?圖5?壓力流量曲線圖?由圖5可看出,主閥PV1001控制上游壓力隨流量增大而減小,而副閥PV1002控制上游壓力為一定值,但兩閥出口壓力(隨流量的變化)相同。四、減壓閥運(yùn)行工況分析?RZD-RMBX型減壓閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,并首次在我國(guó)輸油管道上使用,由于設(shè)計(jì)上的疏忽,減壓站進(jìn)站主流程上未裝過(guò)濾器,加之減壓閥的安裝未嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行,因此導(dǎo)致庫(kù)鄯輸油管道在輸水試運(yùn)期間減壓閥嚴(yán)重受堵,流通能力減小,后經(jīng)補(bǔ)裝過(guò)濾器,并多次沖洗減壓閥,運(yùn)行工況才逐漸趨于正常。?
??? 通過(guò)分析主閥PV1001的兩組運(yùn)行數(shù)據(jù),得出如表1所列的結(jié)果。?第一組數(shù)據(jù)中取通過(guò)流量約490?m3/h,運(yùn)行時(shí)間為8個(gè)月,減壓閥的實(shí)際開(kāi)度從99.61%降為35.36%,經(jīng)過(guò)計(jì)算,實(shí)際開(kāi)度與理論開(kāi)度間的絕對(duì)誤差從71.61%降為7.61%。第二組數(shù)據(jù)取通過(guò)流量約643?m3/h,運(yùn)行時(shí)間為4個(gè)月,實(shí)際開(kāi)度從56.31%降為40.83%,絕對(duì)誤差從23.81%降為8.03%。從表1中可以看出,減壓閥隨著運(yùn)行時(shí)間的累計(jì),流通能力也逐漸恢復(fù),主要原因是減壓閥在運(yùn)行過(guò)程中,籠筒內(nèi)的堵塞物由于受到高壓原油的長(zhǎng)期沖蝕與磨蝕而逐漸減少。以1998年3月21日與1998年8月1日的兩組運(yùn)行參數(shù)(見(jiàn)表2)為依據(jù),對(duì)減壓閥的出口壓力與流量的變化進(jìn)行比較。表1?庫(kù)鄯輸油管道主閥運(yùn)行的兩組數(shù)據(jù)比較
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序 | 日期 | 閥前 | 通過(guò) | 實(shí)際 | 閥后 | 壓差 | 相對(duì)流 | 理論 | 絕對(duì) ? |
? | 1997-08-14 | 6.47 | 491.90 | 99.61 | 0.94 | 5.53 | 13.92 | 28.0 | 71.61 |
第 | 1997-11-19 | 6.31 | 490.35 | 87.13 | 0.67 | 5.64 | 13.74 | 27.9 | 59.23 |
一 | 1998-02-27 | 6.30 | 490.35 | 67.18 | 0.91 | 5.39 | 14.05 | 28.2 | 38.98 |
組 | 1998-03-22 | 6.30 | 490.35 | 45.05 | 0.91 | 5.39 | 14.05 | 28.2 | 16.85 |
? | 1998-04-13 | 6.31 | 490.35 | 35.36 | 0.91 | 5.40 | 14.04 | 28.2 | 7.16 |
? | 1998-04-29 | 6.11 | 490.95 | 56.31 | 1.25 | 4.86 | 19.38 | 32.5 | 23.81 |
第 | 1998-05-30 | 6.00 | 641.17 | 51.96 | 1.28 | 4.72 | 19.64 | 32.8 | 19.16 |
二 | 1998-06-11 | 6.00 | 644.69 | 48.64 | 1.32 | 4.68 | 19.83 | 32.9 | 15.74 |
組 | 1998-07-28 | 6.03 | 643.71 | 46.20 | 1.25 | 4.78 | 19.60 | 32.7 | 13.50 |
? | 1998-08-15 | 5.97 | 644.04 | 40.83 | 1.22 | 4.75 | 19.66 | 32.8 | 8.03 |
??注?以上數(shù)據(jù)在計(jì)算中原油密度取0.845?6?t/m3。?
表2?減壓閥運(yùn)行參數(shù)
注?左欄為1998年3月21日數(shù)據(jù),右欄為1998年8月1日數(shù)據(jù)。?
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