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火藥庫停、復工安全技術措施

  
評論: 更新日期:2016年11月09日

一、基本情況概述:
          根據(jù)礦上安排,南豐井下爆炸材料庫將于   月   號  點班驗收停工,于  月   號  點班驗收復工。為保證停工期間各系統(tǒng)正常有序運行、并按計劃正常復工,根據(jù)生產科安排,特制定本安全技術措施。
        二、作業(yè)組織:
        根據(jù)南豐井下爆炸材料庫現(xiàn)場情況在停產期間不安排看守人員。
        三、停工前安全技術措施:
        1、停工前必須完成工作面的澆筑封口工作,并對澆筑的拱架進行檢查,確保穩(wěn)固。
        2、停工前必須將混凝土輸送管進行清洗,確保不會堵管。
        3、停工前,必須對所有機電設備進行一次全面檢查,確保設備完好無缺,杜絕電氣設備失爆,保證排水供電線路安全可靠。
        4、停工前,必須對巷道進行全面的清理,保證巷道內干凈整潔。
        5、停工前,要切斷巷道內的動力電源,各電氣設備的開關要打到零位并閉鎖。
        6、停工前,巷道內的材料要靠幫堆放,不得影響通行。
        7、停工前,要對巷道內的監(jiān)測監(jiān)控設施及通訊設施進行一次全面的檢查,保證設備靈敏、可靠。
        8、停工前,要將巷道內排水坑中的水排凈。
        9、停工前,對進行一次全面檢查,具備停工條件并經(jīng)礦相關部門同意后,方可停工。
        10、停工前進行停工驗收。
        四、復工工前安全技術措施:
        1、復工工前,機電維護工要對設備進行一次全面檢查,以保證設備的正常啟動運轉。
        2、設備檢查前,必須對設備周圍的瓦斯?jié)舛冗M行檢查,符合要求后再啟動設備。
        3、復工工前,巷道內所有積水要全部排干凈。
        4、復工工前,對施工區(qū)域進行全面檢查,確認無異常后,方可進行作業(yè)。
        5、復工工前,必須對巷道內各種設備及施工工器具進行空載運轉,確認無異常方可正常作業(yè)。
         6、復工工前,要先對澆筑的砼全面檢查,無異常后,再進行繼續(xù)澆筑。
         7、復工工前,要檢查是否具備復工工條件,經(jīng)礦相關部門驗收同意后,方可復工工。
           五、避災路線
        1、 發(fā)生火災,瓦斯、煤塵爆炸時,工作面所有人員必須立即佩戴好自救器,按以下路線撤退:
        工作面→中央軌道大巷→南豐井井底車場通道→南豐井底車場→南豐井升井。
        2、 發(fā)生水災時,工作面所有人員按以下路線撤退:
        工作面→中央軌道大巷→南豐井井底車場通道→南豐井底車場→南豐井升井。
        (附:避災路線圖)
          六、本措施未提及部分嚴格按《煤礦安全規(guī)程》、《崗位標準化作業(yè)標準》、各工作面專用施工作業(yè)規(guī)程及礦相關規(guī)定執(zhí)行。
        八、事故案例
        案例1:焦煤集團某某礦2009.4.23工作面煤墻片幫傷人事故
        事故經(jīng)過:5031工作面煤層賦存穩(wěn)定,結構簡單,煤層厚度在1.5m?.5m之間,工作面走向長度715m,傾斜長度93m?13m,傾角12°;工作面為頂層工作面,采用走向長壁傾斜分層采煤方法, ZC6000/17/33型液壓支架支護頂板,采高3m,循環(huán)進尺0.8m.
        2009年4月23日零點班6時30分, 15031工作面正在進行收尾作業(yè)。工作面已經(jīng)割過一刀煤,煤墻聯(lián)網(wǎng)高度1.5米,十幾名工人正在煤墻側進行聯(lián)網(wǎng)作業(yè)。突然,78#-81#架發(fā)生片幫,將李某和王某淹埋。班長王某立即帶領人員進行搶救,最終造成李某、王某嚴重工傷事故。
        事故原因:1、工作面煤壁受頂板壓力影響,導致煤壁片幫傷人致死,這是造成事故的直接原因。
        2、職工自主保安意識不強,安全防范能力差,未嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度,未能做到“一人監(jiān)護,一人作業(yè)”,是導致事故發(fā)生的重要原因。
        3、職工工程質量意識差,執(zhí)行措施不到位,是導致事故發(fā)生的間接原因。
        案例2:五陽煤礦2009.2.5冒頂傷人事故
        事故經(jīng)過:2009年2月5日14時30分左右,五陽煤礦綜掘二隊在7801工作面回風巷掘進期間,在距工作面13~25m范圍內,過構造帶處發(fā)生冒頂事故,造成兩人死亡事故。
        事故原因:1、7801工作面回風巷在過完斷層時,巷道圍巖條件發(fā)生變化,直接頂由砂質泥巖變?yōu)槟鄮r,泥巖厚度突然變厚,圍巖應力發(fā)生改變,從而導致巷道圍巖變形、頂板離層,這是事故發(fā)生的主要客觀因素。
        2、在7801工作面回風巷掘進過程中遇到斷層時雖然及時制定了安全技術措施, 但是施工隊組在落實規(guī)程、措施上執(zhí)行不力,未嚴格按照規(guī)程、措施進行支護,現(xiàn)場煤溜邊未支設木點柱,部分錨桿預緊力不足、補強錨索支護位置不規(guī)范等情況。
        3、對支護器材入礦入井把關不嚴,證件不齊全,自產錨固劑生產工藝簡單,裝備落后,難以保證產品質量的穩(wěn)定,致使局部支護質量達不到有關標準要求,構造區(qū)域支護強度不足。
        4、施工隊組對構造區(qū)頂板管理的認識不足,作業(yè)規(guī)程規(guī)定工作面出勤18人,而當班實際出勤8人,在出勤人員不足的情況下部分工序難以有效實施。
 

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