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高瓦斯礦井的瓦斯綜合防治技術

  
評論: 更新日期:2012年09月24日

引言

??? 鄭煤集團超化煤礦礦井生產能力240萬t/a。井下有5個生產采區(qū),開采標高-300--100 m ,礦井瓦斯等級為高瓦斯礦井,煤層厚2.0-21 m,屬“三軟”不穩(wěn)定厚煤層,主付井進風,東西兩風井回風,現(xiàn)有兩臺主要通風機運轉,備用通風機兩臺,礦井總進風量8760 m3/ min,總排風量9340 m3/ min,瓦斯排放量37 m3/ min。近幾年來,隨著開采標高的延伸,礦井相對瓦斯涌量越來越高,下山掘進工作面甚至出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象,為有效防治礦井瓦斯,該礦共投入資金1860萬元,對礦井瓦斯實施綜合治理,為礦井安全生產創(chuàng)造了良好條件。

1建立合理可靠的通風系統(tǒng)

1.1改造通風系統(tǒng),提高通風能力,堅持以風定產
??? 2001年該礦東西兩回風井分別改造使用了BDK軸流式節(jié)能通風機,增加礦井總進風量2 880 m3/ min,減少礦井漏風311 m3/ min,增加礦井通風生產能力66萬t/ a,電機功率降低150 k W,年平均節(jié)省電費50萬元。解決礦井通風能力不足問題,使礦井通風系統(tǒng)的能力和可靠程度有了明顯提高。

1.2優(yōu)化礦井通風網絡,降低通風阻力
??? 針對礦井主要巷道失修,斷面小,風阻增大,通風能力難以提高,該礦專門成立巷修隊將主要通風巷道全部擴修為10.5m2斷面U型鋼支架巷道,共計3 800 m,同時,各下山采區(qū)實現(xiàn)專用回風巷,共計新掘專用回風巷3 000 m,通風網絡縮短860 m,實現(xiàn)了礦井降阻增風、減耗目標。

1.3完善通風設施,優(yōu)化通風系統(tǒng),提前升級改造機電設施
??? 22下山煤巷掘進工作面出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,該礦不等突出礦井鑒定結果,就嚴格按照突出礦井標準對通風、監(jiān)測、機電等系統(tǒng)進行升級改造,用錨桿等加固加厚風門墻體,臨時通風設施一律取消,安裝防逆風裝置,主要巷道及掘進巷道每隔50 m安設一組壓風自救裝置,所有機電設施全部按照高突礦井井下電器要求進行升級改造。

1 .4進行礦井通風系統(tǒng)可靠性評價
??? 每年進行一次反風演習和礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化設計及可靠性評價,測算反風率及礦井通風阻力,實現(xiàn)系統(tǒng)、設施可靠,風流穩(wěn)定,具有較強的抗災能力,發(fā)生災變時風流易于控制,便于搶險救災,保證通風系統(tǒng)合理、穩(wěn)定、可靠。

2加強瓦斯綜合防治

2. 1建立瓦斯防治專業(yè)隊伍
??? 成立專門機構和瓦斯抽放、預測專業(yè)隊,負責瓦斯抽放、防突、監(jiān)測及安全裝備的管理。

2. 2實施礦井瓦斯抽放
??? 嚴格落實瓦斯治理“十二字”方針,井下、地面各建立一個瓦斯抽放泵站,井下炮采放頂煤工作面、高瓦斯掘進工作面和綜采放頂煤工作面分別實施頂板巖石鉆孔抽放、高位巷道抽放、超前淺孔與巷幫鉆孔抽放、采空區(qū)抽放、上隅角埋管抽放等,杜絕了采掘面瓦斯經常超限現(xiàn)象,產量與進尺提高了40%。

2. 3防治煤與瓦斯突出
??? 自從22下山22121下付巷掘進工作面出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,所有下山煤巷掘進頭全部按照“四位一體”防突措施嚴格瓦斯治理,包括突出危險性預測,防治突出措施的效果檢驗,安全防護等綜合防治措施,采用鉆屑一瓦斯流量法進行效果檢驗,綜合指標R值取6,積累了大量經驗數(shù)據(jù)。礦井投入新型液壓鉆機6臺,2004年掘進工作面打超前鉆孔4820 m,到目前為止,井下采掘面未發(fā)生過瓦斯突出。

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