??? D、車輛損耗費(fèi)用:每百公里15元,36.83公里合計(jì)5. 52元,全年1469.02次×5.52元=7433.23元。每瓶車損5.52元÷70瓶=0.079元。
????E、年返廠維修費(fèi)用合計(jì):材料57585.92+人工216000.00+油耗26280.77+車損7433.23=307299.92元。單瓶合計(jì):材料0.56+人工2.10+油耗0.25+車損0.079=2.989元。
??? 4.2下站維修費(fèi)用:
??? 統(tǒng)計(jì)數(shù)字:2003年下站維修漏氣鋼瓶88684瓶。下站維修人員平均每廠3人,3個廠9人。每次下站平均行駛60公里。每公里油耗0.2公升。油價為2.43元。
??? A、材料:每瓶維修材料費(fèi)0.56元,年費(fèi)用0.56元×88684瓶=49663.04元。
????B、人員費(fèi)用:下站維修人員各廠合計(jì)9人,月工資每人1500元,年工資總額為1500元×9人×12月=162000元。單瓶人工費(fèi)用:162000元÷88684瓶=1.827元。
????C、油耗:理論計(jì)算按70瓶一車,88684瓶相當(dāng)于1266.9車×60公里=76014公里×0.2公升=15202.8公升×2.43元=36942.80元。單瓶油耗:36942.8元÷88684瓶=0.416元。
??? D、車耗:規(guī)定每公里0.15元,76014公里×0.15元=11402.1元。單瓶計(jì)算:
11402.1元÷88684瓶=0.129元。
??? E、年下站維修費(fèi)用合計(jì):材料49663.04+人工162000.00+油耗36942.80+車損11402.1=260007.94元。單瓶合計(jì):材料0.56+人工1.827+油耗0.416+車耗0.129=2.932元。
??? 4.3總維修合計(jì):
??? A、維修總瓶數(shù):102832瓶+88684瓶=191516瓶。
??? B、年返廠和下站費(fèi)用:307299.92元+260007.94元=567307.86元。
??? C、單瓶平均:(2.989元+2.932元)÷2=2.9605元。
??? 4.4維修鋼瓶費(fèi)用的分析:
??? 我公司大約有鋼瓶100萬只,漏氣瓶比例:191516÷1000000=19.15%,公司基本門桿漏氣維修費(fèi)用是:56萬元。若采用此種新型角閥門桿膠圈,漏氣瓶比例:116÷9000=1.29%,本課題完成后的主要考核指標(biāo)定為:鋼瓶因角閥門桿膠圈泄漏的返廠率降為3%。按3%計(jì)算,漏氣瓶應(yīng)有3萬只,為此發(fā)生的維修費(fèi)用下降為9萬元。經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
??? 上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明這種新型角閥膠圈是可靠的,大幅度降低了漏氣率,進(jìn)一步提高了我公司產(chǎn)品質(zhì)量,非常值得推廣,且應(yīng)用市場非常廣闊。這種新型角閥膠圈不僅可以保證用戶使用鋼瓶的安全性,從而保證人民生命財(cái)產(chǎn)不受損失,確保首都安定團(tuán)結(jié)的大好形式,還可以減少公司對鋼瓶的維修量,降低維修成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,樹立我公司提供“安全放心氣”的新形象,創(chuàng)造更大的社會效益。
??? 三.第二難題:鋼瓶蒸汽吹掃的替代技術(shù)——碳化燃燒工藝
??? 按照國家標(biāo)準(zhǔn)《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評定》(GB8334—1999)的要求,鋼瓶檢驗(yàn)周期為4年,超過檢驗(yàn)有效期的鋼瓶應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn);另外在日常生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的漏氣瓶,影響了安全使用,我公司對其進(jìn)行檢驗(yàn)(俗稱檢修)。鋼瓶檢修前處理過程,主要是通過對待檢鋼瓶進(jìn)行倒空(殘液回收)、蒸汽吹掃,使鋼瓶在上線檢修之前殘余液化氣濃度不大于0.4%【按照國家標(biāo)準(zhǔn)《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評定》中6.5的要求;按照《液化石油氣公司安全規(guī)程》中的《蒸汽吹掃鋼瓶安全操作規(guī)程》的明確要求:鋼瓶在檢修之前殘余液化氣濃度在爆炸下限(2%)的20%(即2%×20%=0.4%)之內(nèi)為吹掃合格】,達(dá)到保障生產(chǎn)安全的目的。
??? 1.傳統(tǒng)蒸汽吹掃工藝造成的問題及初步解決思路
??? 1.1傳統(tǒng)蒸汽吹掃工藝造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題
??? 由于鋼瓶倒空后內(nèi)部的剩余殘油不可能100%被回收,同時殘油中的重油附著在鋼瓶內(nèi)壁上根本無法回收,在用蒸汽吹掃的過程中,殘油經(jīng)加熱揮發(fā)成可燃?xì)怏w,直接排放,形成安全隱患,同時大量排放產(chǎn)生的異味嚴(yán)重污染了大氣環(huán)境,并且蒸汽冷卻后形成的冷凝液無處排放,只能排放到地面,造成環(huán)境污染,影響了周圍居民的生活。
??? 1.2初步解決思路
??? 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),我公司每年大約有20萬只鋼瓶進(jìn)行檢驗(yàn),由于傳統(tǒng)蒸汽吹掃工藝造成環(huán)境污染及形成安全隱患,為此我們決定采用燃燒方法代替蒸汽吹掃。為了確保碳化燃燒工藝的安全性及可行性,我們建立試點(diǎn),對燃燒方法進(jìn)行試驗(yàn)。
采用碳化燃燒工藝不但可以有效地處理鋼瓶內(nèi)部的剩余殘油,解決殘液處理問題,同時可以使鋼瓶表面的油漆、塑料粉末等涂層完全碳化,整個過程符合環(huán)保要求。這樣既解決了環(huán)保問題,又消除了安全隱患,還降低了能源損失和勞動強(qiáng)度。
??? 2.鋼瓶焚燒技術(shù)可行性分析
??? 2.1本工藝的技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點(diǎn)
??? 本工藝的技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點(diǎn)是采用了焚燒方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)的蒸汽吹掃工藝,來處理待檢鋼瓶內(nèi)部的剩余殘油,鋼瓶在經(jīng)過鏈條進(jìn)入焚燒爐爐膛內(nèi)時,利用鋼瓶內(nèi)殘油作為燃料進(jìn)行燃燒,殘油燃燒后解決了殘油處理中存在的安全隱患及環(huán)保問題,清除了鋼瓶內(nèi)壁上的附著物,同時碳化了鋼瓶外表面。
??? 2.1.1焚燒裝置的優(yōu)越性:
??? 2.1.1.1采用焚燒爐代替以往的除垢設(shè)備,可以使鋼瓶檢驗(yàn)站改進(jìn)檢驗(yàn)工藝;
??? 2.1.1.2有效的處理鋼瓶內(nèi)部結(jié)垢、殘液、殘氣等環(huán)境污染問題;
??? 2.1.1.3通過焚燒可以進(jìn)一步提高鋼瓶表面的清理效果和清理質(zhì)量,使鋼瓶的外觀質(zhì)量有更大的提高;
??? 2.1.1.4采用的焚燒工藝溫度470℃、鏈條速度400r/min---500 r/min、鋼瓶橫臥方式不會對液化石油氣鋼瓶的機(jī)械和化學(xué)性能產(chǎn)生不良影響;
??? 2.1.1.5既能徹底地除垢,又能滿足環(huán)保要求;
??? 2.1.1.6省去蒸汽吹掃這一過程,并且回收到殘液罐中的殘液可直接作為燃料,而殘余在鋼瓶內(nèi)的殘液在鋼瓶經(jīng)過焚燒爐爐膛內(nèi)時作為輔助燃料,在鋼瓶內(nèi)部燃燒,得到了再利用,從而降低了成本。
??? 2.1.2技術(shù)可行性:
??? 鋼瓶廢氣污染物主要是液化氣鋼瓶抽殘出的液化氣廢氣、鋼瓶內(nèi)殘留的污物,怎樣有效的除掉污物,是我們急于解決的環(huán)保問題。我們通過調(diào)查研究,決定采用焚燒裝置來解決這一問題。為了確保安全及其可行性,我們對其進(jìn)行了初步試驗(yàn)。
??? 2.1.2.1鋼瓶焚燒試驗(yàn)工作情況具體參數(shù):
??? 燃燒爐每天試驗(yàn)時間:3小時;
??? 風(fēng)機(jī)風(fēng)量為1000m3/h;
??? 燃燒爐每天耗0號柴油約60公斤,柴油及液化氣殘液殘氣燃燒產(chǎn)生的煙氣污染物較少,并且煙氣通過煙道到達(dá)水凈化裝置,利用凈化裝置對煙氣進(jìn)行凈化后,排放到大氣中,不污染環(huán)境。
??? 2.1.2.2焚燒前后試驗(yàn)結(jié)果
??? 鋼瓶焚燒前后鋼瓶瓶體爆破試驗(yàn)的比較如下表:
??
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),鋼瓶檢修中必須進(jìn)行水壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn),水壓試驗(yàn)壓力為3.2MPa,氣密性試驗(yàn)壓力為2.1MPa,一旦鋼瓶達(dá)不到上述壓力要求,就按報廢處理,不得投入使用。而焚燒后鋼瓶經(jīng)破壞性爆破試驗(yàn)后,實(shí)際爆破壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過理論爆破壓力,爆破壓力及屈服壓力也大大超過水壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)壓力要求,由此可見:經(jīng)過對鋼瓶焚燒工藝評定,確定所采用的焚燒工藝方式不會對液化石油氣鋼瓶的機(jī)械和化學(xué)性能產(chǎn)生不良影響。
??? 2.2焚燒工藝流程與原工藝流程的對比
??? 2.2.1原工藝流程:倒空(殘液回收)→卸角閥→蒸汽吹掃→第一次濃度檢測→運(yùn)輸→第二次濃度檢測→水壓→表面碳化→除銹→后道工序
??? 2.2.2調(diào)整后工藝流程:倒空(殘液回收)→卸角閥→殘液燃燒及表面碳化→第一次濃度檢測→運(yùn)輸→水壓→除銹→后道工序
??? 2.2.3從工藝流程比較可以看出,調(diào)整后工藝流程中,采用碳化燃燒代替蒸汽吹掃后,殘液燃燒及表面碳化可以同時完成,保障了生產(chǎn)和運(yùn)輸安全;此外本工藝取消了原工藝過程中的蒸汽吹掃、第二次濃度檢測、表面碳化工序,簡化了檢修工藝流程,減少了三道生產(chǎn)工序;并且碳化燃燒工藝中直接利用鋼瓶內(nèi)殘液殘氣作為輔助燃料,節(jié)約了能源,從而降低了鋼瓶檢修成本。
??? 2.3主要考核技術(shù)指標(biāo)
??? 2.3.1焚燒后,鋼瓶內(nèi)部殘余液化氣濃度。
??? 2.3.2鋼瓶外表面涂層的碳化質(zhì)量 。
??? 2.3.3技術(shù)指標(biāo)測試情況、數(shù)據(jù)如下表
???
從上表的平均殘余液化氣濃度的測試結(jié)果可以看出:0.28%低于0.4%,焚燒后鋼瓶殘余液化氣濃度能滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求;碳化質(zhì)量由最初的部分碳化到完全碳化,滿足了后面工序—除銹的要求。
??? 最初試驗(yàn)時,由于沒有經(jīng)驗(yàn),鏈條速度過快,使鋼瓶焚燒時間短,碳化不完全,經(jīng)過多次試驗(yàn)調(diào)整后,將鏈條速度確定為400-500r/min,使鋼瓶充分焚燒,達(dá)到完全碳化的要求。
??? 傳統(tǒng)的蒸汽吹掃工藝,除銹主要靠鋼丸除銹機(jī)打磨進(jìn)行,消耗大量的鋼丸,占用大量時間;而采用碳化燃燒工藝,由于在焚燒瓶內(nèi)殘油的過程中,同時對鋼瓶表面進(jìn)行完全碳化,除銹時節(jié)省了大量鋼丸,縮短了除銹時間,多快好省,節(jié)約成本,效益顯著。
??? 3.鋼瓶炭化的效益分析
??? 3.1經(jīng)濟(jì)效益
??? 目前,我公司因環(huán)保問題無法解決,鋼瓶檢修前期處理已經(jīng)被迫停產(chǎn),外包給別的公司,這樣不僅損失了可利用的殘液,還需要支付相當(dāng)?shù)臍堃禾幚碣M(fèi)用。使用焚燒工藝后,不僅可以利用待檢鋼瓶內(nèi)回收的殘液作為輔助燃料來焚燒處理鋼瓶內(nèi)部無法回收的剩余殘油,而且在處理瓶內(nèi)殘油的過程中,同時對鋼瓶進(jìn)行表面碳化處理,縮減了工藝流程,節(jié)省了生產(chǎn)成本。
??? 3.1.1現(xiàn)行成本:將蒸汽吹掃外包給其他單位,費(fèi)用為3元/瓶;還有部分鋼瓶的殘液。
??? 3.1.2改造后的運(yùn)行成本:2.65元/瓶
??? 3.1.2.1改造后的鋼瓶產(chǎn)量:1100瓶/天
??? 3.1.2.2改造后的人工成本:300元/天
??? 3.1.2.3改造后的燃料成本:936元/天
??? 3.1.2.4改造后的用電成本:230.4元/天
??? 3.1.2.5其它不可預(yù)見的費(fèi)用:100元/天
??? 3.1.2.6設(shè)備折舊費(fèi):0.25元/瓶
??? 3.1.2.7鋼瓶運(yùn)輸費(fèi)用:1元/瓶
??? 3.1.2.8改造后的單瓶成本:(230.4+936+300+100)/1100+0.25+1=2.65元/瓶
??? 3.1.3綜合成本分析:我公司每年需要檢修的鋼瓶大約20萬只,每只鋼瓶至少節(jié)約0.35元。每年公司至少節(jié)約7萬元。
??? 3.2社會效益
??? 在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時,也能取得良好的社會效益,焚燒爐的應(yīng)用從根本上解決了蒸汽吹掃的環(huán)境污染問題,使鋼瓶檢修工藝符合國家對環(huán)保的要求。?
?