?2.2 潤滑油事故油泵自啟動試驗時潤滑油壓低
2.2.1 故障現(xiàn)象及初步檢查
2002-02-17,2號機(jī)小汽機(jī)A、B潤滑油泵自啟動試驗。小汽機(jī)A事故潤滑油泵EOP自啟動試驗時,第1次跳閘,第2、第3次正常;小汽機(jī)B事故油泵EOP自啟動試驗時3次均跳閘,跳閘信號均是潤滑油壓低低,而1A、1B小汽機(jī)在運行中做EOP自啟動試驗時,也發(fā)出過軸承油壓低信號。
為查找原因,對電磁閥20/EOP前節(jié)流孔、壓力開關(guān)63/LBOT進(jìn)行定值校驗,結(jié)果正常,后發(fā)現(xiàn)2B小汽機(jī)潤滑油取樣管口有加工鐵屑,清理后EOP自啟動試驗,未再發(fā)出潤滑油壓低跳閘信號,但潤滑油壓仍降低較大。
2003-03-24,利用1號主機(jī)停機(jī),分別進(jìn)行小汽機(jī)EOP自啟動試驗,試驗結(jié)果如下:
1B小汽機(jī)EOP自啟動試驗中,潤滑油壓由0.17 MPa最低降至0.14 MPa,未發(fā)出潤滑油壓低信號,共試驗2次,結(jié)果相同。
1A小汽機(jī)EOP自啟動試驗,潤滑油壓由0.16 MPa最低降至0.11 MPa,未發(fā)出潤滑油壓低信號,共試驗3次,結(jié)果相同。
2.2.2 原因分析及整改措施
經(jīng)過分析,認(rèn)為自啟動試驗時發(fā)出的潤滑油壓低低跳機(jī)信號為虛假信號,系統(tǒng)的連接缺陷是故障的根本原因。如EOP試驗取樣節(jié)流孔直徑較小,運行中可能造成孔堵塞;取樣母管直徑小,使在同一管線上的壓力開關(guān)63/LBOT、63/LBO、63/EOP、電磁閥20/EOP取樣口受到影響。
最有效的改進(jìn)方法是將EOP自啟動試驗取樣口移位至潤滑油供油母管,同時將試驗壓力開關(guān)63/EOP定值提高至0.08 MPa。小汽機(jī)潤滑油壓力信號取樣改進(jìn)前后流程見圖2和圖3。
改進(jìn)后,1,2號機(jī)4臺給水泵汽輪機(jī)多次進(jìn)行潤滑油事故油泵自啟動試驗,均未出現(xiàn)潤滑油壓降低的現(xiàn)象,從而徹底解決了這一共性難題。
3 結(jié)束語
電站的設(shè)備量大,專業(yè)性強,職能分工較細(xì),客觀上可能會造成對故障現(xiàn)象的捕捉和分析有一定的局限性,這就需要員工工作上積極主動,對出現(xiàn)的缺陷和異常應(yīng)在專業(yè)間進(jìn)行及時溝通,特別是定期試驗、定期運行的設(shè)備和其它不定期操作出現(xiàn)的異常要及時記錄,細(xì)心積累,潛心分析,以便及時解決設(shè)備隱患,確保安全生產(chǎn)。