燃?xì)饬_茨鼓風(fēng)機(jī)常見(jiàn)故障排除與日常維護(hù)
作者:王國(guó)華 柯品劍
來(lái)源:南通大眾燃?xì)庥邢薰尽?div style="display:none">
評(píng)論: 更新日期:2013年05月23日
2 鼓風(fēng)機(jī)日常維護(hù)工作
? ??① 潤(rùn)滑保養(yǎng)制度化
? ??堅(jiān)持實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備潤(rùn)滑制度是降低故障率、延長(zhǎng)使用期的關(guān)鍵所在。為此,我們形成了一套較為完整的風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑保養(yǎng)制度:a.正常運(yùn)行期間,每星期必須對(duì)軸承部位加注鈣基潤(rùn)滑脂1次,以下排油口見(jiàn)到新油為準(zhǔn)。b.齒輪箱每2個(gè)月更換1次機(jī)油,每次20蠅(額定流量為40 m3/min的鼓風(fēng)機(jī)酌減)。5~10月份用100號(hào)機(jī)械油,其余時(shí)問(wèn)用68號(hào)機(jī)械油。c.操作人員巡回檢查1次/h,看齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的散油情況是否正常,摸軸承座等部位溫度是否正常,聽(tīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的聲音是否正常。d.每月中旬利用清洗裝置對(duì)機(jī)殼內(nèi)腔雜質(zhì)做一次清理,確保機(jī)腔暢通。
? ??② 機(jī)殼發(fā)熱的降溫處理
? ??由于人工煤氣的溫度較高,鼓風(fēng)機(jī)在高溫季節(jié)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),經(jīng)常發(fā)生整機(jī)超溫(出口溫度達(dá)到70℃左右)情況,設(shè)備故障率升高,煤氣輸配量下降,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。我們根據(jù)噴淋降溫的原理,制作了一個(gè)簡(jiǎn)易的水冷卻裝置(見(jiàn)圖1)。以深井水作為冷卻水源,通過(guò)冷卻裝置的12組噴淋孔直接對(duì)機(jī)體噴淋,噴淋水由排水系統(tǒng)進(jìn)入廢水收集裝置后另予以利用。通過(guò)噴淋,達(dá)到了降溫目的(噴淋降溫后,整機(jī)溫度為62℃左右),從而使鼓風(fēng)機(jī)安全度過(guò)高溫季節(jié)。經(jīng)過(guò)多年的使用,效果良好。
③ 機(jī)殼內(nèi)焦油等雜質(zhì)的清理
??? 焦?fàn)t煤氣在凈化之前稱為荒煤氣,它含有萘、硫、焦油、灰塵及水分等多種雜質(zhì),在鼓風(fēng)機(jī)壓送過(guò)程中,由于雜質(zhì)長(zhǎng)時(shí)間吸附、攪和、沉積,致使機(jī)體內(nèi)各部件間隙逐步減小,阻力加大,最后只得停車清理檢修,不但浪費(fèi)人力物力,而且直接影響了正常供氣。針對(duì)這一情況,我們?cè)O(shè)計(jì)制作了1臺(tái)清洗裝置(見(jiàn)圖2)。其工作原理是:首先,在特制的油箱上,安裝了1臺(tái)自吸泵,進(jìn)口管插入油箱并固定,出口管與高壓橡膠軟管固定連接后進(jìn)人鼓風(fēng)機(jī)機(jī)殼內(nèi)(可手持自由移動(dòng));其次,由鼓風(fēng)機(jī)另一側(cè)的備用出口盲蓋下端安裝固定廢油出口管與油箱儲(chǔ)油格連接(廢油經(jīng)沉淀處理后可循環(huán)利用);而后,油箱內(nèi)注入適量清洗油或柴油,啟動(dòng)自吸泵,利用清洗油或柴油對(duì)機(jī)殼內(nèi)不拆卸部件上的焦油等雜質(zhì)進(jìn)行沖刷清理。實(shí)踐證明有效率達(dá)到85%以上,大大降低了設(shè)備維修量和機(jī)械拆卸損耗率,提高了設(shè)備完好率,保證了生產(chǎn)的正常、順利、穩(wěn)定進(jìn)行。
3 結(jié)語(yǔ)
??? 多年來(lái),由于我們加強(qiáng)了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),強(qiáng)化了設(shè)備的前期管理和運(yùn)行故障管理,推行了設(shè)備預(yù)檢修和定期檢修制度,建廠投運(yùn)逾20年以來(lái),除了定期更換軸承易損件、檢測(cè)鼓風(fēng)機(jī)間隙等中、小修外,未進(jìn)行過(guò)鼓風(fēng)機(jī)大修?,F(xiàn)有約70%的鼓風(fēng)機(jī)在“超期服役”,但不論是維修頻率還是故障發(fā)生率都較低。近幾年,我公司羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能完好率一直保持在96%以上。
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