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下向穿層鉆孔瓦斯抽采技術的應用

作者:方有向 朱亮  
評論: 更新日期:2009年11月02日

????2.3 下向穿層鉆孔的封孔

????為了保證下向穿層鉆孔的封孔質量,提高鉆孔的瓦斯抽采效果,下向穿層鉆孔的封孔方法采用KFB型礦用封孔注漿泵配合水泥砂漿進行封孔,封孔材料為水泥、水、砂子和海帶。當鉆孔施工至預定位置后,先用直徑為108 mm的鉆頭進行擴孔,擴孔段長度為20 m,每個鉆孔下直徑73 mm的巖芯管20m作為孔內套管,在第16 m套管處設置擋板并纏繞一定數量的海帶下入孔內,然后向孔內注水。我們利用海帶遇水膨脹的原理,待海帶膨脹到足夠的時間后,再用KFB型封孔注漿泵將配制好的水泥、沙漿注入孔內,待孔口返漿時停止注漿。通過這種方法把下向穿層鉆孔的封孔段提高到16 m,有效地提高了瓦斯抽采效果。封孔工藝如圖2所示。

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????2.4 下向穿層鉆孔瓦斯抽采系統改造

????下向穿層鉆孔在抽采初期.采用的是地面永久抽采系統進行抽采,但抽采流量較低,只能維持在m3/min以下,有時還抽不到瓦斯。經過分析發(fā)現,由于地面永久抽采系統的抽采負壓較低,孔口負壓只能達到1~2kPa,而根據巷道布置狀況,2141(3)底板瓦斯抽采專用巷道為進風巷道,2171(1)工作面上風巷為回風巷道,2條巷道之間的風壓差為1kPa左右。由于地面永久抽采系統的抽采負壓不能克服2141(3)底板專用瓦斯抽采巷道與2171(1)工作面之間的風壓差,因此抽采效果不明顯,鉆孔時常處于進風狀態(tài)。為了增大下向穿層鉆孔的抽采負壓,提高瓦斯抽采量,將下向穿層鉆孔的抽采系統由地面永久抽采系統抽采改為2臺2BE1-303型局部瓦斯泵抽采,出氣端直接排入回風道。2BE1-303型局部瓦斯泵抽采流量為65 m3/min,孔口的抽采負壓達到30~50kPa,而抽采流量也達到了12~14 m3/min,取得了較好的瓦斯抽采效果。

????3 下向穿層鉆孔瓦斯抽采效果分析

????2171(1)工作面在采用下向穿層鉆孔抽采后,工作面的瓦斯問題得到了根本的解決。由于下向穿層鉆孔的不間斷抽采,提高了工作面的瓦斯抽采率,降低了工作面的風排瓦斯量,有效地促進了工作面的安全生產,保障了保護層開采的進度。

????(1)提高了工作面的瓦斯抽采量。下向穿層鉆孔在合茬抽采后,抽采流量達到12~14 m3/min,2171(1)工作面抽采流量合計達20~22 m3/min,增加了工作面的瓦斯抽采量,使工作面的瓦斯抽采率達60%以上。

????(2)降低了工作面的回風瓦斯?jié)舛?。由于抽采量的增加,工作面的風排瓦斯量減少,使得工作面的回風流瓦斯?jié)舛冉档?,工作面回風流瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?.7%~0.8%降為0.4%~0.6%,促進了采煤工作面安全生產。

????(3)加快了保護層工作面開采進度。217l(1)工作面在采用下向穿層鉆孔抽采以前,月推進度一般為85 m左右,月產量為4~5萬t;而采用下向穿層鉆孔抽采以后,工作面月推進度大大提高,達到120~130 m,月產量為7~8萬t。因此,下向穿層鉆孔抽采促進了保護層工作面開采的進度,提高了工作面的產量。

????4 認識與體會


????2171(1)工作面在采用下向穿層鉆孔抽采瓦斯技術后,工作面的瓦斯問題得到了根本的解決,實現了由高瓦斯工作面向低瓦斯工作面的轉化。但由于下向穿層鉆孔瓦斯抽采方法還處于不斷總結階段,因此在今后的瓦斯抽采工作中還需要做好以下幾方面的工作:

????(1)下向穿層鉆孔抽采保護層瓦斯技術必須采用高負壓、大流量的瓦斯泵進行抽采,以克服通風負壓。

????(2)繼續(xù)開展下向穿層鉆孔抽采保護層瓦斯技術研究,在巷道布置具備條件的情況下,可以推廣應用該項瓦斯抽采技術。

????(3)對下向穿層鉆孔的施工工藝進行攻關,保證孔內巖粉能及時用泥漿排出孔外,提高瓦斯抽采效果。

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