shí)際運(yùn)行狀況,對(duì)加熱爐排渣系統(tǒng)進(jìn)行研究改造,確保加熱爐步進(jìn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,減少了維修量,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
    氧化鐵皮的運(yùn)行軌跡及存在的問(wèn)題
    氧化鐵皮漏入水封槽后,依靠水封槽與刮渣板的相對(duì)運(yùn)動(dòng),將氧化鐵皮從爐頭刮到爐尾,從氣動(dòng)排渣閥排出。加熱爐水封槽長(zhǎng)度34.21米,氧化鐵皮從爐頭刮到爐尾距離較長(zhǎng),在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)密封箱、刮渣板長(zhǎng)期摩擦,刮渣板脫落,造成氧化鐵皮堆積,從而影響步進(jìn)梁的運(yùn)行。
    針對(duì)存在的問(wèn)題研究解決方案
    2.1.從提高排渣能力方面研究,改變排渣閥結(jié)構(gòu),提高排渣效果。
    2.2.從減少氧化鐵皮運(yùn)行距離研究,采用分段控制,分段排渣,降低對(duì)設(shè)備的損壞程度。
    改造方案
    3.1.改變排渣閥結(jié)構(gòu)
    原設(shè)計(jì)采用的排渣閥為隔膜閥,對(duì)流體性的物質(zhì)排放能力強(qiáng),而對(duì)粉末狀的氧化鐵皮卻不能適應(yīng),在排渣過(guò)程中,容易將排渣口堵塞,影響正常排渣。因此,從提高排渣能力方面研究,綜合分析各類(lèi)排渣閥的特點(diǎn),優(yōu)先考慮更換為氣動(dòng)快速排渣閥。更換后,排渣效果明顯提高,同時(shí)增加排渣次數(shù),排渣閥堵塞現(xiàn)象明顯降低。
    3.2.分段控制、分段排渣
    每根水封槽全長(zhǎng)34.21米,氧化鐵皮從出料端運(yùn)送到裝料端距離較長(zhǎng),在運(yùn)送過(guò)程中容易對(duì)刮渣板、密封箱造成損壞。而且氧化鐵皮形成主要集中在均熱段,加熱段與預(yù)熱段相對(duì)較少,因此考慮將大部分氧化鐵皮從均熱段排出,大大降低后部氧化鐵皮的排放量,因此提出分段控制、分段排渣的建議,并經(jīng)過(guò)論證,此方案是可行的。利用大修期間,對(duì)兩座加熱爐8根水封槽在均熱段增加排渣系統(tǒng),經(jīng)運(yùn)行看,效果非常理想,排渣能力提高,既保護(hù)了刮渣板、密封箱不受損壞,又降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了故障停機(jī)率。
    3.3.排渣閥工作方式
    排渣閥工作方式主要是分兩種,一種屬于自動(dòng)方式,每間隔一小時(shí)自動(dòng)打開(kāi)5秒。另外一種屬于手動(dòng)操作,通過(guò)畫(huà)面直接人工打開(kāi),有利于排渣閥工作狀態(tài)的點(diǎn)檢工作。排渣閥打不開(kāi)常存在以下幾種原因:①電磁閥頭線松動(dòng),或接觸不良;②短接控制柜內(nèi)電源保險(xiǎn)端子燒,需要更換控制柜內(nèi)保險(xiǎn)端子;③或者電磁閥得電打不開(kāi),可能閥頭電磁消失,氣源,需先關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行更換處理;④排渣閥手動(dòng)全部打不開(kāi),可能是畫(huà)面上工作方式選成了自動(dòng),應(yīng)加強(qiáng)操作工操作技術(shù)水準(zhǔn)。
    3.4.優(yōu)化刮渣板結(jié)構(gòu)及安裝方式
    原設(shè)計(jì)刮渣板采用角鋼制作而成,在刮渣過(guò)程中容易造成刮渣板變形脫落,起不到刮渣效果,而且維修量大,定修、消缺時(shí)間清理水封槽內(nèi)氧化鐵皮,勞動(dòng)強(qiáng)度大。為此,從提高整體強(qiáng)度考慮,優(yōu)化刮渣板材料,將角鋼更換為槽鋼,同時(shí)對(duì)刮渣刀焊接質(zhì)量及加固方式優(yōu)化,保證整體強(qiáng)度有所提高。原設(shè)計(jì)刮渣板與密封箱連接在一起,依靠螺栓連接固定,屬于靜止不動(dòng)的設(shè)備,在步進(jìn)梁循環(huán)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,刮渣板和密封箱與水封槽作相對(duì)運(yùn)動(dòng)。從損壞情況分析,刮渣板在運(yùn)行過(guò)程中受到氧化鐵皮的阻礙,導(dǎo)致刮渣板變形、從而引起密封箱隨之變形。嚴(yán)重的造成刮渣板脫落,排渣受阻,氧化鐵皮堆積,密封箱移位,需要停爐維修。為此,從受力方面分析,降低刮渣板受力變形對(duì)密封箱的影響,改變密封箱與刮渣板一體的現(xiàn)狀,將刮渣板固定在爐底鋼結(jié)構(gòu)上,并通過(guò)斜筋加固,使刮渣板牢固穩(wěn)定,在外力作用下不致造成密封箱變形。利用大修期間,對(duì)2座加熱爐的刮渣板進(jìn)行改造更換,截止到目前,運(yùn)行狀態(tài)良好,未出現(xiàn)變形脫落現(xiàn)象
    運(yùn)行效果
    通過(guò)對(duì)加熱爐刮渣板、密封箱、排渣閥進(jìn)行系統(tǒng)改造,使整套排渣系統(tǒng)得到優(yōu)化。目前運(yùn)行情況良好,未出現(xiàn)刮渣板脫落、密封箱變形現(xiàn)象,排渣效果顯著提高。
 

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