一、高溫、高壓大口控管道存在超標缺陷
有些機組投產(chǎn)后主蒸汽管道,再熱汽冷段、熱段管道以及主給水管道存在超標缺陷。如有的機組投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)爆漏缺陷,先后處理了4處缺陷;有的機組大修時安排抽查了10%的焊口,11道焊口中有7道存在超標缺陷,其余90%的焊口還有待進一步檢查;有的引進機組的高壓加熱器球面封頭在安裝前即發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷,制造廠采取了打磨裂紋的措施,投產(chǎn)后第一次大修中又出現(xiàn)了裂紋,仍然采用打磨措施,同時安裝前檢驗中發(fā)現(xiàn)再熱蒸汽熱段存在一處III級超標缺陷,但因故未作處理,機組投產(chǎn)后大修中也只做了探傷檢查,同時還發(fā)現(xiàn)該缺陷處還有一條斷續(xù)約100mm長的夾渣。上述缺陷因未找到上次檢驗的底片,無法對比而未作處理。機組的主蒸汽,再熱蒸汽冷段、熱段,主給水等高溫高壓大口徑管道帶超標缺陷運行是十分危險的。
為此建議機組運行中發(fā)現(xiàn)主蒸汽、再熱蒸汽、主給水管道以及其他高溫高壓汽水管道泄漏缺陷時,應慎重對待,如不能排除裂縫缺陷引起泄漏時,應盡快將機組停運或將泄漏部分退出運行進行處理。切不可拖延時間,造成高溫高壓管道爆破事故,尤其是大口徑高溫高壓汽水管道爆破的后果極為嚴重。對于主蒸汽、再熱蒸汽、主給水及其他高溫高壓管道材質以及制造、安裝焊接質量缺少可靠金屬監(jiān)督資料的機組,在投產(chǎn)后第一次大修中應按有關金屬監(jiān)督規(guī)定的比例對焊縫等進行抽查檢驗,發(fā)現(xiàn)問題,及時組織消除。若抽查焊縫質量不合格率較高時,要在下次大修中擴大抽查比例??傊?,不要使設備帶超標缺陷長期運行。
二、壓力容駐安全門未堅持定期檢驗
有些機組對壓力容器、管道系統(tǒng)的安全門未堅持每年進行一次定期試驗,尤其是對除氧器、低壓加熱器、壓縮空氣罐、廠用蒸汽系統(tǒng)的安全門未堅持定期試驗。有些機組未堅持每季對除氧器安全門進行一次排放試驗;有的電廠對高壓加熱器底部疏水管的沖刷減薄情況未進行定期檢驗,國內高加流水管爆破傷人的事故曾多次發(fā)生,需引起高度重視。
建議對壓力容器的安全門,應堅持每年進行一次校驗,對除氧器、高壓加熱器、低壓加熱器、壓縮空氣罐等壓力容器的安全門,每年進行一次動作壓力的校驗,確保有關壓力容器在壓力異常升高時,安全門能可靠動作泄壓;對除氧器安全門還應每季進行一次排放試驗,以防止安全門柜動。對壓力容器的安全門可以拆下來進行下校驗,也可以不拆卸安全門,采用專用裝置進行校驗;還應堅持壓力容器的定期檢驗,并將檢驗結果記入壓力容器登記薄內;對高加疏水管應定期進行沖刷減薄的檢測,并規(guī)定減薄達到一定厚度時及早更換,以防止運行中爆破傷人。