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數(shù)據(jù)分析在化工裝置火災(zāi)事故調(diào)查中的應(yīng)用

  
評(píng)論: 更新日期:2013年05月23日

 化工裝置火災(zāi)事故很多,總結(jié)了不少經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)容易發(fā)生事故的部位也比較清楚,但生產(chǎn)過(guò)程中造成火災(zāi)的因素很多,涉及面也較廣,特別是引起火災(zāi)的主要成因有的不易搞清楚,因此,化工裝置火災(zāi)事故調(diào)查是一項(xiàng)細(xì)致復(fù)雜的工作。目前,大型化工裝置大多是集智能化數(shù)字控制的,各個(gè)儀表數(shù)據(jù)均由中控室電腦控制,大部分工藝操作在電腦控制室即可完成,在控制電腦上保存了大量裝置的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。同時(shí),在相關(guān)的技術(shù)資料里也有裝置的工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)及各種壓力、溫度控制指數(shù),這些數(shù)據(jù)對(duì)火災(zāi)調(diào)查有著重要的利用價(jià)值。筆者從中石化集團(tuán)茂名分公司化工分部乙烯裝置一起火災(zāi)調(diào)查中談?wù)勲娔X實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析在調(diào)查過(guò)程中的應(yīng)用的體會(huì)。

  一、火災(zāi)基本情況

  2008年6月3日18時(shí)55分,廣東省茂名市于茂名市茂港區(qū)飛機(jī)嶺的中國(guó)石化股份公司茂名分公司化工分部64萬(wàn)噸/年乙烯裝置2號(hào)裂解裝置因雷擊晃電造成部分設(shè)備跳車(chē),引發(fā)管道內(nèi)壓力、溫度急劇上升,導(dǎo)致2號(hào)爐北側(cè)出口膨脹節(jié)脫裂,高溫裂解氣漏出著火,造成火災(zāi),過(guò)火面積500㎡,火災(zāi)造成該裝置線(xiàn)停產(chǎn)檢修,造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

  二、數(shù)據(jù)分析在調(diào)查過(guò)程的應(yīng)用

  火災(zāi)發(fā)生后,調(diào)查人員迅速調(diào)取了變電站、電氣車(chē)間、裂解裝置中控室等場(chǎng)所電腦控制的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。并利用這些數(shù)據(jù)明確了調(diào)查方向,查清了火災(zāi)原因,認(rèn)定了相關(guān)人員及單位的責(zé)任。這些數(shù)據(jù)在火災(zāi)調(diào)查中的應(yīng)用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  1、排除了成因的干擾因素。火災(zāi)后,由于當(dāng)日18時(shí)20分左右,茂名地區(qū)為強(qiáng)暴雨天氣,廠區(qū)主電源的華南主網(wǎng)的榭平嶺220kV變電站外線(xiàn)遭受雷擊,一系列雷擊過(guò)后,該單位即發(fā)生了火災(zāi),加上該單位許多線(xiàn)路未安裝氧化鋅避雷器,事實(shí)是否是由于雷擊引起火災(zāi)的呢?對(duì)次,調(diào)查人員迅速調(diào)取了榭平嶺變電站1139開(kāi)關(guān)故障錄波圖,該圖實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示18:32:17時(shí),榭平嶺變電站1139開(kāi)關(guān)距離I段保護(hù)動(dòng)作,延時(shí)60ms開(kāi)關(guān)1139跳閘。本次故障造成乙烯動(dòng)力廠管轄的北站主配6kVI段母線(xiàn)低電壓時(shí)間共1.3秒。當(dāng)外線(xiàn)停電的情況下,自投的定植時(shí)間為2秒,數(shù)據(jù)表明雷擊只是造成了晃電,而并非導(dǎo)致火災(zāi)的直接原因,排除了雷擊造成火災(zāi)的因素。

  從裂解車(chē)間電腦中控操作臺(tái)調(diào)取監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示:

  18:46:49,急冷水塔塔頂壓力超過(guò)壓力表量程(200 KPa),急冷主操打開(kāi)急冷水塔TB-220塔頂控制閥向D火炬泄壓;

  18:48,操作工先后對(duì)2#裂解裝置的5#、3#和2#爐實(shí)施緊急停車(chē),其他1#、4#、6#、7#爐調(diào)整負(fù)荷。

  19:00,火災(zāi)發(fā)生后,2#裂解裝置緊急停車(chē),操作人員緊急切斷全部裂解爐的進(jìn)料及燃料氣等,同時(shí)關(guān)死急冷油到爐區(qū)的調(diào)節(jié)閥。

  調(diào)查人員認(rèn)真分析了現(xiàn)場(chǎng)操作工的操作程序,并及時(shí)聽(tīng)取了化工專(zhuān)家的意見(jiàn),綜合火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)情況,排除了因操作不當(dāng)造成火災(zāi)的因素。

  2、提供了準(zhǔn)確的調(diào)查方向。根據(jù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)痕跡,及目擊證人證實(shí),調(diào)查人員很快確定了起火部位為2#裂解裝置2#爐北側(cè)。調(diào)查人員在起火部位發(fā)現(xiàn)2#爐北側(cè)出口的膨脹節(jié)脫裂。是什么原因?qū)е略撆蛎浌?jié)脫裂呢?調(diào)查人員及時(shí)調(diào)取了2#裂解裝置中控室電腦數(shù)據(jù),電腦數(shù)據(jù)記錄18點(diǎn)45分2#裂解裝置2#裂解爐網(wǎng)管內(nèi)壓力從0.22Mpa開(kāi)始上升,達(dá)到18點(diǎn)56分壓力達(dá)到最高值0.428Mpa,隨后急劇下降至最低點(diǎn)。數(shù)據(jù)分析表明,2#裂解爐管道內(nèi)壓力超過(guò)北側(cè)出口膨脹節(jié)設(shè)計(jì)壓力(設(shè)計(jì)壓力為0.35MPa),致使膨脹節(jié)脫裂,造成高溫裂解氣泄漏著火,致使管網(wǎng)內(nèi)壓力劇降。

  3、找到了最直接的原因。是什么導(dǎo)致2#裂解爐管道內(nèi)壓力超過(guò)北側(cè)出口膨脹節(jié)設(shè)計(jì)壓力呢?調(diào)查人員進(jìn)行了進(jìn)一步分析,經(jīng)調(diào)查,當(dāng)出現(xiàn)緊急停車(chē)、管網(wǎng)壓力、溫度異常等情況時(shí),該裝置管網(wǎng)內(nèi)物料會(huì)向D火炬系統(tǒng)排放,以保證管網(wǎng)壓力正常,D火炬系統(tǒng)也是裝置最終端的保護(hù)線(xiàn)。在64萬(wàn)噸/年乙烯裝置區(qū)中共有6套裝置向D火炬排放,具體情況如下:2#高壓裝置,2#聚丙烯裝置,2#高密度裝置,2#丁二烯裝置,2#加氫裝置,2#裂解裝置。調(diào)查人員通過(guò)調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)2#高壓裝置、2#高密度裝置處于關(guān)閉狀態(tài),排放量為0, 2#聚丙烯裝置, 2#丁二烯裝置,2#加氫裝置,2#裂解裝置四套裝置排放量分別為5噸/小時(shí)、10噸/小時(shí)、10噸/小時(shí)、125噸/小時(shí),合計(jì)150噸/小時(shí)。加上2#裂解氣壓縮機(jī)CB301中壓缸干氣密封排氣壓力高高連鎖停車(chē)使之有大約250噸/小時(shí)的裂解氣排向D火炬系統(tǒng)泄壓,合計(jì)約400噸/小時(shí)。而D火炬設(shè)計(jì)排放能力為910噸/小時(shí),遠(yuǎn)大于實(shí)際排放量,從現(xiàn)有數(shù)據(jù)初步分析來(lái)看,晃電后裝置向D火炬排放總量在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。隨后,調(diào)查人員認(rèn)真查閱了中控室電腦上保存的數(shù)據(jù),認(rèn)定應(yīng)該是D火炬系統(tǒng)出現(xiàn)故障致使排放受阻。根據(jù)調(diào)查人員建議,中石化茂名分公司、設(shè)備制造商、承建公司有關(guān)人員打開(kāi)了D火炬頂分子封手孔,發(fā)現(xiàn)分子封中的鐘罩已脫落,分子封內(nèi)件間焊接質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題,部分焊縫未焊透。

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