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浸出油廠(chǎng)降低溶劑消耗的安全措施

  
評(píng)論: 更新日期:2015年11月06日

????? 4.經(jīng)常檢查吸收塔中的填料的結(jié)垢情況,根據(jù)實(shí)際情況確定是否清洗,最好在石蠟吸收系統(tǒng)加裝過(guò)濾裝置,保證石蠟干凈,定期清理過(guò)濾器里的雜質(zhì);有條件的最好加上自由氣體凈化裝置,減少自由氣體中的粕末,使自由氣體在吸收塔中出氣暢通,維持系統(tǒng)負(fù)壓,減少系統(tǒng)跑冒滴漏。
????? 5.可將尾氣風(fēng)機(jī)系統(tǒng)加裝自動(dòng)控制裝置,根據(jù)系統(tǒng)壓力情況自動(dòng)調(diào)節(jié),減少不必要的浪費(fèi)。
????? 6.冷凝器配備和布局要合理。單個(gè)冷凝器面積不能太大,太大循環(huán)水流速低,效果差;冷凝器的進(jìn)水方式有串聯(lián)、并聯(lián)、混合式,根據(jù)實(shí)際情況而定,一般情況下串聯(lián)式進(jìn)水方式效果較好;循環(huán)水泵配備要科學(xué),否則不是造成能源浪費(fèi),就是水流量不足,冷凝效果差。
?????? (五)原料品質(zhì)造成的
????? 未成熟油料中的有大部分低分子糖,還沒(méi)有完全合成高分子脂肪,低分子糖對(duì)溶劑的吸附能力較強(qiáng),不利于溶劑的脫除;霉變的油料引起高分子物質(zhì)分解成的低分子物質(zhì),對(duì)溶劑的吸附能力也較強(qiáng),不利于溶劑的脫除。
????? 二、可避免的溶劑消耗
?????? (一)設(shè)備的跑冒滴漏造成的
????? 1.設(shè)備本身質(zhì)量存在問(wèn)題。在采購(gòu)時(shí)盡量采購(gòu)正規(guī)廠(chǎng)家的設(shè)備,減少設(shè)備故障。
????? 2.人為因素引起的。在檢修過(guò)程中因人的主觀因素造成法蘭、儀表、視鏡、傳動(dòng)軸等處跑冒滴漏現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)員工培訓(xùn),提高員工檢修質(zhì)量。
????? (二)由于工藝不夠完善造成的。通過(guò)工藝調(diào)整和添加設(shè)備,達(dá)到合理利用車(chē)間內(nèi)部能量,減輕冷凝器負(fù)荷,增加冷凝效果。
????? (三)溶劑質(zhì)量的好與壞對(duì)溶耗也有直接的影響。流程越寬溶耗相對(duì)越高,也于沸點(diǎn)的高與低有關(guān),,低沸點(diǎn)成分雖然容易從濕粕中蒸脫掉,但是不易冷凝回收,高沸點(diǎn)成分雖不易蒸脫,但是易于冷凝回收。因此選用流程窄、沸點(diǎn)合理的溶劑,有利于溶耗的降低。
????? 三、加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。
????? (一)嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)間操作規(guī)程,不準(zhǔn)操作人員隨意簡(jiǎn)化工序,加強(qiáng)各工序之間的協(xié)調(diào)配合,保證車(chē)間連續(xù)正常運(yùn)行為前提。
????? (二)勤看、勤聽(tīng)、勤思考、勤動(dòng)手,操作應(yīng)正規(guī)熟練,小故障及時(shí)維修排除,保證設(shè)備連續(xù)正常運(yùn)行,避免因設(shè)備故障而停機(jī);加強(qiáng)設(shè)備巡查,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象;特別是一些看不見(jiàn)的跑冒滴漏情況,盡量減少溶劑損失;保證系統(tǒng)微負(fù)壓,能夠減少漏點(diǎn),避免不必要的溶劑損失。
????? (三)建立節(jié)能降耗獎(jiǎng)勵(lì)制度,責(zé)任量化到人;建立故障追究制度,減少故障率,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,既實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)化管理,又充分調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性和主觀能動(dòng)性

浸出油廠(chǎng)降低溶劑消耗的幾點(diǎn)措施2009-12-30 20:04在油脂加工廠(chǎng),浸出車(chē)間是一個(gè)非常重要的車(chē)間,溶耗是浸出車(chē)間的主要技術(shù)指標(biāo),溶耗消耗的高低,不僅影響企業(yè)的加工成本,而且更主要影響油粕的質(zhì)量和生產(chǎn)安全及操作人員的健康,所以在油脂浸出過(guò)程中,必須千方百計(jì)降低溶劑消耗。以一個(gè)日處理80t的浸出車(chē)間為例,溶耗為8kg/t,按全年加工24 000t油料計(jì)算,年消耗溶劑192t;若溶耗降為6kg/t,全年只消耗溶劑144t。按溶劑噸價(jià)為 6 000 元計(jì),則節(jié)約成本28萬(wàn)元,這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一筆可觀的支出。故無(wú)論從經(jīng)濟(jì)效益上,還是從安全上來(lái)講,降低溶劑消耗都十分重要。
?????? 下面是在降低溶劑消耗方面采取的幾個(gè)措施。
1 混合油的蒸發(fā)
?????? 混合油中的溶劑和油的分離,目前還是通過(guò)第一長(zhǎng)管、第二長(zhǎng)管蒸發(fā)器,碟式汽提塔進(jìn)行分離,為保證浸出油的質(zhì)量,除嚴(yán)格遵守操作規(guī)程外,還必須注意以下幾點(diǎn):①必須保證混合油的流量均勻,否則會(huì)使蒸發(fā)設(shè)備負(fù)荷不均,溫度不易控制,而容易產(chǎn)生翻罐,增加溶劑的消耗;②要保證蒸汽壓力的穩(wěn)定,蒸汽壓力不能低于0.5MPa,低于該壓力就不能生產(chǎn);③對(duì)蒸發(fā)設(shè)備要定期清理,每季度不能少于一次,保證蒸發(fā)管壁、殼體不結(jié)垢,使設(shè)備運(yùn)行達(dá)到最佳效果。
2 分水系統(tǒng)
?????? 分水器是溶劑、水混合使用的關(guān)鍵設(shè)備。不論采用什么形狀的分水器,溶劑、水的混合液在容器內(nèi)的停留時(shí)間要保證在30s左右,溶劑排口與水排口要根據(jù)容器的大小來(lái)嚴(yán)格計(jì)算。新鮮溶劑罐要定期排水,嚴(yán)防新鮮溶劑帶水使物料吸水膨脹搭橋造成某部位堵塞帶來(lái)不必要的拆卸,使溶劑外泄。分水器的自由氣體排出管要通暢,防止分水器內(nèi)的壓力過(guò)大,使溶劑液位下降,從排水管外流。車(chē)間外應(yīng)設(shè)水封池,一旦溶劑外泄,可以回收。
3 尾氣的回收
?????? 浸出車(chē)間的自由氣體也是影響溶劑消耗的因素之一。根據(jù)有關(guān)資料介紹,浸出器每加入1t物料時(shí)會(huì)帶入2~2.5kg空氣,這時(shí)自由氣體在排出車(chē)間時(shí)會(huì)帶走1kg以上的溶劑,如果直接排放,污染環(huán)境,增加安全隱患,溶耗增大。所以室外應(yīng)設(shè)冷凝回收裝置回收尾氣。
4 濕粕烘干蒸脫
?????? 浸出后的濕粕含有35%~45%的溶劑,由于含溶量大,脫溶蒸烘系統(tǒng)負(fù)荷大,增加蒸汽消耗。我公司對(duì)濕粕刮板機(jī)座進(jìn)行如下改造:①增加了滴干系統(tǒng),將原刮板機(jī)座抬高40~50cm,長(zhǎng)度、寬度不變,在中間加一層鋼板過(guò)濾網(wǎng),從浸出器出來(lái)的濕粕先進(jìn)行短暫瀝干,可以減少一部分溶劑的蒸發(fā);②將原來(lái)垂直輸送的濕粕刮板改為30°輸送,防止筒體堵塞,導(dǎo)致溶劑大量外泄;③在濕粕刮板機(jī)座底部向上2m處將刮板中間層改為鋼板篩網(wǎng),對(duì)濕粕進(jìn)行第二次瀝干,進(jìn)一步減少濕粕含溶。濕粕進(jìn)入烘干機(jī)后,必須嚴(yán)格控制料層高度,溫度不低于80℃,蒸脫層底板蒸氣孔進(jìn)行均勻噴汽,不能留死角。改造后,減輕了烘干機(jī)脫溶的負(fù)荷,保證了成品粕的引爆試驗(yàn)合格。
5 減少溶劑的跑、冒、滴、漏
?????? 浸出車(chē)間各傳動(dòng)部位的軸承受到磨損,以及各閥門(mén)、管件、視鏡等部位,因密封不好,容易造成溶劑的跑、冒、滴、漏,同時(shí)形成安全隱患,特別是夏季生產(chǎn)時(shí),管理人員和操作人員要做到勤看、勤摸、勤聞,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,只要加強(qiáng)管理,提高操作人員的技能,降低溶耗是完全可能的。

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