根據(jù)公司統(tǒng)一安排,5月9日凌晨1時30分起,煉鋼廠開始進行以2#轉(zhuǎn)爐更換爐襯、底吹改造為主線的計劃檢修。至5月11日20時28分2#爐下槍吹煉,本次檢修歷時66小時58分,比原計劃84小時提前17小時2分順利完成。本次計劃檢修項目34項,已全部完成,計劃完成率100%,完成計劃外項目5項?,F(xiàn)就本次檢修工作總結(jié)如下:
一、 嚴(yán)抓細(xì)管,實現(xiàn)安全無事故
本次檢修的特點是時間緊、項目多、范圍廣。因此廠部領(lǐng)導(dǎo)對本次檢修高度重視,認(rèn)真安排,精心布置,尤其安全工作作為重中之重,在前期準(zhǔn)備會上多次強調(diào)越是忙越要嚴(yán)格執(zhí)行安全制度、落實安全措施,提高作業(yè)人員的安全意識,各單位的負(fù)責(zé)人要逐條逐項確定人員安排、時間節(jié)點和安全措施,做到心中有數(shù)、忙而不亂。最終,在各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力下,順利完成了本次檢修任務(wù),實現(xiàn)了安全無事故的目標(biāo)。
二、 精心組織,確保工期無延誤
在公司召開檢修協(xié)調(diào)會后,煉鋼廠在5月6日、8日兩次召開由廠領(lǐng)導(dǎo)、各車間科室負(fù)責(zé)人、兩家外協(xié)單位參加的檢修專項會議,對于檢修時間安排、技術(shù)要求、安全措施、前期籌備等內(nèi)容多次進行部署、交流、溝通確認(rèn)。目的就是確??偣て诓怀^3.5天。本次檢修,主線工作完成時間節(jié)點如下:
項目名稱
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起止時間
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占用主工期時間
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計劃時間
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實際時間
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停爐、拆爐
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9日1時30分~14時50分
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8小時
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13小時20分
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底吹氣源管道碰頭、打壓
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9日7時~9時
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2小時
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0
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爐底開孔、配管、砌筑;爐身開孔、配管
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9日14時50分~10日11時
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36小時
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20小時10分
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爐身砌筑
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10日11時~11日12時
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36小時
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25小時
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爐底回裝
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11日12時~15時40分
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4小時
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3小時40分
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爐底配管、配槍
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11日15時40分~19時17分
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8小時
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4小時37分
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加上烘爐時間1小時11分,本次檢修總共用時66小時58分,比原計劃提前17小時02分完成。
三、 利用本次計劃檢修,全面提升設(shè)備性能
底吹改造,是本次檢修的重點項目,底吹系統(tǒng)投用后,必將優(yōu)化煉鋼工藝,顯著提高鋼水質(zhì)量、降低脫氧劑的消耗量,提高合金的收得率,降低鋼鐵料消耗,為低碳、超低碳品種的開發(fā)創(chuàng)造更加有利的條件。
9日當(dāng)天,雙線停產(chǎn)是解決無法利用生產(chǎn)間隙進行的檢修項目的利好時機。因此,煉鋼廠利用這次機會完成了西門氮氣總管流量計安裝、渣跨煤氣盲板閥更換、風(fēng)機房凈環(huán)水管補焊等工作。另外,所有電氣設(shè)備除塵、1#、2#轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)清理、2#轉(zhuǎn)爐傾動稀油站換油、1#、2#連鑄濁環(huán)水池清理等工作,從根本上排除設(shè)備隱患,減少設(shè)備故障。
本次檢修,計劃檢修項目34項,全部完成,計劃完成率100%,另外完成混鐵爐傾動更換軸瓦、連鑄濁環(huán)水池清理、澆鑄跨2#主鉤吊鉤組、定滑輪更換、氧槍水池補水閥門更換等計劃外項目5項。
四、 存在問題和不足
本次檢修總體來說較為順利,但絕對稱不上圓滿,因為在檢修過程中仍存在很多不足之處:
1、 本次檢修主工期相比計劃提前了17個小時。與各級領(lǐng)導(dǎo)精心組織、24小時現(xiàn)場盯守及作業(yè)人員不懈努力息息相關(guān),但很大程度上也暴露出我們檢修工作計劃不夠縝密,對于工作量的掌握還不夠熟悉,導(dǎo)致計劃時間與實際時間存在不小的誤差;
2、 9日6時許,連鑄車間在吊運連澆小車過程中,由于吊索選用不當(dāng),作業(yè)前沒有充分確認(rèn),造成鋼絲繩斷絲,連澆小車卡在軌道上險些墜落的險肇事故;
3、 洗爐效果不理想,導(dǎo)致爐身拆除沒能按計劃完成,比原計劃延遲約5個小時;
4、 爐底回裝時,軌道變形,軌距變窄,爐底車無法就位。由于事先沒有考慮周全,只能臨時搶修,利用千斤頂撐開道軌,耗費時間1小時。
五、 總結(jié)
通過本次檢修,我們認(rèn)識到安全工作是重中之重,無論何時何地都不可掉以輕心;對于工作計劃安排,要精益求精,有擔(dān)當(dāng),有挑戰(zhàn)精神,只有自我加壓才會有進步、有突破;前期籌備過程要充分考慮工作中必然、偶然存在的困難,并落實解決方案。總之通過本次2#爐爐襯更換、底吹改造工作總結(jié)經(jīng)驗和吸取教訓(xùn),今后1#爐爐襯更換、底吹改造工作會更精準(zhǔn)、更高效。
煉鋼廠設(shè)備科
2014-5-17