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再熱器冷段水沖擊事故的原因分析及防范措施

  
評論: 更新日期:2008年05月12日
摘要 闡述了水沖擊事故產生的機理及其危害性,并著重分析了橫門電廠300MW機組再熱器冷段發(fā)生水沖擊的原因,同時提出了相應的預防措施。

關鍵詞 再熱器冷段 水沖擊 原因分析 防范措施

水沖擊事故在發(fā)電廠時有發(fā)生,而橫門電廠2臺300MW機組就曾發(fā)生過較為嚴重的水沖擊事故,為了避免類似水沖擊事故發(fā)生,筆者認為必須了解水沖擊產生的原因機理,認識它的嚴重危害性,才能采取相應在的預防措施。

1水沖擊產生的機理

水沖擊又稱水錘,是由于蒸汽或水突然產生的沖擊力,使承載其流動的管道或容器發(fā)生不暢的情況下產生的。電廠中的水沖擊大多是由于蒸汽管道積水或疏水不暢而形成空氣塞、水塞障礙,以致高速蒸汽不能順暢通過,于是蒸汽沖擊這些水塞,從而發(fā)出巨響和強烈的震動,甚至造成設備的嚴重損壞。

2水沖擊的危害性

2.1水沖事故實例及其危害性

水沖擊事故是電廠的大敵,輕則引起管道的強裂震動,重則破壞管道的支吊架,拉裂管道彎頭焊接口,若水沖擊事故發(fā)生在汽輪機內部,其造成的危害將更大:損傷汽輪機葉片,冷水沖擊熱態(tài)汽輪機會使汽缸、大軸產生巨大的熱應力,直接導致汽缸和轉子發(fā)生變形、彎曲,出現或擴展裂紋,嚴重損害汽輪機,甚至導致整臺機組報廢。如:

1996年,美國西屋公司生產的機組有7臺汽輪機發(fā)生12次水沖擊事故,6次造成嚴重損壞,需整體返修;

1991年,我廠6號機再熱器進口處發(fā)生水沖擊事故,支吊架損壞,再熱器進口管與進口聯(lián)箱焊接處完全斷裂,停機搶修一周;

1994-12-25,我廠5號機大修后,首次啟動,因再熱器冷段積水未疏盡,開啟205閥送汽暖管過程中,當高旁開度由10%開大到15%時,再熱器冷段發(fā)生劇烈的水沖吉,導致高壓缸A側排汽管某焊口斷裂,再熱器冷段管道部分支吊架拉斷,承吊鋼梁變形,停機搶修一周。

2.2我廠發(fā)生的水沖擊事礦特點

水沖擊事故的相同點是:

(1)都是發(fā)生在啟動或重新啟動過程中;

(2)都是發(fā)生在再熱器冷段;

(3)都是發(fā)生在300MW機組;

(4)都造成再熱器管道支吊架不同程度的損傷,管道焊接處裂斷。

水沖擊事故的不同點是:5號機水沖擊點發(fā)生在再熱器冷段靠近高壓缸排汽口處,而6號機水沖擊點發(fā)生在低溫再熱器進口聯(lián)箱附近。

3 300MW直流爐再熱器冷段發(fā)生水沖擊的成因分析

3.1積水源

根據前面所述,蒸汽管道發(fā)生水沖擊的前提條件是管道形成水塞——積水,那么積水又來自何處:

(1)積水來自再熱器的事故噴水;

(2)積水來自過熱器減溫水,積于主蒸汽管道經高旁減壓閥后積于再熱器冷段;

(3)主再熱器蒸汽管道在暖管過程中,暖管不充分,操作過快,大量蒸汽遇冷凝結成水積于管道中;

(4)高壓旁路減溫水門關不嚴或誤開;

(5)鍋爐200或201等閥門關不嚴,爐水經這些閥門泄漏到主蒸汽管。

3.2積水原因

蒸汽管道形成水塞的另一原因是疏水不暢,疏水不暢的因素有:

(1)疏水管道堵塞或疏水閥故障(如閥芯脫落);

(2)疏水口安裝過高,未安裝在管道的最低點;

(3)疏水管徑過小;

(4)疏水閥前后壓差過?。?BR>
(5)疏水管出口與其他高壓疏水管連接時高壓疏水倒灌至低壓疏水管。

3.3 5號機再熱器冷段水沖擊事故的原因分析

1994-12-25,5號機發(fā)生的水沖擊事故的可能因素有:3.1(1)、3.1(2)、3.1(3)、3.1(4)、3.1(5)、3.2(1)、3.2(3)。

因水沖擊發(fā)生在開啟高旁之時,說明水沖擊事故與操作不無關系,有關記錄顯示,操作符合3.1(3)的情況。再者,事故后發(fā)現再熱器冷段疏水袋疏水電磁閥燒壞了,所以3.2(1)也是這起水沖擊事故的主要原因之一。

另外,再熱器冷段疏水袋水位調節(jié)閥一般投自動運行方式,只有當疏水袋水位高時才自動打開疏水電磁閥,這對啟動初期的疏水狀況極為不利。再者,該疏水袋的旁路管過細(外徑約28mm),大大小于該處的防腐管徑(外徑約62mm),而且疏水袋的旁路門在關閉狀態(tài)。于是在啟動初期快速開大一級旁路時,高壓飽和蒸汽夾帶著凝結水沖至再熱器冷段,因疏水不通致水袋水位快速升高,形成水塞,于是就發(fā)生了水沖擊事故。

4再熱器冷段水沖擊事故的預防措施

4.1從設計安裝方面預防水沖擊

正是由于水沖擊事故是電廠的常見事故,且它的危害性比較大,故而國內外的專家都十分重視水沖擊事故,特別是對預防汽輪機水沖擊尤為重視。美國西層公司為此對設計安裝、運行維護等方面作了十分詳細的指導性建議,我國有關調試和設計安裝部門也為此結合國產機組作了若干規(guī)定。1975年“中間再熱機組技術經驗交流會”汽輪機專業(yè)小組就曾提出了以下建議:

(1)接到疏水聯(lián)箱和疏水膨脹箱的疏水管應按壓力等級分開,聯(lián)箱上壓力高的管道應放在最外側;

(2)疏水管應有足夠的通流面積,而再熱器系統(tǒng)設備龐大,壓力較低,為此,其冷、熱段的疏水管徑應大些;

(3)疏水聯(lián)箱和疏水膨脹箱應有足夠的容積和排泄能力;

(4)疏水節(jié)流孔板的結構應便于防止堵塞和檢查;

(5)裝設溫度測點,借助溫差預報積水情況。

4.2從運行維護方面預防水沖擊

(1)杜絕一切能夠流積于主、再熱蒸汽管道的水源。機組啟動前的系統(tǒng)檢查尤為重要,應核實各減溫水門在關閉狀態(tài);

(2)確保疏水暢通,消除水塞,檢查確認各疏水門在應開的位置;

(3)操作緩慢,暖管充分,為防止蒸汽在管道內大量凝結而積水,開啟205閥時應緩慢進行,并確認高旁減壓閥開度不大于10%,注意高壓旁路后溫度變化速度,同時注意管道的震動,當發(fā)現管道有撞擊聲,應減慢操作速度,必要時關小或關閉高壓旁路減壓閥,直至撞擊聲消除后才可繼續(xù)操作。

(4)增設疏水管道,及時疏盡積水

由于205閥前的管道與分離器直接相通,且有一段長達數十米的水平管段。然而205閥前沒有裝設疏水管及疏水管及疏水門,不便疏水排放,因此若在205閥前增設一疏水門,不僅可及時將積水疏盡,同時也使得205閥前的一段管道得到充分的暖管。

(5)增設旁路門,便于控制暖管速度

分離器出汽閥205是一個電動門,而非調整門,雖可點動調節(jié),但它的實際開度難于掌握和監(jiān)視,也就增加了暖管過程中升溫升壓速度的控制難度。一旦操作不細心,205閥將全開,1MPa的壓力蒸汽夾帶積水經過再熱器在主蒸汽管道大量地、迅速地凝結成水。若在此加設旁路門,在開啟205閥之前,先開旁路門,一則可降低205閥前后的壓差,二則可達到控制蒸汽量之目的。

(6)增大疏水管徑,保證疏水暢通

基于3.2(3)的原因和4.1(2)要求,將再熱器冷段疏水袋旁路的管徑改成與防腐管一樣大小的管子,同時在啟動初期將疏水袋電磁閥切至手動(全開)位置,與旁路門并列運行,這樣大大增加了再熱器冷段的疏水通流面積,從而加快了疏水速度。

5結束語

再好的設備,若忽視主觀因素的影響,亦難完全避免水沖擊事故的發(fā)生。只有做好以上幾點,并進行認真負責的運行管理,才可以將水沖擊事故及其損傷降低到最低程度。

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