1概述
2000年7月10日中午.某化工廠裝運丙烯原料的鐵路罐車在裝卸線上停放等待卸料時.罐車上的一個內(nèi)置全啟式彈簧安全閥突然開啟.大量的丙烯原料從安全閥出El處噴出.經(jīng)過降溫和降壓處理,才避免了惡性事故的發(fā)生。
2原因分析
罐車用安全閥的型號為A412F-2.53,開啟壓力為2.36:8躲MPa.密封壓力2.2MPa,回座壓力1.9MPa。為查找泄漏原因,對該安全閥進行了檢查。
首先對主要部件彈簧進行檢查,未發(fā)現(xiàn)裂紋和斷裂.彈簧的三項負荷指標均在規(guī)定的范目內(nèi)。閥桿的同軸度和公差也符合要求。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn).鑲嵌在閥瓣上的聚四氟乙烯密封圈發(fā)生脫落。根據(jù)檢查情況分析,引起丙烯罐車安全閥泄漏有如下原因。
①天氣炎熱罐車停放時間過長,該罐車裝有12t丙烯原料,露天停放了4天。由于天氣炎熱(日平均攝高氣溫約34℃)和日光照射.使罐內(nèi)溫度和壓力上升。當罐內(nèi)壓力升高至安全閥開啟壓力時,大量液體噴出,同時產(chǎn)生了強烈的振動.造成聚四氟乙烯密封圈與閥瓣脫離。安全閥回座后,密封部位仍然泄漏。
②密封結(jié)構(gòu)不合理安全閥的聚四氟乙烯密封圈是由液壓力擠壓鑲嵌在閥瓣上的(圖1)。由于聚四氟乙烯密封圈和閥瓣密封槽存在加工誤差.使二者之間相互結(jié)合力不同,再經(jīng)過反復開啟和回座試驗.使之產(chǎn)生強烈振動.造成聚四氟乙烯密封囝與閥瓣脫離。另外,聚四氟乙烯密封圈在壓入閥瓣過程中,如果密封槽內(nèi)的氣體沒有排凈,也易使聚四氟乙烯密封圈脫落。
根據(jù)分析,對密封結(jié)構(gòu)做了改進(圖2)。
首先將閥瓣密封槽車削平(槽深及斜面外徑不變),然后鑲?cè)刖鬯姆蚁┟芊馊皦簤|。為了保證密封性.在壓墊與閥桿之間加入密封墊。
安全閥密封結(jié)構(gòu)改進后,經(jīng)100余次試驗.其開啟壓力、回座壓力、密封壓力和額定排放壓力均符合HG5—1587—84的要求,密封件無松動和脫落。