三、對策分析
長嶺礦井施工掘進(jìn)通風(fēng)問題隨著掘進(jìn)進(jìn)度的加快和掘進(jìn)頭增加越來越突出,瓦斯超限的安全威脅越來越嚴(yán)重,生產(chǎn)影響越來越大。針對這一現(xiàn)狀,公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部共同研究,先后采取了以下對策:
1、要從根本上解決長嶺礦井礦建施工掘進(jìn)通風(fēng)存在的問題,必須加快長嶺礦井1號風(fēng)井與101采區(qū)回風(fēng)上山的施工進(jìn)度,早日貫通形成回風(fēng)系統(tǒng)。為此,2005年12月28日,公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與項目部會議分析決定采取8條措施來加快長嶺1號風(fēng)井和101采區(qū)回風(fēng)上山的施工進(jìn)度。
第一條,項目部加強(qiáng)力量,精心組織,加快1號風(fēng)井和101回風(fēng)上山共1706米巷道施工,從2006年1月1日開始,力爭在2006年8月31日貫通。
第二條,若在掘進(jìn)過程中地質(zhì)條件發(fā)生變化,巖巷掘進(jìn)超過500米,貫通時間推遲到2006年9月30日。
第三條,為了加快進(jìn)度,采取小斷面掘進(jìn),凈高保證2.5米,凈寬保證2.9米,沿ch5煤層按偏中線掘進(jìn),待貫通后再進(jìn)行刷幫、臥底、成巷。
第四條,施工過程中,保證錨桿按設(shè)計要求打好,貫通后補(bǔ)錨、補(bǔ)漏驗收。
第五條,施工過程中、遇斷層、頂板破碎段用木支架臨時支護(hù),待貫通后再進(jìn)行砌碹支護(hù)。
第六條,公司以預(yù)算單價每月按進(jìn)度預(yù)撥65%工程款給項目部。
第七條,該貫通施工按時貫通,公司每米巷道另外按28.5元增加單價款,作為貫通施工的鼓勵。
第八條,該工程貫通后,進(jìn)行二次成巷、支護(hù),每月驗收后。每米按結(jié)算單價撥付剩余工程款。
通過以上措施,1號風(fēng)井與101采區(qū)回風(fēng)上山施工進(jìn)度大大加快,但因地質(zhì)條件與設(shè)計出入較大,1號風(fēng)井回風(fēng)石門近180米仍然處于古滑坡松散巖層進(jìn)行砌碹支護(hù);101采區(qū)回風(fēng)上山前后再次過大斷層,三次局部冒頂處理,截止7月底,1號風(fēng)井與101采區(qū)回風(fēng)上山尚有約580米貫通,預(yù)計在2006年11月底能貫通形成回風(fēng)系統(tǒng)。
2、更換大功率風(fēng)機(jī)和Φ800mm風(fēng)筒。3月份針對風(fēng)壓不足回風(fēng)流瓦斯超限,回風(fēng)流巷道頂板下0.5-0.1m范圍內(nèi)瓦斯積聚等問題,先后更換2×22KW局扇一臺,2×15KW局扇兩臺,將Φ500mm風(fēng)筒更換為Φ800mm風(fēng)筒共2300米,增加礦井供風(fēng)總風(fēng)壓,總風(fēng)量,克服回風(fēng)巷道阻力。回風(fēng)流瓦斯積聚,瓦斯超限問題有所緩解,使各掘進(jìn)工作面生產(chǎn)能正常進(jìn)行。
3、對巷道頂部凹陷處,架支架地段頂部局部瓦斯積聚超限,加強(qiáng)檢測,定期用插接風(fēng)筒,風(fēng)管吹洗,有效控制瓦斯?jié)舛仍?%以下。
4、增加對風(fēng)筒的維護(hù)費用,保證迎頭有效風(fēng)量。四月份項目部在通風(fēng)人員不足的情況下,將部份風(fēng)筒維護(hù)劃歸掘進(jìn)隊管理,每月增加連隊通風(fēng)費用1500元,三個隊每月共增加連隊通風(fēng)費用4500元。
5、在1號風(fēng)井與101采區(qū)回風(fēng)上山未貫通前,實行局部通風(fēng)系統(tǒng)改造,形成局部區(qū)域的通風(fēng)系統(tǒng),縮短局扇壓入供風(fēng)距離,縮短回風(fēng)巷道長度,降低回風(fēng)阻力,徹底解決副主平硐、101采區(qū)回風(fēng)上山下段、101采區(qū)軌道上山1560大巷及聯(lián)絡(luò)巷等瓦斯積聚超限問題是很必要的。局部通風(fēng)系統(tǒng)改造方案前后有兩個。
方案一、首先考慮的是混合式通風(fēng)方式。即在101采區(qū)回風(fēng)上山和101采區(qū)軌道上山之間的1560大巷內(nèi)設(shè)一組風(fēng)門,局扇經(jīng)地面壓入新鮮風(fēng)到各掘進(jìn)工作面,經(jīng)工作面回到1560大巷風(fēng)門處安裝的負(fù)壓風(fēng)筒被地面抽風(fēng)機(jī)抽出泛風(fēng)。
此方案經(jīng)實際落實存在以下缺點,最終被否定。其一,負(fù)壓風(fēng)筒為Φ1000mm,內(nèi)襯鋼圈,鋼圈間距500mm,副平硐內(nèi)已安設(shè)了三趟Φ800mm風(fēng)筒,一趟Φ500mm風(fēng)筒,已無法再安設(shè)一趟Φ1000mm的負(fù)壓風(fēng)。即使安設(shè)負(fù)壓風(fēng)筒,副平硐內(nèi)也無法保證運輸和有效回風(fēng)斷面。其二,由于工業(yè)廣場狹窄,沒有合適位置安設(shè)抽風(fēng)機(jī)。
方案二、長嶺礦井主平硐設(shè)計長670米,分東、西兩段相向掘進(jìn),至七月中旬主平硐東、西段只差65米貫通。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、項目部共同研究,待主平硐東西段貫通后利用副平硐進(jìn)風(fēng),主平硐回風(fēng),制定了《長嶺礦井主、副平硐局部通風(fēng)系統(tǒng)改造方案》,將圖1的通風(fēng)方案改造為圖2的通風(fēng)方式(見附圖)。即將原局扇全部安裝在副平硐井口位置,新鮮風(fēng)從四趟風(fēng)筒經(jīng)副平硐到各掘進(jìn)工作面,泛風(fēng)由各迎頭經(jīng)副平硐回出地面改造為局扇分別移到101采區(qū)回風(fēng)上山風(fēng)門位置及軌道上山內(nèi),新鮮風(fēng)由副平硐→1560大巷迎頭,
泛風(fēng)從迎頭→聯(lián)絡(luò)巷→101采區(qū)回風(fēng)上段→主平硐→地面。