廣東沙角C電廠3臺660 MW機組的自動化程度高、保護多,對保障機組安全運行起到很好的作用,但也發(fā)生了一系列誤動。為此,該廠對其中發(fā)生拒動和誤動的一些保護進行了完善。
1 冷卻水保護系統(tǒng)的完善
1999年3月24日,化學(xué)人員對發(fā)電機定子冷卻水取樣、測量導(dǎo)電率時,按慣例開啟3號機定子冷卻水水箱水位計底部放水門,連續(xù)放水2~3 min。由于運行人員經(jīng)驗不足,操作不穩(wěn),引起水箱水位波動,出現(xiàn)水位低低報警,A冷卻水泵跳閘。因水箱水位低低跳閘信號未復(fù)位前,聯(lián)鎖啟動不了B冷卻水泵,造成發(fā)電機定子冷卻水中斷,發(fā)電機繞組溫度快速上升。當(dāng)發(fā)電機繞組溫度上升到85℃時,機組仍未跳閘,被迫手動打閘停機。
圖1是定子冷卻水保護邏輯圖,當(dāng)水箱水位過低時跳閘定子冷卻水泵,5 s后再跳汽輪發(fā)電機組。
圖1 發(fā)電機定子冷卻水保護邏輯圖
實際運行中,當(dāng)水箱水位信號GST.021.LSLL出現(xiàn)低低時,立即跳閘2臺定子冷卻水泵。若此時的水位低低信號在5 s以內(nèi)復(fù)位斷開,2臺定子冷卻水泵都已被跳閘,但跳閘冷卻水泵的指令繼電器AXR.030.02和AXR.030.03因GST.021.LSLL斷開而失電復(fù)位,時間繼電器TMR.030.01也就停止了計時,TMR.030.01未計時到5 s鐘,所以不會發(fā)出跳閘機組的指令。于是就出現(xiàn)了全部定子冷卻水泵已停運,機組繼續(xù)保持運行的危險工況??梢姡鋮s水泵的跳閘指令不能準(zhǔn)確反映泵的已跳閘狀態(tài),更不能真實反映定子冷卻水是否中斷的情況。為了徹底消除保護拒動,最大限度地防止誤動,在定子冷卻水系統(tǒng)中,加裝了3個流量開關(guān),每個開關(guān)送出2組定子冷卻水流量低低信號,分別送到2個不同的跳閘通道。在每個通道中進行三取二邏輯運算后發(fā)出跳閘機組的指令,以保護發(fā)電機組的安全。
2 修改DCS軟件和聯(lián)鎖柜硬件
1999年8月10日,運行人員做1號機定期交、直流密封油泵聯(lián)動實驗過程中,密封油/氫差壓發(fā)生波動,集控室CRT顯示密封油/氫差壓0.051 MPa,而勵磁機側(cè)卻發(fā)出0.02 MPa低低信號,保護誤動,機組跳閘。為了防止聯(lián)動實驗時出現(xiàn)密封油/氫差壓低低保護誤動,在DCS軟件和聯(lián)鎖柜硬件中取消了主密封油泵PP041出口壓力低025PSL自停運條件和交流緊急密封油泵PP042出口壓力低026PSL自停運條件。當(dāng)密封油泵出口壓力低報警時,發(fā)出聯(lián)動另一臺交流或直流緊急密封油泵信號,同時繼續(xù)保持自身運行,更有效地防止密封油壓進一步降低,提高汽輪發(fā)電機組的安全性。
3 完善鍋爐滿水保護
增加了3個汽包水位高高信號,三取二后作為MFT的始發(fā)條件見圖2,彌補了設(shè)計上的疏漏,完善了鍋爐滿水保護,以防止汽輪機水沖擊事故,確保機組安全。
圖2 鍋爐滿水保護邏輯圖
4 取消失去一次風(fēng)跳全部磨煤機的保護
過去,因過份依賴一次風(fēng)/爐膛差壓低低單信號跳閘全部磨煤機,導(dǎo)致多次保護誤動,且因原測量參考點為多個儀表所共用,任一儀表膜盒穿孔或漏風(fēng)都將影響參考點的壓力,相互干擾嚴(yán)重,造成信號極不穩(wěn)定。為此,取消了失去一次風(fēng)跳全部磨煤機的保護(但仍保留其報警功能),增加各臺磨煤機風(fēng)量小于60%跳閘單臺磨煤機的保護,并采用多點測量,分散危險,減少保護誤動。
5 B引風(fēng)機控制的改善
2000年7月18日,3號機組A引風(fēng)機驅(qū)動端軸承溫度高,運行人員就地檢查發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機的潤滑油已變質(zhì),停A引風(fēng)機進行換油。換油后啟動時,A引風(fēng)機由于振動高高而跳閘。再次啟動A引風(fēng)機,數(shù)秒后A引風(fēng)機又因振動高高而跳閘。受其影響,B側(cè)送、引風(fēng)機切至手動控制,運行人員檢查正常后投回自動。隨后B側(cè)引風(fēng)機導(dǎo)葉急速關(guān)小,爐膛壓力高高,MFT動作,機組跳閘。熱控人員檢查后發(fā)現(xiàn)B側(cè)引風(fēng)機控制邏輯不合理。結(jié)合多次風(fēng)機振動高高,風(fēng)機跳閘RUNBACK不成功的事故分析,采取了相應(yīng)的措施:
(1) 完善接地系統(tǒng),消除雷電等外界電磁干擾。增加高、低通濾波和帶通濾波過濾風(fēng)機轉(zhuǎn)速諧波和風(fēng)機葉片共振諧波,有效防止變負(fù)荷調(diào)風(fēng)量時振動高高保護誤動。增加一套振動測量系統(tǒng),修改保護邏輯(見圖3),只有當(dāng)2套系統(tǒng)同時檢測到持續(xù)10 s的振動高高信號,才發(fā)出跳閘指令。
圖3 風(fēng)機保護邏輯圖
(2) 取消風(fēng)機軸承溫度高跳閘保護,增加風(fēng)機軸承溫度高光字牌報警。將E分度熱電偶中性點接地式溫度測量改為Pt100熱電阻絕緣式溫度測量,消除了mv信號易受干擾、保護誤動對風(fēng)機安全運行的威脅。
(3) 糾正了軟件中風(fēng)機停止和跳閘信號不分的邏輯錯誤,實現(xiàn)了風(fēng)機聯(lián)動,完善了風(fēng)機RUNBACK功能。
(4) 將風(fēng)機動葉執(zhí)行機構(gòu)的反饋電位器改為電感式反饋裝置,防止電位器故障引起反饋信號與控制信號不平衡導(dǎo)致調(diào)節(jié)系統(tǒng)誤關(guān)動葉、爐膛壓力保護誤動發(fā)生MFT信號。
6 給水加熱保護的改善
1999年11月11日,運行人員按檢修工作票的要求將1號機組3,4號低加退出運行。14:22,3,4號低加水位高高,發(fā)出開3,4號低加旁路門信號。由于設(shè)計安裝時錯誤地將該信號接到關(guān)閉3,4號低加旁路電動門的端子上,強制關(guān)閉了3,4號低加旁路電動門,除氧器上水中斷。14:32,汽包水位低低,MFT保護動作,機組跳閘。查明原因后及時作出了糾正。為了進一步完善給水加熱保護,減少高、低加水位保護誤動,增加了高、低加液位高聯(lián)動全開危急疏水門邏輯,加裝一水位高開關(guān),并將易卡澀的浮筒式液位計更換為1151差壓水位計,消除了高溫氣流的影響。
7 給水泵保護的完善
2000年3月3日,1號機組啟動過程中,B給水泵軸承漏油,被迫停運且退出備用。00:30,負(fù)荷加至230 MW時,C給水泵平衡水溫度高跳閘,聯(lián)動A給水泵啟動。A給水泵運行幾十秒后因給水流量信號取樣管脫落,誤發(fā)給水泵進/出口差壓低信號而跳閘。3臺給水泵全停,鍋爐斷水,汽包水位迅速下降,手動打閘停機,隨后出現(xiàn)汽包水位低低。綜合分析歷次給水泵故障引起的跳閘事故,有針對性地進行了改造。
(1) 更換了平衡水溫度測量卡的通道電阻,將測量范圍從0~200℃改為0~300℃,使跳閘報警值220℃落在量程的2/3處,避免了保護拒動,提高了測量信號的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;增加一塊ENTEK-IRD溫度監(jiān)視卡和2個平衡水溫度測點TE010B、TE010C,3個平衡水溫度測量信號分別送到3塊測量卡,卡件輸出接點進行三取二邏輯運算后才發(fā)出跳給水泵指令(見圖4)。用這樣的方法分散危險,有效地減少了誤動。
圖4 給水泵保護邏輯圖
(2) 為徹底消除軸向測量給水泵轉(zhuǎn)速時的誤信號,避免給水調(diào)節(jié)不穩(wěn)時給水泵易跳閘的故障,將測速方式改為徑向,消除了變負(fù)荷時串軸的影響。
(3) 考慮增加3臺給水泵全停信號,作為MFT的觸發(fā)條件,和現(xiàn)有的汽包水位低低、爐水循環(huán)不良、再熱保護一起完善鍋爐斷水保護。
8 控制系統(tǒng)的完善
1998年10月15日,UPS電源發(fā)生故障,在UPS電源瞬間切換的過程中,各機組循環(huán)水泵全部跳閘,造成全廠機組跳閘、對外事故停電。經(jīng)過多次模擬實驗分析,控制系統(tǒng)瞬間失電,其模擬量輸入卡的組態(tài)數(shù)據(jù)也隨之丟失。恢復(fù)上電的過程中,主機上電自檢完畢開始正常工作,按特定的時間順序掃描I/O映象表中的數(shù)據(jù)并執(zhí)行程序。因模擬量輸入卡上電后的初始化組態(tài)是靠主機執(zhí)行程序中BTW指令來完成的,所以在模擬量輸入卡組態(tài)好,正常工作之前所采集到的數(shù)據(jù)均不正確,錯誤采到循環(huán)水泵電機繞組溫度高于130℃的壞值,程序執(zhí)行后導(dǎo)致誤跳循環(huán)水泵。充分研究可編程控制器硬件、軟件和分析梯形邏輯圖后,利用可編程控制器自檢的反饋信息,取I/O機架故障信號,作為循環(huán)水泵電機繞組溫度高跳閘信號的閉鎖條件,在機架故障或I/O卡上電5 s內(nèi)閉鎖循環(huán)水泵電機繞組溫度高信號(見圖5),防止循環(huán)水泵電機繞組溫度高信號引起保護誤動。從此,杜絕了瞬間失電或電壓不穩(wěn)引起的跳泵跳機大事故。
圖5 循環(huán)水泵保護邏輯圖
經(jīng)過幾年的完善,糾正熱工保護系統(tǒng)邏輯的不合理設(shè)計,改造現(xiàn)場儀器設(shè)備的安裝位置,加裝遮雨棚和空氣過濾器,重要儀表取樣管和儀用空氣管替換為不銹鋼管,從一次元件到保護邏輯的可靠性都得到了較大提高,機組事故跳閘次數(shù)明顯減少。(蘇樂春)