1 概況
沙角發(fā)電總廠C廠3臺機組鍋爐是美國ABB-CE公司生產(chǎn)的亞臨界壓力中間再熱強制循環(huán)汽包爐CC+RR-70,四角偏置同心圓燃燒,配6套正壓直吹式制粉系統(tǒng),其中原煤倉的容積為1046m3,煤倉內(nèi)徑為7m,煤倉圓筒高24.3m,煤倉錐體高8.62m,每個煤倉儲煤量約800t。
2000年10月,在2號爐B煤斗處有也洞漏煤,后搭架到漏煤處,發(fā)現(xiàn)煤斗處有裂紋。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)1號爐的A、B、C、D、E,2號爐的C、D、E、F,3號爐的A、B、C、E都有相同的缺陷,即煤斗圓筒內(nèi)凹或外凸,鋼板上有明顯的皺折(見圖1)。
圖1 煤斗缺陷示例
2原因分析
通過對2號爐各煤斗的現(xiàn)場檢驗與無損探傷,發(fā)現(xiàn)由于腐蝕造成的筒體減薄較嚴重,如在某些點厚度由10mm變成7.3mm,6mm變成4.26mm等。詳細數(shù)據(jù)見表1。
表1 各煤斗的損傷位置和程度
注:(1)筒體節(jié)級從上往下數(shù),共13節(jié)。1~4節(jié)壁厚6mm,5~9節(jié)壁厚10mm,10~13節(jié)壁厚12mm。
(2)朝W西、N北(汽機側(cè))、E東、S南(鍋爐側(cè))。
(3)損傷程度:I級,小量塑性變形,油漆變形開裂變色;Ⅱ級,宏觀變形明顯,一般為單一變形帶;Ⅲ級,宏觀變形嚴重,為多變形帶交叉區(qū)。
經(jīng)過對煤斗筒體設計、制造、安裝及使用的資料查閱及分析,煤斗筒體采用三維殼單元(SHELL63),整改加筋部分采用三維梁單元(BEAM4),考慮到重力、溫度、風載等因素的影響,對煤位在40%、60%等幾種情況下的煤斗筒體進行對比分析。有關(guān)60%煤位的數(shù)據(jù)見表2。
表2 60%煤位的數(shù)據(jù)
項目
加筋前
加筋后
第四強度理論最大MISE應力/MPa
正常工作加溫度升高10℃最大MISE
應力/MPa
最大形變/mm
筒體重量/t
抗彎剛度/比值
72.8
87.7
2.15
42
1
48.7
67
9.12
45
4