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圖1 改造后的液氧充裝系統(tǒng)流程圖
2.6液氬充裝容易引起空分裝置氮塞,造成損耗大
以前,單位只有一個液氬罐,每次槽車來充液氬,必須先將分餾塔內(nèi)計量罐的液氬排到塔外的液氬罐,然后關閉進液閥和回氣閥,使液氬罐與分餾塔氬系統(tǒng)切斷,一般充裝液氬大約需要2個小時左右(因充裝方式是自流,時間比較長)員工在恢復閥門開度的操作中,有時不能及時將工況調(diào)穩(wěn),不小心會造成氮塞,嚴重減少氬的產(chǎn)量。
改進措施:添置一只液氬罐,兩氬罐切換使用
后來,我們添置了一只液氬罐,當有槽車來充裝時,切換到另一只液位較低的液氬罐進液,用較滿的液氬罐對外充裝。充車完畢,將氬罐壓力卸到0.05MPa以下備用。避免了氮塞事故的發(fā)生,提高了液氬產(chǎn)量。
2.7液氬充裝放空損耗大
液氬銷售行情一直很好,有時銷售額高達8000元/噸,而我們液氬產(chǎn)量比較少,每天只有5噸左右,一直供不應求??蛻魜沓溲b,有時槽車罐子壓力高達1.5 MPa也舍不得將高壓氬氣放空,但他們在過磅前不卸壓,過磅后為了快速充裝,又將罐內(nèi)壓力卸掉。據(jù)計算:如果把1.5 MPa高壓氬氣排放掉,至少有一噸的液氬損耗,勢必對我公司造成較大的經(jīng)濟損失。
改進措施:理論聯(lián)系實際修改操作規(guī)程
我們想用戶所想,急公司所急。通過多次的現(xiàn)場實踐,重新制定了液氬操作步驟:
1、??? 金屬軟管接好后,打開槽車上進液閥、氬罐下進液閥,將槽罐的氬氣導入氬罐液化;
2、??? 當槽罐壓力和氬罐壓力變化不大時,關閉氬罐的下進液閥,開氬罐的上進液閥,使槽罐和氬罐的壓力均衡;
3、??? 壓力均衡后,關閉上進液閥,打開氬罐氣體通過閥和增壓閥開始增壓;
4、??? 待氬罐壓力達0.7MPa(可視槽罐壓力而定,必須高于槽罐壓力0.3 MPa),開氬罐下進液閥,用下進液閥來控制充裝速度,使氬罐與槽罐始終保持0.15~0.3 MPa的壓差,確保液氬順利充入槽罐;
?5、??? 充好后,關閉氬罐的下進液閥,打開上進液閥,利用氬罐較高的壓力將連接的金屬軟管內(nèi)的液氬全部壓至槽罐后再關閉上進液閥;
6、??? 打開槽車排液閥將金屬軟管內(nèi)的殘氣排盡后拆下,充裝完畢。
整個充裝過程不需要打開放空閥和液滿閥,減少了放空損耗。在充車前,打開槽車的上進液閥和氬罐的下進液閥,先將槽車的高壓氬氣導入氬罐內(nèi)液化,既可以讓部分氬氣液化減少損耗,同時又可以降低槽罐的壓力;提高液氬罐的壓力。當兩罐壓力持續(xù)不變時,將氬罐的上進液閥打開,關閉下進液閥,使氬罐與槽罐開始均壓,均壓后從氬罐的液位表可以明顯看出,液位會在原有的基礎上上升200mm,也就是說液氬罐存量在原有的基礎上會增加0.5086噸。
通過實踐,現(xiàn)在液氬充裝損耗比以前明顯減少見表3:
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? | 日期 | 液氬充車過磅量t | 氬罐減少量 t | ?損耗量??????t |
改進前 | 8月1日 | 9.28 | 10.426 | 1.146 |
8月6日 | 16.04 | 17.242 | 1.202 |
9月6日 | 21.38 | 22.633 | 1.253 |
改進后 | 9月27日 | 9.84 | 10.554 | 0.714 |
10月8日 | 8.02 | 8.646 | 0.626 |
10月21日 | 16.26 | 16.657 | 0.397 |
表3 液氬充裝損耗表
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2.8液氧放空量大
1000m3常壓低溫液氧貯槽最多可貯存1083噸液氧,理論計算每天汽化率達2.4‰,如果罐存量有500噸,那么日損耗有1.2噸,也就是說有960 m3氧氣放到大氣中,如果按每噸液氧850元來算,經(jīng)濟損失有1020元。
改進措施:回收放空氧氣,加壓充瓶
建立充裝臺,安裝一臺型號為ZW-3.3/165型氧氣壓縮機,每小時壓縮排氣量為200 m3,排氣壓力為16.5MPa。并購買一只1000m3氧氣囊放在氧壓機房的二層,將1000m3液氧儲槽的放空氧氣通過管道收集到氧氣囊里,氣囊充滿后啟動氧壓機,再通過氧壓機五級壓縮和冷卻,提壓至16.5MPa充瓶,以最大限度地減少氣體放空,提高利用率,增加經(jīng)濟效益。
2.9中壓液氮罐充裝損耗大
改進措施:減少60m3液氮罐充裝損耗
我們單位還有60m3中壓液氮罐,其作用是在空分設備故障時,將中壓液氮汽化對外輸送,滿足儀表氣、中玻氮氣需求。因此要求正常情況下液位不低于3000mm,壓力控制在6公斤左右。從分餾塔獲得的液氮,一般都貯存在1000m3常壓低溫液氮貯槽內(nèi),如果要將1000m3常壓低溫液氮充入60m3中壓液氮罐,必須通過液氮泵提壓0.7~0.8MPa,在往中壓罐進液,為了提高充裝速度,必須將中壓罐壓力卸至0.4 MPa以下,氮氣放空損耗太大,我們將放空管焊接接法蘭和羊角,在氮氣緩沖罐前的氮氣管道上開一個口,用金屬軟管連接到放空管上,回收部分氮氣,特別在用液氮汽化送中玻時,他的價值充分得到體現(xiàn)。
2.10杜瓦瓶充裝損耗大
本地是魚米之鄉(xiāng),好多漁民租漁車把魚送往廣州、無錫大城市銷售。路途遙遠,為了減少途中魚的死亡,必須給魚輸氧。隨著漁車上杜瓦瓶使用率的普及,杜瓦瓶充裝時的氣體損耗量已占相當比例,給企業(yè)造成了嚴重的隱性損失。針對以上情況,我們結(jié)合本公司的實際情況,進行原有杜瓦瓶充裝流程的技術改造,以降低充裝中氣體的損耗,提高經(jīng)濟效益。
改進措施:將利用壓差充裝改為低溫液體泵充裝
原流程改造前,我公司是通過金屬軟管將貯槽底部出液閥與杜瓦瓶進液閥連接,利用液體貯槽與杜瓦瓶間的壓差進行液體充裝。此種流程因為金屬軟管無法絕熱,致使在充裝過程中有大量熱量被液體吸收,造成液體汽化產(chǎn)生了大量的氣體,從而使杜瓦瓶的壓力不斷升高。當杜瓦瓶內(nèi)部壓力與貯槽內(nèi)壓力相等時,充裝流程將無法繼續(xù)。正因為如此,我們在充裝到一定階段后就不得不打開杜瓦瓶的氣相閥門,以降低杜瓦瓶內(nèi)部壓力,保持與貯槽間的相對壓差,確保充裝液體的順利進行。
經(jīng)過一段時間的充裝后發(fā)現(xiàn),以上流程存在二種弊端,首先是在充裝過程中貯槽的壓力必須要保持高出杜瓦瓶0.2 MPa。低于或等于此壓力液體就無法充進杜瓦瓶,為能順利、快速地達到充裝要求,因此充裝時產(chǎn)生的大量氣相就要因為降壓而浪費,其次是充裝時產(chǎn)生的氣相使杜瓦瓶的壓力升高延長了充裝時間,降低了生產(chǎn)效率。為了克服此種流程所帶來的弊端,我們查閱了相關技術資料,經(jīng)過長時間的實踐和探索,將原來靠液氧罐的部分金屬軟管用絕熱真空管代替,利用液體泵進行充裝,可同時充2~3只杜瓦瓶,不用打開杜瓦瓶放空閥,從而大大降低了氣體的損失,提高了生產(chǎn)效率。?
第3章?操作中應該注意的問題
1. 第2號液氧泵同時充裝兩輛槽車時,要關注泵前壓力,不能低于0.05 MPa,以防泵干磨,損壞機械密封
2. 泵要冷透,特別是每天首次充裝,預冷時間不能少于15分鐘。
3. 充裝人員在預冷開回氣閥前,必須提醒中控值班人員關注低溫液氧貯槽的內(nèi)筒壓力,并通過放空調(diào)節(jié)閥來及時控制貯槽內(nèi)筒壓力。
4. 預冷液體泵時要盤泵,檢查軸是否有卡阻情況。
5. 液氬充裝,氬罐與槽罐一定要保持0.15~0.3 MPa的壓差,才能確保液氬順利充裝。
6. 液氧充裝要防靜電,做好接地保護工作!?第4章 結(jié)?論
通過多次設施改進和操作技能的提高,液氧和液氮的充裝損耗由原來的近10%降低到目前的2%左右,液氬充裝損耗也從10%降低到4%,僅此改進,每月可為公司帶來十多萬元的經(jīng)濟效益。下一步將繼續(xù)探索改進,以期更好的降低損耗,提高液體生產(chǎn)企業(yè)的效益。?參考文獻
[1]湯學忠,顧福民主編. 新編制氧工問答 [M] . 北京:冶金工業(yè)出版社,2009.
[2]毛紹融,朱朔元,周智勇主編. 現(xiàn)代空分設備技術與操作原理 [M]. 杭州:杭州出版社.2005.
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致??? 謝
??? 本論文是在任玉娜老師的悉心指導下完成的。任玉娜老師淵博的專業(yè)知識,嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度,精益求精的工作作風,嚴以律己、寬以待人的崇高風范,樸實無華、平易近人的人格魅力對我影響深遠。