4)油槍吹掃控制
原邏輯油槍為手動吹掃,且OFT動作后仍能執(zhí)行吹掃。手動吹掃取決于運轉員的操作,不能保證油槍每次使用后都能吹掃,我們增加了“油槍停運或跳閘后自動吹掃”邏輯;MFT動作后油槍吹掃會在滅火后仍然向爐膛送入燃料,嚴重時會引起爆燃,所以增加了吹掃閉鎖條件“OFT復歸”。
5)完善MFT、OFT保護動作出口
按原邏輯,MFT、OFT動作后,聯鎖關閉所有油槍速斷閥、霧化閥,退油槍、點火槍,但風道、床上燃油供油母管速斷閥不聯鎖關閉,回油電動門不開,爐前各燃油管道依然處于充壓狀態(tài),在進油速斷閥故障時,不能及時切斷燃料,造成事故隱患。
為此,我們增加了MFT、OFT動作聯鎖關閉風道及床上燃油供油母管速斷閥,開啟回油電動門聯鎖,確保了滅火保護動作的可靠性。
4.1.2 完善點火設備及試運程序
鍋爐點火設備包括風道燃燒器和床上油槍,風道燃燒器帶點火及火焰監(jiān)測裝置,存在進油速斷閥內漏、火焰監(jiān)測裝置“偷火”安全隱患。以下簡述這兩個問題的解決措施。
1)進油速斷閥內漏
解決進油速斷閥內漏的問題,從三方面入手:首先,提高檢修工藝水平,建立健全檢修文件包制度,嚴把檢修質量和驗收關口;其次,每次油槍檢修后必須進行充油試驗,驗證進油速斷閥嚴密性;再次,提高各燃油流量計測量精度,安裝小量程油壓表,發(fā)生泄漏時,能及時發(fā)現處理,避免事故發(fā)生。
2)火焰監(jiān)測裝置“偷火”
300MW循環(huán)流化床鍋爐兩側點火風道各配置兩只風道燃燒器,相距3米左右,因風道體積小,任意一只著火時,另一只的火焰監(jiān)測裝置也檢測到火焰,這就是風道燃燒器火焰監(jiān)測裝置“偷火”現象。
針對這一問題,我們調整了火檢探頭的角度、位置和檢測強度,保證了火焰監(jiān)測裝置和滅火保護的可靠性。另外,計劃增設風道燃燒器火焰電視,監(jiān)視其燃燒情況,避免火檢故障或油槍霧化不良導致事故發(fā)生。
4.1.3 制定安全啟動相關規(guī)定
1)制定相關反事故措施
制定反爆燃事故措施和啟動操作票及啟動注意事項,明確鍋爐點火操作程序及禁止退出的保護。
2)建立保護投退管理制度
建立了一整套保護投退規(guī)定,保護投退必須由單元長同意,并在《保護登記本》記錄保護名稱、批準人、執(zhí)行人、投退時間等信息,主保護投退經總工批準,保護投退執(zhí)行《保護投退卡》。
每次機組啟動前,由熱工、運行指定有經驗人員全面復核保護投退情況,啟動前投入所有保護。
3)邏輯保護傳動規(guī)定
嚴格執(zhí)行邏輯保護傳動規(guī)定,按停機時間及檢修項目確定保護傳動項目,堅持保護實傳,確保保護正確動作。
4.2 啟動結焦事故防范措施
通過分析鍋爐啟動結焦事故的工況和原因,可得出預防事故的根本在于防止可燃物聚集、流化不良、床層超溫等情況的發(fā)生。
4.2.1 保證流化質量
流化不良是低溫結焦的根本原因。預防結焦事故,保證流化質量是關鍵。
1)合理配置鍋爐啟動床料至關重要,啟動床料應全部進行篩選,保證粒度合格,滿足粒度級配要求。
啟動床料顆粒太粗,可能導致流化不良事故發(fā)生,而確保流化正常就需要較大的風量,這樣更多的點火熱量會被風帶走,使床料升溫困難,加熱時間過長;啟動床料顆粒太細,大量的細小顆粒在啟動中會被煙氣帶走,床料損失快,使料層減薄造成局部吹穿,點火過程控制困難,易造成結焦。
試驗表明粒度為0~13mm的床料最低流化風量是0~8mm床料的2倍,實際應用中一般要求在6mm以下。同時,底料中大小顆粒的分布要適當,既要有小顆粒作為初期的傳熱源,又要有大顆粒作為后期維持床溫之用。但大顆粒的比例超過10%時將不利于初期點火,且容易出現床內結焦。
為達到所需床料顆粒粒度需求,我們做了多次篩分試驗和啟動試驗,確定啟動床料粒徑dmax=6mm,d50=1.3mm為最佳。實際篩選時,采用10mm孔徑的篩子按45°擺放,篩分后的床料再使用1.5mm孔徑的篩子篩分,篩上部分為啟動床料。圖2為原設計和實際采用的啟動床料粒度分布對比圖:
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圖2:啟動床料控制對比
2)每次啟動前進行布風均勻性和臨界流化風量試驗,避免布風裝置導致流化不良,確保風量測量裝置準確,運行風量大于臨界流化風量。