表6?其它高爐堿負荷及鋅負荷計算結(jié)果?
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? | K2O+Na2O(kg) | Zn(kg) |
北區(qū)4#450m3高爐 | 4.078 | 1.648 |
南區(qū)4#450m3高爐 | 7.359 | 0.898 |
南區(qū)5#450m3高爐 | 5.730 | 2.7322 |
從以上計算的結(jié)果看,3月份高爐堿負荷最高達到9.0公斤/噸,鋅負荷達到2.73公斤/噸,都處于嚴重超標狀態(tài),直接影響到高爐的順行和長壽,進而影響公司的經(jīng)濟效益。
以1780m3高爐為例,入爐原燃料帶入的堿金屬及鋅含量分別占堿負荷、鋅負荷的比例如下圖所示:
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從爐料結(jié)構(gòu)看,78.4%的堿金屬來自燒結(jié)礦,來自其它的僅占21.6%,73.2%的鋅來自于燒結(jié)礦,其它占26.8%。從上圖表可以看出,燒結(jié)礦是堿金屬和鋅的主要來源。
根據(jù)我公司物料狀況,結(jié)合兩個鐵廠意見,擬定了堿負荷及鋅負荷標準:高爐堿負荷≤5㎏/t,?鋅負荷≤1㎏/t 。
3. 有害元素對高爐的危害
3.1 危害
1) 鉀、鈉等堿金屬能降低礦石的軟化溫度,引起球團礦異常膨脹而嚴重粉化,使燒結(jié)礦的還原粉化加劇。
2) 鉀、鈉等堿金屬是焦炭溶損反應(yīng)的催化劑,增加焦炭的反應(yīng)性。
3) 鉀、鈉等堿金屬會造成爐缸堆積,高爐結(jié)瘤,透氣性惡化,爐墻損壞及爐況失常。
4) 鋅常以閃鋅礦的形式存在,在爐內(nèi),先轉(zhuǎn)化為氧化物,然后在1000℃的高溫區(qū)被CO還原為氣態(tài)鋅,沉積在爐墻上,形成爐瘤,使透氣性變壞和爐墻結(jié)厚,高爐難行、懸料次數(shù)急劇增加。
3.2 K、Na的富集規(guī)律
K、Na主要是以硅酸鹽( K2SiO3 、Na2SiO3 )的形態(tài)存在于爐料中,當爐料下到高溫區(qū)或爐缸時,硅酸鉀將進行以下反應(yīng):
2K2SiO3+2C=4K+2SiO2+2CO (1)
2K↑+2(SiO2)+2(FeO)=2(K2SiO3)+2Fe (2)
由式(1)可知,產(chǎn)生的K蒸汽隨煤氣上升,到中溫區(qū),與渣中FeO和SiO2反應(yīng)又生成K2SiO3,反應(yīng)式(2)的產(chǎn)物是K2SiO3和鐵(Fe)被下降的爐料所吸收,因而使下降爐料中K2O含量增高,并且又隨同爐料下降到高溫區(qū),鉀含量高的爐料中的K2SiO3,下到高溫區(qū)后,又被還原成鉀蒸氣,又再次隨煤氣流上升到中溫區(qū),又與下降過程含有大量FeO與SiO2的爐料相遇,鉀蒸氣與SiO2將生成更多的硅酸鉀的硅酸鉀 又再次隨爐料下降到高溫區(qū),這樣不斷下降上升與氣化吸收,不斷循環(huán)之后,爐料中K2O含量在爐內(nèi)不斷增加,這就是所謂的堿金屬“循環(huán)富集”過程,最終導(dǎo)致爐料與煤氣中K2O含量增加,惡化料柱透氣性,容易導(dǎo)致高爐崩塌料,或懸料,嚴重時導(dǎo)致高爐結(jié)厚和結(jié)瘤,對爐況產(chǎn)生嚴重影響。
3.3 Zn的循環(huán)富集規(guī)律
Zn常以閃鋅礦(Zns)的形式存在,高爐冶煉時,先轉(zhuǎn)化為氧化物,在高于1000℃高溫區(qū)被還原為氣態(tài)鋅,大量鋅蒸汽隨著煤氣上升到溫度較低的塊狀帶時冷凝,然后再被CO2氧化為ZnO。這些ZnO僅少量隨著爐塵逸出爐外,大量積存在塊狀帶,塊狀帶的高鋅爐料在下降過程中,部分ZnO被氧化還原部分進入軟熔帶。軟熔帶內(nèi)ZnO絕大部分氣化隨煤氣上升,從而造成鋅在1200℃以下區(qū)域內(nèi)的循環(huán),因鋅不被渣鐵吸收,鋅蒸汽在爐內(nèi)循環(huán),沉積在爐墻上,可與爐襯和爐料反應(yīng),形成低熔點化合物粘附在爐墻上,形成爐瘤,阻塞煤氣通道,影響高爐順行。
4. 降低堿負荷、鋅負荷的措施
4.1 降低堿負荷的措施
1) 對所使用的外粉進行批量檢測,合理配加,以控制燒結(jié)礦堿金屬含量。
2) 對焦炭和煤粉灰分中的鉀、鈉含量,分品種每旬進行檢驗分析。
3) 對燒結(jié)自循環(huán)的機頭灰,因鉀、鈉含量極高,建議送綜合料場處理后使用或停用。
4) 在保證生鐵含硫不出格的原則下,適當降低爐渣堿度。自由堿度±0.1%,影響渣中堿金屬氧化物0.3% 。
5) 爐渣堿度不變,生鐵含硅±0.1% ,影響渣中堿金屬氧化物0.045% 。
6) 燒結(jié)機頭電廠除塵灰由吸排車吸走外銷,減輕堿金屬循環(huán)富集,可使燒結(jié)礦堿金屬含量降低20%。
4.2 排堿制度
1) 大高爐每月排堿一次,爐渣二元堿度控制在1.0~1.05,爐溫控制0.5~0.6,時間3~4個班。
2) 提高爐渣中的MgO含量,提高爐渣的流動性。我廠在日常冶煉時,高爐爐渣二元堿度控制在1.1~1.16,MgO:450m3高爐11~12,1780m3高爐10~11。
3) 減少入爐粉末,每周做3次篩分檢測,<5mm不大于3%。同時控制頂溫到140℃以上,增加一部分爐塵的吹出。
5.?措施的實施
為檢驗降低堿、鋅負荷措施的效果,11月份對一鐵1780 m3高爐堿負荷、鋅負荷又進行了計算,結(jié)果如下表所示:
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表7 ?11月份堿負荷及鋅負荷計算表
名稱 | 消耗量 (kg/t鐵) | K2O % | K2O (kg) | Na2O % | Na2O (kg) | K2O+Na2O (kg) | Zn % | Zn (kg) |
燒結(jié)礦 | 1263.6 | 0.086 | 1.09 | 0.10 | 1.26 | 2.35 | 0.14 | 1.77 |
球團礦 | 64.8 | 0.094 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.014 | 0.01 |
南非塊礦 | 291.6 | 0.10 | 0.29 | 0.058 | 0.17 | 0.46 | 0.0028 | 0.01 |
焦炭 | 360 | 0.065 | 0.23 | 0.167 | 0.60 | 0.84 | 0.241 | 0.87 |
煤粉 | 140 | 0.42 | 0.59 | 0.46 | 0.64 | 1.23 | 0.012 | 0.02 |
合計 | ? | 2.26 | ? | 2.76 | 5.02 | ? | 2.67 |
與3月份數(shù)據(jù)比較:
表8?11月份與3月份的堿負荷及鋅負荷對比
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名稱 | K2O(kg) | Na2O(kg) | K2O+Na2O (kg) | Zn(kg) |
11月份合計 | 2.26 | 2.76 | 5.02 | 2.67 |
3月份合計 | 6.68 | 2.35 | 9.02 | 1.33 |
合計比較 | -4.42 | +0.42 | -4.00 | +1.34 |
通過上表可看出,230燒結(jié)通過停用布袋灰,減少了其在燒結(jié)、高爐間的循環(huán),11月份高爐堿負荷為5.02 kg/t,比 3月份的9.02 kg/t降低了4 kg/t,基本達到制定的5 kg/t標準。
11月份鋅負荷為2.67 kg/t,比3月份的1.33 kg/t上升了1.34 kg/t,較1kg/t的標準超1.67kg/t。
從爐料結(jié)構(gòu)分析,11月份1780 m3高爐入爐原燃料帶入的堿金屬及鋅含量分別占堿負荷、鋅負荷的比例如下圖所示:
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從上述圖表看,46.78%的堿金屬來自燒結(jié)礦, 24.52%來自煤粉,16.63%來自焦炭,12.06%來自球團和塊礦。66.21%的鋅是來自燒結(jié)礦,32.51%來自焦炭,而其它僅占1.28%。燒結(jié)礦仍然是堿金屬和鋅的主要來源。
6. 結(jié)論
自堿金屬控制措施和排堿制度實施以來,堿負荷有了大幅下降,而11月份鋅負荷較3月份高1.34 kg/t,除焦炭鋅含量升高外,燒結(jié)礦帶入的鋅含量亦高出0.8 kg/t,其主要原因是11月份燒結(jié)配加了鋅含量較高的轉(zhuǎn)爐除塵灰和重力灰。
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