光氣,COCl2,常溫下為無(wú)色氣體,有腐草氣味,微溶于水,可水解成二氧化碳和氯化氫,易溶于醋酸、氯仿、苯和甲苯等??杉訅撼梢后w貯于鋼瓶中使用。由一氧化碳和氯的混合物通過(guò)活性碳而制得。光氣通常用于有機(jī)合成、制造染料、塑料和其他中間體(如異氰酸酯),制造農(nóng)藥和制藥等行業(yè),也曾用作軍用毒劑。
光氣屬高毒類,對(duì)人體的影響主要表現(xiàn)為急性中毒,而慢性影響迄今未見(jiàn)報(bào)道。光氣所致急性中毒的臨床表現(xiàn)分為四期:(一)刺激期(立即反應(yīng)期):吸入光當(dāng)時(shí)即出現(xiàn)嗆咳、胸悶、氣促和眼結(jié)膜刺激癥狀,還可有頭暈、頭痛、惡心等;(二)癥狀緩解期:吸入光氣后一般有3~24小時(shí)的癥狀緩解期,這時(shí)刺激期所表現(xiàn)的癥狀可緩解或消失,但肺部病變?nèi)栽诎l(fā)展;(三)癥狀再發(fā)期:肺部病變逐步發(fā)展為肺水腫,可有怕冷、發(fā)熱、頭昏、煩躁不安、胸悶、氣急、呼吸困難、紫紺、咳嗽、咯粉紅色泡沫樣痰,甚至出現(xiàn)休克等癥狀,此期可持續(xù)1~3天;(四)恢復(fù)期:經(jīng)積極救治,肺水腫逐漸吸收,3~4天后基本恢復(fù),在恢復(fù)期中可出現(xiàn)植物神經(jīng)功能紊亂。急性中毒痊愈后,一般無(wú)后遺癥。
對(duì)于患有精神病、心臟病、活動(dòng)性肺結(jié)核、支氣管哮喘、反復(fù)發(fā)作的慢性支氣管炎和肺氣腫者,均不宜從事光氣作業(yè)。
凡接觸光氣的單位,必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),做好安全生產(chǎn)的宣傳教育,把防毒知識(shí)交給廣大工人群眾并建立必要的制度。
實(shí)例1
上海某農(nóng)藥廠生產(chǎn)農(nóng)藥速滅威,在生產(chǎn)過(guò)程中需要光氣作為生產(chǎn)原料。1986年2月日下午1時(shí)10分,該廠酯化工段早班操作工蔡某在作業(yè)時(shí),聞到車間內(nèi)有光氣味,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)原因。1時(shí)30分反應(yīng)結(jié)束,蔡某停機(jī)準(zhǔn)備下班,在交班時(shí)就該情況向中班操作工劉某作了交待,劉隨即向車間值班人員作了匯報(bào)。車間值班人員于下午2時(shí)左右到車間巡回檢查,走進(jìn)酯化工段即聞到了光氣味,便打開(kāi)窗戶戴上防毒面具進(jìn)行檢查,檢查了近一個(gè)小時(shí)未發(fā)現(xiàn)泄漏處,即通知開(kāi)機(jī)生產(chǎn),一開(kāi)機(jī)室內(nèi)又有了光氣味,再次進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)入室內(nèi)的一根光氣總管的彎頭有白色霧狀氣體,說(shuō)明有泄漏,因此再次吩咐停機(jī),并通知檢修工盧某進(jìn)行檢修。盧接到通知后,未戴任何個(gè)人防護(hù)用品,即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),用黑膠布在泄漏處包扎止漏。值班人員在復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)總管仍有光氣泄漏,再次吩咐盧進(jìn)行檢修,盧某又進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢修,發(fā)現(xiàn)管子上有一黃豆大的洞,兩人商量后決定采取臨時(shí)措施止漏,以維持中班的正常生產(chǎn),待明日早班后再調(diào)換管道。隨即,盧便用自行車內(nèi)胎進(jìn)行包扎加固,基本堵塞了光氣的泄漏。當(dāng)日下午7時(shí),檢修工盧某出現(xiàn)了嘔吐癥狀,過(guò)了一小時(shí),到廠醫(yī)務(wù)室就診,即進(jìn)行對(duì)癥治療并急送職業(yè)病??漆t(yī)院進(jìn)行搶救,經(jīng)檢查兩肺彌漫性肺水腫,并且病情有進(jìn)一步加重趨勢(shì),診斷為重度光氣中毒。經(jīng)過(guò)近一個(gè)星期的治療和精心護(hù)理,病人才脫離了危險(xiǎn),得以生還。
通過(guò)調(diào)查,事故的原因主要是企業(yè)安全衛(wèi)生意識(shí)淡薄。光氣作為生產(chǎn)原料,廠方是了解其危害性的,并在操作規(guī)程中明確了安全衛(wèi)生防護(hù)措施,但在實(shí)際操作中,管理人員和生產(chǎn)工人均沒(méi)有遵章辦事。檢修工進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢修光氣泄漏時(shí),未戴個(gè)人防護(hù)用品,在場(chǎng)的管理人員也未進(jìn)行阻止。當(dāng)其吸入光氣后,在場(chǎng)的管理人員也未采取強(qiáng)制措施,送其就診,而是反復(fù)多次進(jìn)入泄漏現(xiàn)場(chǎng)繼續(xù)作業(yè),任其發(fā)展,結(jié)果延誤了病情。這一事故完全是人為因素造成的,也是可以避免的。
實(shí)例2
上海某農(nóng)藥廠綠麥隆工段因原料缺乏停工半月后,準(zhǔn)備開(kāi)車恢復(fù)生產(chǎn),為開(kāi)車順利,保證產(chǎn)品質(zhì)量,首先要排除冷酯化甲苯光氣吸收鍋內(nèi)積水。1989年5月6日中午12時(shí)15分,該車間以常規(guī)處理辦法,將冷酯化鍋底考克打開(kāi),將鍋內(nèi)積水放到低位的熱反應(yīng)鍋中進(jìn)一步處理,讓殘余的光氣緩慢地介釋出來(lái),進(jìn)入光氣尾氣催化破壞塔堿洗后,由45米高煙囪排放。但因在冷酯化鍋中還殘存著光氣甲苯液,當(dāng)它放入熱酯化鍋中后,冷的甲苯光氣液受熱,造成陣發(fā)性的光氣釋放,來(lái)不及進(jìn)入高排破壞塔,有一部分光氣從酯化軸封中跑出,向該廠東南方向散發(fā),光氣外溢時(shí)間約2~3分鐘,造成該廠毗鄰三個(gè)工廠的86名職工發(fā)生光氣吸入,該農(nóng)藥廠現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的2名職工發(fā)生光氣中毒現(xiàn)象。
事故發(fā)生原因:排除冷酯化甲苯充氣吸入吸收鍋內(nèi)積水的操作方法原始,在未仔細(xì)檢查有關(guān)設(shè)備及對(duì)酯化鍋內(nèi)液體殘存不明的情況下,匆忙開(kāi)車作業(yè);職工應(yīng)急能力差,安全生產(chǎn)認(rèn)識(shí)不足,思想麻痹大意,忽略了光氣中毒的可能性。