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三峽工程二期圍堰基坑排水施工

  
評(píng)論: 更新日期:2011年03月08日



  2、排水方案
  2.1泵站布置
  水位不停地下降,泵站必須隨之下移,其中能夠適應(yīng)水位大幅度變化最簡單經(jīng)濟(jì)的方法是使用浮筒泵站。本方案中若按最大抽排水揚(yáng)程選擇水泵,則在低揚(yáng)程階段運(yùn)行時(shí),水泵實(shí)際工況點(diǎn)不在高效區(qū)、效率極低,而且造成極大浪費(fèi)和不必要的損失;若按中、低揚(yáng)程選擇水泵,則在高揚(yáng)程階段運(yùn)行時(shí),水泵實(shí)際工況點(diǎn)也不在高效區(qū)、效率也很低,甚至完全不出水,根本無法滿足排水要求。同時(shí)考慮到經(jīng)常性排水規(guī)劃按照高水高排、分級(jí)排水的方案實(shí)施,水泵揚(yáng)程不宜太高。并注意到初期性排水流量和限制性排水流量的一半比較接近;初期性排水揚(yáng)程幾乎是限制性抽排水揚(yáng)程的兩倍,決定按限制性排水的揚(yáng)程選擇水泵。進(jìn)入初期排水階段,將限制性排水階段的抽水設(shè)備分兩級(jí)進(jìn)行串聯(lián)運(yùn)行。
  抽水至接近40m高程進(jìn)入初期性排水階段時(shí),部分水泵揚(yáng)程已顯不足,排水能力開始下降,我們立即采取預(yù)定的水上兩浮筒泵站串聯(lián)方式開始繼續(xù)抽排。此時(shí)隨著水位的降低、出水軟管中壓力的升高,軟管與水泵及軟管與叉管之間接頭松脫的現(xiàn)象日益嚴(yán)重,大大地制約了排水能力。因此,我們將浮筒泵站排水與泵站分級(jí)排水結(jié)合起來,在上游我們又將4臺(tái)泵移上岸邊新填筑的53m平臺(tái),與水上4臺(tái)泵串聯(lián)排水;下游在低點(diǎn)沒有合適的平臺(tái),只好將4臺(tái)14Sh-13A型水泵移至68m平臺(tái),與水上水泵串聯(lián)運(yùn)行,這樣通過合理調(diào)配,實(shí)現(xiàn)了排水由低揚(yáng)程至高揚(yáng)程的轉(zhuǎn)化。
  2.2選泵
  經(jīng)過多次調(diào)查、兩次測定水下地形(計(jì)算基坑積水),并考慮不可預(yù)見因素影響,確定排水設(shè)備按14000m3/h排水強(qiáng)度布置,另根據(jù)規(guī)范要求考慮20%的備用率,實(shí)際選泵最大應(yīng)達(dá)18000m3/h的排量。由于經(jīng)常性排水流量也較大(Q=12500m3/h),排水相對集中,整個(gè)基坑排水均要求選擇較大流量的水泵,以減少水泵并聯(lián)臺(tái)數(shù),提高效率,同時(shí)減少浮筒用量。但單泵流量太大,水上安裝及出水支管又難以解決;在經(jīng)常性排水的暴雨季節(jié)和非暴雨季節(jié),排水量相差很大,大泵不適應(yīng)排水強(qiáng)度的靈活調(diào)節(jié);又注意到排水泵站實(shí)行串聯(lián)方案,要求水泵流量接近或一致,最后選擇了流量在1000m3/h左右的水泵共計(jì)18臺(tái),分別為14Sh-13和14Sh-13A型水泵各4臺(tái)及14SA-10A型水泵10臺(tái)。
  2.3主管布置
  由于限制性排水強(qiáng)度大于經(jīng)常性排水強(qiáng)度,而且在起始排水階段,排水靜揚(yáng)程遠(yuǎn)小于水泵額定揚(yáng)程;水泵出水流量大大超過額定流量;軸功率也相應(yīng)增加很多,甚至可能燒毀電機(jī)。
  在方案設(shè)計(jì)中主要考慮排水主管滿足暴雨時(shí)段經(jīng)常性排水要求,并盡可能減小管徑,通過增大主管水頭損失,提高水泵揚(yáng)程。不足部分只能通過關(guān)小水泵出水閘閥來調(diào)節(jié)水泵出水量,以調(diào)節(jié)水泵軸功率。另考慮到在經(jīng)常性排水實(shí)踐中,通常不主張為臨時(shí)性泵站購置新設(shè)備,而只是選擇水泵流量滿足要求,揚(yáng)程往往只是相對合理,這樣導(dǎo)致各泵站出水壓力不一致,要求各排水主管能分壓排水,防止并聯(lián)排水時(shí)各泵站互相影響、效率降低。結(jié)合經(jīng)常性排水規(guī)劃,上游布置兩根DN=600及1根DN=700主管,下游布置3根DN=600主管,分別穿過上、下游圍堰堰頂(埋深1m)排水入江。這樣排水主管不僅滿足了初期排水的流量要求,同時(shí)也滿足了經(jīng)常性排水的流量和分壓要求,使主管布置達(dá)到了合理化。在次年經(jīng)常性排水施工中,下游主管有三處來水,一是左導(dǎo)墻1#泵站施工排水;二是下游圍封滲水;三是三七八聯(lián)總施工部位來水,各處壓力均不一致,正好下游圍堰主管為3根,各處獨(dú)立排水,各泵站效率都得到了充分保證。
  2.4支管布置
  為適應(yīng)基坑水位的不斷下降,船岸最好進(jìn)行柔性連接,同時(shí)由于接管在邊坡亂石上,連接管還應(yīng)易于安裝、移動(dòng)或更換,因此船岸連接采用高壓埋線管,管徑選為DN=300(管徑顯然偏?。R?yàn)楣軓酱笥贒N=300時(shí)供貨廠商需專門訂制,不僅時(shí)間不能保證,而且價(jià)格昂貴。但為保證水泵效率,選擇的水泵流量比較大,因而出水管徑都大于DN=300.為解決這一矛盾,采取在水泵出口加裝1個(gè)三通,每臺(tái)水泵形成兩根DN=300出水管,每根出水管上安裝控制閥門。
  基坑內(nèi)水位不斷下降,岸坡不斷地露出水面,浮船須不斷地向基坑深處移動(dòng),為保證船岸連接的水流暢通,傳統(tǒng)的作法是不斷地加長軟管,而軟管(高壓埋線管)不但比鋼管貴,而且耐壓強(qiáng)度低,在后續(xù)經(jīng)常性排水階段基坑開挖時(shí)很容易被砸癟或砸破而導(dǎo)致整根軟管報(bào)廢,所以對軟管的使用要盡可能地控制。因而實(shí)施方案采用帶三通的DN=300鋼管,作為下基坑的排水支管。另考慮到接管的數(shù)量太大、周期太長,必須設(shè)法先將排水支管預(yù)先安裝到位,以減小后續(xù)運(yùn)行時(shí)的勞動(dòng)強(qiáng)度,支管(鋼管部分)選擇了浮沉法施工。
  圍堰背水側(cè)68m馬道至坡腳斜長約80m,一次沉管不能到位。考慮到初期排水強(qiáng)度正好約為限制性排水強(qiáng)度的一半。因此實(shí)際一次沉管40m,滿足限制性排水要求;待水位降至40m高程時(shí),將其中一半沉管繼續(xù)沉入水中,與另一半管道對接,滿足初期性排水要求,對支管進(jìn)行充分利用。
  沉管時(shí)先將DN=300鋼管焊接為40m,沿管同一方向開設(shè)DN=300叉管,叉管間距約為12m(軟管長考慮為16m,過長將導(dǎo)致浮筒嚴(yán)重傾斜甚至翻轉(zhuǎn)),各叉管出口均焊接法蘭,并以法蘭堵板封住,沉管一端為自由端,靠岸坡端則以汽車吊穩(wěn)住后,打開最上端一塊法蘭堵板,緩緩向管內(nèi)注水使其下沉,然后將沉管焊接在主管上,就這樣36根沉管在一周之內(nèi)全部沉管成功。在水泵運(yùn)行過程中,水位不斷下降,沉管上的叉管逐步露出水面,水泵出水軟管相應(yīng)地移至沉管的下一個(gè)叉管上,這樣逐級(jí)下移、人工接管以滿足水位的下降。

  3、結(jié)語
  在本次基坑排水的實(shí)踐中,我們通過沉管施工,船岸串聯(lián)、浮船與浮船串聯(lián)排水等超常規(guī)的作法,解決了水電施工中特大流量、特大揚(yáng)程變幅的大型深基坑排水的技術(shù)難題,為三峽二期工程施工創(chuàng)造了條件,贏得了時(shí)間。其中限制性排水和初期排水原定工期97d,由于圍堰填筑未能及時(shí)給主管安裝提供部位,致使排水推遲15d開工,后因遇特大洪水,為確保圍堰安全,又兩次停止抽水共21d,我們實(shí)際排水58d,仍然比預(yù)定工期提前3d完成任務(wù)。
  另外我們通過限制性排水、初期排水和經(jīng)常性排水布置的緊密結(jié)合,僅限制性排水和初期排水就節(jié)約投資500萬元,而且還保證了經(jīng)常性排水的正常。

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