3.2 分鹽工藝選擇
煤化工近零排放廢水分鹽技術基本分三類:熱法分鹽、納濾分鹽、冷凍+熱法分鹽。熱法分鹽技術借鑒了鹽化工的硝鹽聯(lián)產(chǎn)或鹽硝聯(lián)產(chǎn)技術,利用氯化鈉和硫酸鈉溶解度隨溫度升高相反的特性,高溫產(chǎn)硝,低溫產(chǎn)鹽。納濾分鹽利用納濾膜對一、二價離子分離的特性,將氯離子和硫酸根離子分離,再通過蒸發(fā)結晶分別產(chǎn)鹽、硝。冷凍結晶利用硫酸鈉低溫易析出的特點低溫析硝產(chǎn)出十水硫酸鈉,冷凍母液進一步利用熱法產(chǎn)氯化鈉,十水硝經(jīng)加熱回溶去除結晶水后產(chǎn)出無水硫酸鈉。3種分鹽方案各有優(yōu)缺點,熱法分鹽需要進料硫酸根離子與氯離子存在一定的比例差才能實現(xiàn)分鹽,鹽化工行業(yè)來料氯離子與硫酸根離子濃度相差較大,通常為某一種離子占絕對優(yōu)勢,但廢水中硫酸根與氯離子比例相對接近,本項目還存在原水硫酸根、氯離子豐枯水期比例對調(diào)的情況,熱法分鹽較難適應硫酸根、氯離子比例對調(diào)工況;冷凍法對硫酸鹽占主導的水質(zhì)有較好的分鹽效果,但高鹽水需經(jīng)加熱蒸發(fā)濃縮后進行冷凍產(chǎn)十水硫酸鈉,冷凍后需將十水硫酸鈉再加熱回熔產(chǎn)無水硫酸鈉,冷凍母液也需再次加熱蒸發(fā)結晶產(chǎn)氯化鈉,能耗相對較高;納濾膜屬于荷電膜,膜孔徑在納米級,介于反滲透和超濾之間,相對分子截留范圍為數(shù)百道爾頓,因有些納濾膜表面帶電荷,對不同電荷和不同價態(tài)的離子具有不同的道南電位,從而使不同價態(tài)的離子通過膜孔時得以分離,納濾產(chǎn)水主要含有一價離子,濃水主要含有高價離子,可將水中一、二價離子分離。綜合考慮能耗及淮河水豐、枯水季硫酸根氯離子比例倒掛的特點,最終選擇納濾分鹽+五效蒸發(fā)技術作為中安高鹽水分質(zhì)結晶工藝。
納濾膜最初開發(fā)目的并非分離一、二價離子,對納濾膜的篩選顯得至關重要,通過研究單位對市面上主流廠商的納濾膜做了實驗室標定,證明主流廠商納濾膜在實驗室條件下均可實現(xiàn)一、二價離子的有效分離(見圖2)。項目實際運行后納濾膜對一、二價離子進行了有效地分離,同時屏蔽了淮河水水質(zhì)波動可能造成的離子變化,濃水側以硫酸根離子為主,產(chǎn)水側以氯離子為主,濃淡水側硫酸根與氯離子比值均相差數(shù)量級,為后續(xù)蒸發(fā)結晶單元提供了較穩(wěn)定的進料。
蒸發(fā)結晶單元常見工藝有MVR+結晶器及多效蒸發(fā)結晶方案。MVR方案相對節(jié)能,蒸汽壓縮機轉速較高,對動、靜設備要求較高,MVR內(nèi)部結構相對較復雜,設備結垢后不易清洗,一次投資較高;多效蒸發(fā)方案蒸汽消耗較大,設備內(nèi)部結構簡單,易清洗,操作簡單。近零排放濃鹽水水質(zhì)復雜、易結垢堵塞,本項目地處淮河流域、環(huán)境敏感,如蒸發(fā)結晶系統(tǒng)不能長周期穩(wěn)定運行,一旦廢水無處去,將造成整個煤化工廠停產(chǎn)退料,同時考慮到石化企業(yè)低品質(zhì)蒸汽相對富裕,本項目最終采用了更穩(wěn)定易操作的多效蒸發(fā)方案作為蒸發(fā)結晶主工藝,在鹽側和硝側分別設置五效強制循環(huán)蒸發(fā)結晶系統(tǒng)。項目實際運行后,納濾分鹽產(chǎn)水側氯化鈉占主導,濃水測硫酸鈉占主導,蒸發(fā)結晶單元操作難度大幅降低,多效蒸發(fā)系統(tǒng)設備結構簡單易操作,運行也更平穩(wěn)。中安項目自2019年底打通全流程產(chǎn)出合格硫酸鈉和氯化鈉以來穩(wěn)定運行至今,每年節(jié)省危廢處置費用約4 000萬。項目標定期間共檢測3批次氯化鈉、硫酸鈉,各項指標均優(yōu)于設計值。氯化鈉白度、水分、TOC、鈣鎂離子優(yōu)于煤化工團體標準一級工業(yè)干鹽標準,純度、水不溶物滿足二級工業(yè)干鹽標準硫酸根基本滿足二級工業(yè)干鹽標準。硫酸鈉3批次全部滿足煤化工團體標準A類一等品標準,見表3和表4。
3.3 近零排放系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行
氣化廢水處理、膜濃縮系統(tǒng)、蒸發(fā)結晶分鹽系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對近零排放分鹽系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行至關重要。上述系統(tǒng)的穩(wěn)定運行可歸納為對廢水處理系統(tǒng)內(nèi)有機污染因子、結垢因子及特征因子的有效控制。有機污染因子主要指系統(tǒng)內(nèi)COD的去除,結垢因子主要指系統(tǒng)內(nèi)鈣、鎂、硅的去除,特征因子主要與煤種及煤氣化工藝有關,碎煤氣化、水煤漿氣化、粉煤氣化,不同的進料和氣化工藝產(chǎn)生的污染物不盡相同,特征污染因子主要是CN- 、NH3-N、F-。廢水暫存和兩級AO工藝解決了氣化污水處理穩(wěn)定性問題;納濾分鹽+多效蒸發(fā)工藝的組合,使本項目蒸發(fā)結晶分鹽系統(tǒng)操作難度大幅降低,運行較平穩(wěn)。通過強化氣化廢水的處理有效控制了本項目的特征污染因子,還需要解決的主要問題是有機污染因子和結垢因子的控制,即膜濃縮系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
煤化工廢水近零排放系統(tǒng)需要大量使用膜系統(tǒng)濃縮廢水,膜技術應用于廢水處理領域經(jīng)常出現(xiàn)有機污染物污堵和鈣、鎂、硅結垢問題。有些膜的污堵、結垢通過化學清洗可恢復,有些污堵、結垢則會產(chǎn)生不可逆的損傷,頻繁的化學清洗也會使膜的脫鹽率、分鹽率下降。如果不能有效控制有機污染因子和結垢因子,整個系統(tǒng)可能因為某一點的突破產(chǎn)生不可預料的聯(lián)鎖反應,最終只能停產(chǎn)檢修。針對上述情況,本項目制定了廢水多步濃縮、分離,廢水水質(zhì)分步控制的設計原則,避免近零排放高鹽水系統(tǒng)因一步濃縮產(chǎn)生的易堵塞,稀水不稀,濃水不濃的現(xiàn)象。每步濃縮前均設置除硬、除有機物設施,對有機污染物、硬度實施分步管控。中安項目在清凈廢水處理系列設置UF+RO雙膜系統(tǒng)進行第一步濃縮,在高鹽水處理系列設置高鹽水雙膜系統(tǒng)進行第二步濃縮,高鹽水雙膜濃水設置納濾系統(tǒng)進行一、二價離子分離,每步濃縮、分離系統(tǒng)前均設置預處理設施,保證膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
對有機污染因子的控制首先是強化主生化系統(tǒng)的處理能力,盡量在適宜生化的工藝段將有機物盡可能的去除。中安項目有機污染物主要來自氣化廢水和MTO高濃度廢水,氣化廢水嚴格控制進水指標,保證進水穩(wěn)定,避免水質(zhì)波動造成后續(xù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,MTO高濃度廢水經(jīng)厭氧預處理后送入主生化,水質(zhì)基本穩(wěn)定,從實際運行效果來看,主生化系統(tǒng)運行良好,含鹽廢水(氣化廢水)生化出水≤50mg/L,生產(chǎn)廢水生化出水≤ 40mg/L,為后續(xù)有機物處理設施打下了一個良好的基礎。生化處理后的污水經(jīng)臭氧+BAF單元進一步去除有機物后送入清凈廢水系統(tǒng)雙膜系統(tǒng)濃縮,濃縮后的污水COD再次升高,經(jīng)高鹽水臭氧催化氧化處理后,送入高鹽水雙膜系統(tǒng)濃縮,濃縮后污水TDS>30 000mg/L,TOC再次升高,經(jīng)高級氧化系統(tǒng)處理后再送入納濾系統(tǒng),高級氧化系統(tǒng)采用臭氧催化氧化塔,采用高鹽水專用催化劑和高濃度臭氧投加進一步氧化系統(tǒng)中的有機污染物。僅管采用了多次臭氧氧化,但從實際運行效果看高級氧化處理對TOC仍有一定的去除率。
中安項目廢水硬度主要來自原水和氣化廢水,為保證各膜系統(tǒng)穩(wěn)定運行,也采用了分步除硬的措施,首先在氣化廢水進污水處理場后首先進行除硬預處理,采用雙堿法除硬后再送至后續(xù)處理構筑物,后續(xù)在每步膜濃縮前均設置除硬措施,除硬和除有機物設施同步設置。清凈廢水雙膜前設置了高度沉淀密池除硬,高鹽水雙膜前也采用了高密沉淀方式,同時添加鎂劑除硅,納濾前高鹽水TDS>30 000mg/L,高含鹽條件下水的比重增大,不利于重力分離沉淀物,傳統(tǒng)重力沉淀除硬方式對細小的沉淀物去除效果有限,納濾前采用NMF高效過濾系統(tǒng)進一步去除硬度,NMF為膜過濾方式除硬,兩級反應加藥后送入NMF過濾器,通過類似微濾膜孔徑的高效過濾膜去除除硬過程中產(chǎn)生的細小沉淀物,解決高鹽水除硬中不易沉淀等問題。
分步預處理、分步濃縮系統(tǒng)可以減少膜的污堵和結垢問題,降低運行膜系統(tǒng)中的有機物和鈣鎂硅濃度,為系統(tǒng)長周期運行創(chuàng)造條件。中安污水處理場自2019年底打通全流程產(chǎn)出合格硫酸鈉和氯化鈉后穩(wěn)定運行至今,超濾膜系統(tǒng)、反滲透膜系統(tǒng)、納濾膜系統(tǒng),除個別幾支膜因安裝使用不當更換外,其余均運行至今。污水處理場標定期間產(chǎn)出氯化鈉和硫酸鈉白度和TOC均大幅優(yōu)于煤化工副產(chǎn)氯化鈉、硫酸鈉團體標準,鈣鎂離子均未檢出從另一個側面也印證了整個系統(tǒng)中有機污染因子和結垢因子得到了有效控制,保障了近零排放分鹽系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。
3.4 技術經(jīng)濟及社會效益
污水近零排放項目運行成本主要為公用工程消耗、藥劑消耗、人工費用及設備折舊費用。由于缺少標準的計算方法,技術提供商以及運營企業(yè)在折算噸水直接運行成本(不含設備折舊)時,折算水量所對應的TDS濃度不盡相同,得出的噸水直接運行成本差異也較大,如以蒸發(fā)結晶系統(tǒng)進水(TDS 50 000mg/L以上)水量折算,直接運行成本一般在50~80元/m3,如以第一次膜濃縮進水(TDS 2 000~3 000 mg/L)水量折算,直接運行成本一般在5~10元/m3左右。中安項目廢水近零排放分鹽部分以清凈廢水(TDS 3 000mg/L左右)進水水量折算,直接運行成本在運行初期約為6.9~7.3元/m3,穩(wěn)定運行后基本控制在5~6元/m3。中安項目分鹽技術的投資約為混鹽技術投資的1.3倍,項目建成運行后,每年節(jié)省固廢處置費用約9 000萬。煤化工廢水近零排放分鹽技術可有效減少混鹽處置費用,降低煤化工項目對環(huán)境的負面影響,有良好的示范效應,為建立綠色煤化工企業(yè)提供有效支持。
04 結 語
煤化工廢水近零排放項目在工藝選擇時容易陷入追求短流程、低成本的誤區(qū),過分依賴于某一兩項新技術,新概念,一旦這一兩項關鍵技術出現(xiàn)工程化應用問題,整個系統(tǒng)都呈現(xiàn)瀕臨崩潰的狀態(tài)。一項新技術從理論研究、工藝包、基礎設計、詳細設計到最后工業(yè)化應用,需要工程公司(設計單位)從事大量的工程技術轉化工作,科研單位提供有效地理論和試驗研究支撐,業(yè)主單位豐富的運行管理經(jīng)驗和較強的實操能力才能使新技術、新工藝平穩(wěn)的工程化落地。中安項目廢水近零排放分鹽技術是對全廠廢水處理系統(tǒng)的工藝集成,是對整個化工廠水系統(tǒng)的整合,從污染源頭尋找解決方案,避免了環(huán)保項目僅重視末端治理,實際運行后來水水質(zhì)與設計水質(zhì)不符,互相推諉的情況。中安聯(lián)合煤化廢水近零排放分鹽技術于2020年11月通過中國石化“十條龍”科研現(xiàn)場鑒定,2022年1月獲得中國石化科技進步一等獎,為創(chuàng)建環(huán)境友好型煤化工企業(yè)提供了新的廢水解決方案也為城市型煉化企業(yè)廢水近零排放提供了新的解決思路。