?變頻調(diào)速技術(shù)是目前國際上最流行、應(yīng)用最廣泛、最節(jié)能的調(diào)速技術(shù)之一。對當(dāng)前的高爐爐前液壓設(shè)備來說,由于有很大的功率損失,所以如何汲取變頻調(diào)速技術(shù)的優(yōu)點是極其重要的課題。本論文研究了高爐爐前液壓設(shè)備的變頻改造,并對其性能進行了分析。
? ? 高爐爐前液壓系統(tǒng)改造
? ? 1.1原高爐爐前液壓系統(tǒng)分析
? ? 1.1.1.原高爐爐前液壓系統(tǒng)特點
? ? 原爐前設(shè)備采用KD300泥炮及KDIA型開鐵口機,液壓系統(tǒng)使用節(jié)流調(diào)速,各液壓缸所需流量相差較大,難以與主泵的額定流量相匹配。由于使用節(jié)流調(diào)速,泥炮液壓系統(tǒng)的溢流閥根據(jù)系統(tǒng)所需最大壓力設(shè)定為25MPa,轉(zhuǎn)炮和打泥兩個環(huán)節(jié)所需要的實際壓力均小于18MPa,泥炮回轉(zhuǎn)時的壓力則更小,這相對于溢流閥設(shè)定壓力有較大差距,導(dǎo)致了很大的節(jié)流壓力損失。由于各個油缸的流量相差非常大,泥炮旋轉(zhuǎn)前進時要求迅速流量可達371L/min,而后退時則要求慢速平穩(wěn),開鐵口機沖鉆小車前進時僅要求流量4L/min,而后退時則要求90L/min,壓炮過程中流量要求更小,這些工況都不能很好地匹配主泵的額定流量,溢流量過大造成系統(tǒng)較大的節(jié)流流量損失。節(jié)流壓力和流量的損失導(dǎo)致了不必要的能量損失。因此對原液壓系統(tǒng)進行節(jié)能改造,減少過度溢流導(dǎo)致的壓力和流量損失,可以很大程度提高爐前液壓系統(tǒng)的效率。
? ? 1.2高爐爐前液壓系統(tǒng)的變頻改造
? ? 1.2.1.液壓系統(tǒng)的改造
? ? 分析原爐前液壓系統(tǒng)可以得出能源的浪費主要是由于不必要的大流量造成的,而流量和泵排量及電機轉(zhuǎn)速成正比,爐前液壓系統(tǒng)中常用柱塞泵的排量只能采用手動調(diào)整變量機構(gòu)調(diào)整,無法實現(xiàn)頻繁快速控制,所以此次采用變頻控制電機轉(zhuǎn)速來控制流量,由于流量的可控所以原開口機泵站可合并到泥炮泵站中,系統(tǒng)采用3臺電機及3臺定量泵,兩用一備,電機采用變頻器控制,泥炮及開鐵口機閥臺中所有節(jié)流閥及調(diào)速閥1可以去掉,液壓系統(tǒng)中的溢流閥也可以去掉。由于系統(tǒng)變頻需要采用PLC控制,所以換向閥采用y機能三位四通電液換向閥,這樣就可以用PLC控制三位四通電液換向閥來自動控制泥炮的工作,提高爐前液壓系統(tǒng)的自動化程度。液壓系統(tǒng)的溢流閥4采用兩級溢流,由兩組溢流閥和三位四通電磁換向閥作為安全閥用,將溢流閥的遙控口通過三位四通電磁換向閥與油箱組成,通過控制電磁閥,實現(xiàn)泥炮25Mpa及開口機16Mpa的壓力需求。
? ? 1.2.2.電氣控制的改造
? ? 由于爐前液壓系統(tǒng)對力矩的控制精度要求不高,所以采用普通型變頻器即可,采用變頻器后可以省去原系統(tǒng)中的軟啟動器,系統(tǒng)的控制點及I/O接口均不多,所以改造采用西門子S7-300系列PLC完全可以滿足使用,系統(tǒng)采用V/F開環(huán)控制方式進行控制。這種控制方法成本低廉,容易實現(xiàn),最重要的是無需增加任何檢測和控制設(shè)備,對變頻器性能要求低。但是它的缺點也很明顯,它對變頻器的控制特性比較差,變頻器低頻時可能轉(zhuǎn)矩不足,設(shè)定低頻補償功能容易產(chǎn)生過補償或欠補償而引起跳闡,也會帶來附加能耗,V/F開環(huán)控制不能補償液壓系統(tǒng)的泄漏和電機轉(zhuǎn)速的變化,系統(tǒng)調(diào)速精度得不到保證。由于本變頻驅(qū)動液壓泥炮不需要在很低頻率下工作,因此可以對變頻器輸入控制量進行補償以獲得較好的穩(wěn)態(tài)速度。