我車間脫硫系統(tǒng)從2010年12月24日開啟,在今年上半年發(fā)現(xiàn)脫硫再生塔頂部噴射管泄漏,噴頭脫落等現(xiàn)象。嚴重影響脫硫生產(chǎn)及脫硫效率。車間仔細查找問題,發(fā)現(xiàn)以下原因:1、因脫硫液腐蝕性強。2、脫硫噴射管材質(zhì)不適應此生產(chǎn)環(huán)境。容易腐蝕穿孔。針對以上情況,車間提出更換脫硫再生塔頂部噴射器尾管及噴射器,為了保證生產(chǎn)和檢修安全,特制定此安全施工方案:
一、成立安全施工負責機構(gòu):
組長:熊小龍
副組長:寧艾維
現(xiàn)場指揮:劉嶸
車間施工負責:梁周祥
施工方施工負責:邱毅紅
現(xiàn)場安全負責:羅群華、凡雄兵、程方林
二、施工準備工作
1、拆除機械:120T吊車一臺;液壓剪一把;
2、安全設(shè)施:鼓風機2臺;準備多個便攜式滅火器及消防水管;消防水壓力保持五公斤以上;空氣呼吸器2個
3、噴射管及噴頭準備到位,各類螺栓近4000套。
三、施工步驟及時間安排
1、此次檢修是在生產(chǎn)的同時進行,為了保證生產(chǎn)和檢修安全,決定采用單塔生產(chǎn),另一臺塔停車置換合格后,進行檢修。
2、操作人員按規(guī)程將需要進行檢修的一臺脫硫再生塔停用,通過再生塔排空管將再生塔脫硫液全部排入脫硫液收集槽。
3、維修人員提前組織人員將脫硫再生塔噴射管螺栓進行更換后,在脫硫再生塔頂部人孔安裝兩臺送風機進行空氣置換。
4、檢修前,對噴射器進液管、空氣管進行標示編號,以便更換噴射器后管道的恢復。
5、首先,34只噴射器連接的法蘭螺栓全部拆除后,然后用吊車將噴射器和尾管吊下,同時將新噴射器和尾管吊裝到位。
6、根據(jù)檢修前標示編號,恢復進液管和空氣管。
7、檢查所有檢修項目完成后,通過收集液泵將收集槽脫硫液補入再生槽,恢復生產(chǎn)。
8、維修人員進行現(xiàn)場清理。
四、施工過程中的重大危害因素
1、高空墜物及吊車墜物等,砸傷作業(yè)人員,砸壞煤氣管道引發(fā)的火災事故。
五、施工過程中的安全措施:
1、檢修進行以前,必須確定一名檢修負責人,負責檢修過程中的安全和技術(shù)工作。再生塔檢修必須兩人以上,同時指定安全負責人。
2、檢修過程中,檢修人員加強與脫硫崗位操作人員聯(lián)系,保持檢修現(xiàn)場人員與脫硫操作人員對講機通訊通暢。同時脫硫操作人員應加強生產(chǎn)現(xiàn)場巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
3、檢修過程中,禁止向下拋丟任何物品,同時做好防范工作,防止檢修物品掉落砸傷人員或砸壞設(shè)備,對進行檢修的脫硫塔周圍拉上警示標志。
4、施工人員進入現(xiàn)場必須穿戴好勞保用品。
5、每做好一步前必須落實安全確認,交叉作業(yè)必須做好聯(lián)?;ケ?;遇到疑難問題或安全上沒有可靠安全保障時,必須停下來向現(xiàn)場指揮人員報告,直到采取可靠安全保障措施后方可繼續(xù)作業(yè)。
6、進入槽內(nèi)作業(yè),必須保證通風順暢。
回收車間
2011-10-14