湛江電廠4×300 MW機(jī)組,發(fā)電機(jī)型號(hào)為QFSN-300-2-20,發(fā)電機(jī)在BTG、CRT上的有功顯示均來自發(fā)電機(jī)1PT?!∑啓C(jī)型號(hào)為N300-16.7/537/537-3合缸,調(diào)速系統(tǒng)為電液并存控制,帶有功率測(cè)量回路。
2001-11-18T10:50,3號(hào)發(fā)電機(jī)組汽機(jī)功率回路投入,帶負(fù)荷190 MW,高壓調(diào)門開度130 mm。突然發(fā)電機(jī)電氣屏發(fā)“1PT斷線”光字牌報(bào)警,電氣盤上發(fā)電電壓由20 kV降至14 kV,發(fā)電機(jī)有功表及汽機(jī)、鍋爐在CRT上有功顯示均從190 MW降至120 MW。汽機(jī)高壓調(diào)門由130 mm開至全開位(200 mm),汽輪機(jī)有尖叫聲,而發(fā)電機(jī)主變出口負(fù)荷卻由190 MW上升至220 MW。鍋爐汽壓、汽溫、水位均波動(dòng)較大。
1 原因分析
(1) 異常情況發(fā)生后,電氣人員判斷為發(fā)電機(jī)1PT斷線,后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)為A相一次保險(xiǎn)熔斷。
(2) 汽輪機(jī)的DEH在開關(guān)合閘狀態(tài)下,DEH接收功率反饋信號(hào),把實(shí)際功率與負(fù)荷設(shè)定值進(jìn)行比較,經(jīng)PID計(jì)算輸出控制信號(hào),驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)的調(diào)門,控制機(jī)組負(fù)荷。汽輪機(jī)的功率回路的“功率”取自發(fā)電機(jī)1PT,與發(fā) 電機(jī)出口功率為同一個(gè)值。在功率回路投入時(shí),若發(fā)電機(jī)1PT斷線,發(fā)電機(jī)出口功率顯示值要下降,則汽輪機(jī)功率回路測(cè)量到的功率就比實(shí)際出力小。因?yàn)闇y(cè)得的數(shù)值比設(shè)定值偏小,所以汽機(jī)調(diào)門會(huì)開大,其開度大小與汽機(jī)負(fù)荷的設(shè)定值有關(guān)。負(fù)荷設(shè)定值越高,則調(diào)門開度越大,甚至全開。在汽機(jī)調(diào)門開大,而燃燒來不及調(diào)整時(shí),鍋爐的汽壓、汽溫都會(huì)有所下降,汽包水位波動(dòng)較大。如果處理不及時(shí),就可能造成鍋爐水位保護(hù)動(dòng)作或汽機(jī)蒸汽因汽溫下降而帶水。
(3) 因?yàn)槠麢C(jī)調(diào)門開大,汽機(jī)的出力會(huì)增加,所以發(fā)電機(jī)主變出口功率也會(huì)增加。
2 處理方法
當(dāng)發(fā)電機(jī)1PT斷線時(shí),應(yīng)在值長(zhǎng)的統(tǒng)一指揮下,對(duì)機(jī)、爐、電進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
(1) 電氣運(yùn)行人員首先要準(zhǔn)確判斷確為發(fā)電機(jī)1PT斷線,隨后馬上通知機(jī)、爐人員,并做好更換保險(xiǎn)的工作。即時(shí)退出可能會(huì)誤動(dòng)的保護(hù)(逆功率、失步、發(fā)電機(jī)匝間)。
(2) 汽機(jī)運(yùn)行人員首先要把“功率回路”退出,并嚴(yán)密監(jiān)視汽機(jī)的振動(dòng)及主汽溫度的變化。參考鍋爐側(cè)的汽溫、汽壓,對(duì)照平時(shí)所對(duì)應(yīng)的調(diào)門開度,手動(dòng)調(diào)整調(diào)門,以保護(hù)機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。
(3) 鍋爐運(yùn)行人員則要及時(shí)調(diào)整燃燒,穩(wěn)定汽包水位、汽溫、汽壓。
總之,當(dāng)發(fā)電機(jī)出現(xiàn)1PT斷線時(shí),只有對(duì)機(jī)、爐、電三專業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,才能確保機(jī)組安全。湛江電廠前后出現(xiàn)過多起發(fā)電機(jī)1PT斷線的故障,都因很好地協(xié)調(diào)處理而沒有造成事故。