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分析核電站全廠斷電事故

  
評(píng)論: 更新日期:2015年09月25日
4.1. 全廠斷電事故過(guò)程中對(duì)反應(yīng)堆各部件現(xiàn)象進(jìn)行分析
全廠斷電事故中,由于主泵失去軸封冷卻水,主泵軸封處可能會(huì)出現(xiàn)泄漏。另一方面,根據(jù)相關(guān)研究分析,在事故進(jìn)程的適當(dāng)時(shí)刻對(duì)一回路實(shí)施減壓措施可以有效推遲事故進(jìn)程和緩解事故后果。在上文所述基本事故進(jìn)展的基礎(chǔ)上,就這兩種因素對(duì)其的影響定性地分析了4種可能的工況:
1.堆冷卻劑開(kāi)始汽化時(shí)主泵軸密封處泄漏;
2.出現(xiàn)早期主泵軸封泄漏的全廠斷電事故;
3.堆芯出口溫度達(dá)650 ℃時(shí)穩(wěn)壓器卸壓閥持續(xù)打開(kāi);
4.工況1基礎(chǔ)上,堆芯出口溫度達(dá)650 ℃時(shí)穩(wěn)壓器卸壓閥持續(xù)打開(kāi)。
發(fā)生全廠斷電事故時(shí),由于輔助給水系統(tǒng)無(wú)法啟動(dòng),二回路水逐漸被蒸干,隨后一回路因熱量無(wú)法帶出而升溫升壓。當(dāng)堆芯區(qū)域的冷卻劑溫度逐漸達(dá)到飽和溫度,主泵軸封處出現(xiàn)泄漏。堆冷卻劑通過(guò)主泵軸封破口和穩(wěn)壓器卸壓閥從一回路系統(tǒng)噴出,引起堆芯冷卻劑裝量的減少。由于泄漏流量不大,因此堆芯壓力仍會(huì)在穩(wěn)壓器卸壓閥的設(shè)定壓力變化范圍維持一段時(shí)間。隨后堆芯壓力開(kāi)始持續(xù)下降。冷卻劑持續(xù)從主泵軸封破口流出,堆芯水位下降,堆芯逐漸裸露、升溫,堆芯部件達(dá)到失效溫度后會(huì)形成熔碴下落。堆芯壓力逐漸降到安注箱開(kāi)啟壓力,安注箱向堆芯注水,堆芯暫時(shí)得到冷卻。但由于壓力下降較慢,注水流量不大,而且有一部分通過(guò)主泵軸封破口直接流出,沒(méi)有形成對(duì)堆芯的再淹沒(méi)。隨后壓力殼內(nèi)繼續(xù)熔碴的形成和遷移的過(guò)程,逐漸熔穿壓力容器下封頭。下封頭熔穿時(shí),壓力容器內(nèi)壓力值較低。
假設(shè)事故后10 m i n出現(xiàn)主泵軸封泄漏。之后由于此處的泄漏,冷卻即自破口處流出,一回路壓力持續(xù)下降,堆芯水位也迅速下降,很快堆芯就開(kāi)始裸露。由于堆芯冷卻狀況的惡化,在衰變熱的作用下堆芯部件的溫度升高,達(dá)到失效溫度后形成熔碴下落。主泵軸封處的泄漏也使壓力容器內(nèi)壓力迅速降低,使安注箱能在事故進(jìn)程中投入使用,和第一種工況一樣,有一部分通過(guò)主泵軸封破口直接流出,沒(méi)有形成對(duì)堆芯的再淹沒(méi),由于事故進(jìn)程加快,最后下封頭較其他工況最早熔穿。
全廠斷電事故中,由于穩(wěn)壓器卸壓閥不斷的開(kāi)啟和關(guān)閉,一回路系統(tǒng)的冷卻劑不斷從卸壓閥噴出,堆芯水位下降,堆芯逐漸開(kāi)始裸露,裸露部分的堆芯僅依靠水蒸氣冷卻。但水蒸氣不足以帶出裸露部分堆芯的衰變熱,這部分部件的溫度持續(xù)升高,使流出堆芯的蒸汽溫度升高。當(dāng)流出堆芯的水蒸氣溫度達(dá)到650 ℃時(shí),持續(xù)將穩(wěn)壓器卸壓閥打開(kāi)。之后,堆芯壓力快速下降到安注箱注水壓力,安注箱向堆芯注水。由于堆芯壓力下降較快,安注箱注水速度很快,堆芯水位上升,形成了對(duì)堆芯的重新淹沒(méi)。在這種情況下,能最大限度的延緩堆芯下封頭的失效。
發(fā)生全廠斷電后,主泵惰轉(zhuǎn),反應(yīng)堆停堆,隨后汽輪機(jī)脫扣,主給水關(guān)閉。由于反應(yīng)堆停堆,穩(wěn)壓器壓力在短時(shí)間內(nèi)快速下降。然后由于主給水關(guān)閉,輔助給水完全失效,隨著二次側(cè)熱阱的喪失,一回路壓力也迅速上升到穩(wěn)壓器安全閥的開(kāi)啟整定值。整個(gè)事故進(jìn)程中,由于高低壓安注無(wú)法啟動(dòng),導(dǎo)致通過(guò)穩(wěn)壓器安全閥排出的冷卻劑無(wú)法得到補(bǔ)充,壓力容器水位迅速下降。一段時(shí)間后,堆芯開(kāi)始裸露,然后逐漸升溫并開(kāi)始熔化。壓力容器下封頭因受熔融物的加熱發(fā)生蠕變失效。安全殼內(nèi)的壓力和溫度大幅上升。
安注箱在壓力容器失效后投人,對(duì)堆芯的冷卻未起到作用。安注箱的水通過(guò)破損的壓力容器下封頭落入堆腔內(nèi),與高溫熔融物接觸后,產(chǎn)生大量的水蒸氣;同時(shí),高溫熔融物與混凝土的相互作用后也會(huì)有氫氣和一氧化碳等大量不凝結(jié)性氣體產(chǎn)生。以上因素使安全殼內(nèi)的壓力不斷上升(如下圖所示),最終安全殼發(fā)生超壓失效。在安全殼失效之前,安全殼內(nèi)大量水蒸氣的存在使安全殼環(huán)境惰性化,安全殼中氫氣濃度始終處于遠(yuǎn)離爆燃或爆炸的區(qū)域,氫氣風(fēng)險(xiǎn)較小。
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1 SBO始發(fā)的嚴(yán)重事故的主要事故進(jìn)程
Table 1 M ain process of SBO introduced severe accident
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2 事故主要結(jié)果
Table 2 M ain results of accident
在嚴(yán)重事故進(jìn)程中,操縱員將采取各種措施緩解事故,來(lái)維持放射性屏障的有效性。即使壓力容器破損,但隨著時(shí)間的推移,恢復(fù)AC電源,啟動(dòng)安全殼噴淋系統(tǒng)有可能繼續(xù)保持安全殼的完整性。,恢復(fù)AC電源后,安全殼內(nèi)的壓力和溫度會(huì)迅速地降低,且安全殼內(nèi)蒸汽濃度減少的同時(shí),相應(yīng)也增加了氫氣的濃度,這樣就增加了氫氣的風(fēng)險(xiǎn)。因此,在安全殼中需要采取相應(yīng)的氫氣控制措施并謹(jǐn)慎地實(shí)施安全殼噴淋,以預(yù)防和緩解氫氣燃燒可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
本文通過(guò)分析全廠斷電事故下安全殼的響應(yīng),以及AC電源恢復(fù)后對(duì)安全殼響應(yīng)的影響,得出以下結(jié)論:
1)發(fā)生SBO事故后在無(wú)緩解措施投入的情況下,安全殼內(nèi)環(huán)境條件的惡化將影響到安全殼的完整性,事故后期會(huì)發(fā)生安全殼的超壓失效。在安全殼失效之前,由于安全殼內(nèi)大量水蒸氣的存在使安全殼環(huán)境惰性化,使得氫氣風(fēng)險(xiǎn)較小。
2)在壓力容器失效前恢復(fù)AC電源,由于輔助給水的投入使一回路的溫度及壓力下降,觸發(fā)安注系統(tǒng)投入,注入的冷卻劑有效的淹沒(méi)和冷卻堆芯,使壓力容器有可能繼續(xù)保持完整性,從而防止堆芯熔融物與混凝的反應(yīng),減少了對(duì)安全殼完整性的威脅。
3)壓力容器失效后,AC電源的恢復(fù)將啟動(dòng)安全殼噴淋等專設(shè)安全設(shè)施,使安全殼內(nèi)蒸汽的含量大幅減少,從而相應(yīng)增加了氫氣的濃度。因此,安全殼中需采取相應(yīng)的氫氣緩解措施,并謹(jǐn)慎地實(shí)施安全殼噴淋,以預(yù)防和緩解氫氣燃燒可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4.2 全廠斷電事故中出現(xiàn)主泵軸封泄漏同時(shí)實(shí)施減壓措施
實(shí)施減壓措施前,事故進(jìn)程與第一種工況相同。堆芯出口蒸汽溫度達(dá)到650 ℃時(shí),將穩(wěn)壓器卸壓閥持續(xù)打開(kāi)。堆芯壓力快速下降。當(dāng)壓力至安注箱壓力之下時(shí),安注箱投入,安注水注入并重新淹沒(méi)堆芯。但由于大量的安注水從主泵軸封破口處流出,很快堆芯又重新裸露。堆芯繼續(xù)升溫,堆芯部件形成熔碴并向下遷移,隨后壓力殼下封頭熔穿。
從以上討論可以得出以下結(jié)論:
1)泵軸封破口事故可能伴隨全廠斷電事故發(fā)生,對(duì)全廠斷電事故后果的影響隨軸封破口出現(xiàn)的時(shí)間有所不同。事故后較早發(fā)生的主泵軸封破口使堆芯熔化的時(shí)間提前,但出現(xiàn)較晚的破口,推遲了壓力容器下封頭熔穿的時(shí)間。

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