4 為降低氫氣濕度所采取的措施
4.1 加強設(shè)備更新?lián)Q代及轉(zhuǎn)型工作
從1998年起,淮北發(fā)電廠開始了有關(guān)去濕裝置的選型工作,最終選定QGE-3型氫氣干燥裝置,安裝在6號發(fā)電機組的發(fā)電機勵磁側(cè)(見圖1)。
圖1 QGE-3型氫氣干燥裝置流程
該裝置具有以下特點:
(1) 采用吸附式干燥裝置,裝置中的分子篩對氣體中的水分進行吸附,并通過加熱器加熱后得到再生(脫除分子篩中的水分)。安裝2只干燥器,其中1只工作,1只再生,系統(tǒng)采用程序控制,不需人為操作,可連續(xù)向機內(nèi)提供合格的氫氣,克服了制冷式干燥器斷斷續(xù)續(xù)工作的弊端。
(2) 該干燥裝置自帶循環(huán)風機,通過外循環(huán)風機驅(qū)動,加大了氫氣的外循環(huán)量,同時還可以在發(fā)電機停運且不退氫時對氫氣進行去濕,保證了各種工況下氫氣濕度均在合格范圍,避免停機狀態(tài)下絕緣嚴重降低,為發(fā)電機安全運行提供更為有利的運行環(huán)境,此特點與其它除濕裝置相比,具有獨特的優(yōu)越性。
(3) 1臺該裝置即能滿足1臺機組的氫氣除濕要求,而制冷式去濕裝置則需2臺。它可以有效地降低發(fā)電機內(nèi)的氫氣濕度,達到電力行業(yè)標準DL/T651-1998的要求。
4.2 嚴格管理
(1) 在機組正常運行時,運行人員每班定期取樣,化驗氫氣的純度、濕度、溫度,定期巡視檢查放水、放油、排污等工作。還利用進口測氫檢漏儀對發(fā)電機、制氫站氫系統(tǒng)的主要部位定期和不定期的進行找漏,一旦發(fā)現(xiàn)漏點,立即消除。
(2) 在異常運行時,根據(jù)補氫量的多少,判斷設(shè)備漏氫情況,對所有可能漏氫的部位全面查找,尤其是對氫系統(tǒng)的法蘭、盤根、螺絲、發(fā)電機套管、氫冷器、熱工接線端子處、密封瓦、內(nèi)冷水箱、熱工儀表閥門、汽機密封油箱、氫氣去濕機系統(tǒng)等重要部位,采用不同方法反復(fù)查找,對發(fā)現(xiàn)的漏點予以及時消除。
(3) 氫站人員嚴格把關(guān),每天對3臺氫冷機組的排污、放油、放水、補水量和氫系統(tǒng)有無異常都能做到及時發(fā)現(xiàn)、匯報并處理。從1996年以來,對3臺氫冷機組的補氫量、制氫站產(chǎn)氫量、放水量、放油量等重要原始數(shù)據(jù),都建立了細致的臺帳,隨時可查閱對比。
(4) 將易磨、使用壽命短的閥門更換為銅制閥門,對重要的經(jīng)常操作的閥門,采用2只閥門串聯(lián)使用的辦法,從而提高了機組的安全運行系數(shù)。
(5) 對發(fā)電機干燥裝置,運行人員每班巡視1次,檢修人員每天巡視1次,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保干燥器的正常運行。
(6) 加強密封油的油質(zhì)管理,保證油中無水、無雜質(zhì),并確保壓差閥、平衡閥的正常運行和跟蹤調(diào)整。
5 綜合治理效果
經(jīng)過以上的綜合治理,發(fā)電機內(nèi)的氫氣濕度已有了明顯的下降(見表2),滿足了部頒標準對發(fā)電機內(nèi)氫氣濕度的要求。
6 結(jié) 論
(1) 降低發(fā)電機內(nèi)的氫氣濕度是一個牽涉到諸多方面的復(fù)雜問題,應(yīng)采取各種綜合治理措施,針對引起氫氣濕度超標的各種原因,采用標本兼治的方法是能夠達到部頒要求的氫氣濕度的。
(2) 建議在制氫站氫氣的出口加裝吸附式的氫氣干燥裝置, 從源頭上對氫濕度予以控制,定能取得事半功倍的效果。
(3) 建議將氫氣濕度列為重要的運行指標進行動態(tài)考核,以調(diào)動各方積極性,共同做好降低發(fā)電機氫氣濕度的工作。