針對礦井舊通風控制系統(tǒng)中存在的體積龐大、接線復(fù)雜、機械觸點多、排除故障困難、可靠性差、自動化程度低等缺陷,設(shè)計了一種基于先進PLC控制技術(shù)的礦井通風安全控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)投入使用,運行結(jié)果表明,系統(tǒng)具有功能完善,運行穩(wěn)定,節(jié)能效果明顯等特點,提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益,具有很好的應(yīng)用前景。
煤礦礦井通風系統(tǒng)是煤礦礦井安全生產(chǎn)的重要組成部分,煤礦礦井通風系統(tǒng)能否正常工作與礦井內(nèi)工作環(huán)境條件、生產(chǎn)效率、安全生產(chǎn)密切相關(guān)。隨著我國政府對各行各業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度的不斷加強,尤其對煤礦安全生產(chǎn)的要求越來越高,對煤礦礦井通風系統(tǒng)進行技術(shù)改造,提高其運行穩(wěn)定性、節(jié)能降耗等勢在必行。本系統(tǒng)將PLC與變頻器有機地結(jié)合起來,采用以礦井氣壓壓力為主控參數(shù),實現(xiàn)對電動機工作過程和運轉(zhuǎn)速度的有效控制,使礦井通風機通風高效、安全,達到了明顯的節(jié)能效果。
系統(tǒng)的設(shè)計功能
本控制系統(tǒng)具有通風機組的啟動、互鎖和過熱保護等功能。與常規(guī)繼電器實施的通風系統(tǒng)相比,PLC系統(tǒng)具有故障率低、可靠性高、接線簡單、維護方便等諸多優(yōu)點,PLC的控制功能使通風系統(tǒng)的自動化程度大大提高,減輕了崗位人員的勞動強度。為滿足礦井通風系統(tǒng)自動控制的要求,系統(tǒng)的具體設(shè)計要求如下:
2.1.本系統(tǒng)提供手動/自動兩種工作模式,具有狀態(tài)顯示以及故障報警等功能。
2.2.模擬量壓力輸入經(jīng)PID運算,輸出模擬量控制變頻器。
2.3.在自動方式下,當井下壓力低于設(shè)定壓力下限時,兩組風機將同時投入工作運行,同時并發(fā)出指示和報警信號。
2.4.模擬量瓦斯輸入,當?shù)V井瓦斯?jié)舛却笥谠O(shè)定報警上限時,發(fā)出指示和報警。當瓦斯?jié)舛却笥谠O(shè)定斷電上限時,PLC將切斷工作面和風機組電源,防止瓦斯爆炸。
2.5.運用溫度傳感器測定風機組定子溫度或軸承溫度,當定子溫度或軸承溫度超過設(shè)定報警上線時,發(fā)出指示和報警信號。當定子溫度或軸承溫度超過設(shè)定風機組轉(zhuǎn)換溫度界線時,PLC將切斷指示和報警信號并自動切斷當前運行風機組,在自動方式下并能自動接入另一臺風機組運行,若在手動方式下,工作人員手動切換。
系統(tǒng)硬件構(gòu)成及各部分功能
本控制系統(tǒng)有可編程控制器(PLC)、A/D轉(zhuǎn)換模塊、D/A轉(zhuǎn)換模塊、變頻器、傳感器部分、監(jiān)控對象和電控回路組成。
3.1.PLC可編程控制器部分可編程控制器部分
PLC概述概述PLC是以微處理器為核心的一種特殊的工業(yè)用計算機,其結(jié)構(gòu)與一般的計算機相類似,由中央處理單元(CPU)、存儲器(RAM、ROM、EPROM、EEPROM等)、輸入接口、輸出接口、I/O擴展接口、外部設(shè)備接口以及電源等組成。CPU單元由微處理器、系統(tǒng)程序存儲器、用戶程序存儲器以及工作數(shù)據(jù)存儲器等組成,它是PLC的核心部件,是由大規(guī)模或超大規(guī)模的集成電路微處理芯片構(gòu)成,主要完成運算和控制任務(wù),可以接收并存儲從編程器輸入的用戶程序和數(shù)據(jù)。存儲器單元按照物理性能分為兩類,隨機存儲器(RAM)和只讀存儲器(ROM)。輸入輸出單元由輸入模塊、輸出模塊和功能模塊構(gòu)成,是PLC與現(xiàn)場輸入輸出設(shè)備或其他外部設(shè)備之間的連接部件。PLC通過輸入模塊把工業(yè)設(shè)備或生產(chǎn)過程的狀態(tài)或信息讀入中央處理單元,通過用戶程序的運算與操作,把結(jié)果通過輸出模塊輸出給執(zhí)行單元。輸出模塊用于把用戶程序的邏輯運算結(jié)果輸出到PLC外部,輸出模塊具有隔離PLC內(nèi)部電路和外部執(zhí)行單元的作用,還具有功率放大的作用。
3.2.變頻器部分
本系統(tǒng)選用的是西門子全新一代標準變頻器MicroMaster440功能強大,應(yīng)用廣泛。它采用高性能的矢量控制技術(shù),提供低速高轉(zhuǎn)矩輸出和良好的動態(tài)特性,同時具備超強的過載能力,以滿足廣泛的應(yīng)用場合。變頻器的選用:變頻器的選用應(yīng)滿足以下規(guī)則,變頻器的容量應(yīng)大于負載所需的輸出;變頻器的容量不低于電機的容量;變頻器的電流大于電機的電流。由于本設(shè)計以風機組2×30kW為例,因此可選用37kW,額定電流75A的變頻器??紤]到改進設(shè)計方案的可行性,調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性及性價比,我們采用西門子MM440、37kw,額定電流為75A的通用變頻器。該變頻器采用高性能矢量控制技術(shù),提供低速高轉(zhuǎn)矩輸出和良好的動態(tài)特性,同時具備超強的過載能力,可以控制電機從靜止到平滑起動期間提供3S,有200%的過載能力。變頻器參數(shù)的設(shè)置:負載為一大慣性負載,在停車時,為防止因慣性而產(chǎn)生的回饋制動使泵升電壓過高的現(xiàn)象,加入制動電阻,斜坡下降時間設(shè)定長一些。外接制動電阻的阻值和功率可按公式R≥2Ud/1P≥(0.3—0.5)選取。式中:U為變頻器直流側(cè)電壓,d為變頻器的額定電流。本次設(shè)計采用西門子與37kW電機配套的制動電阻響和對轉(zhuǎn)速調(diào)整的要求,系統(tǒng)用模擬量輸入作為附加給定,與固定頻率設(shè)定相疊加以滿足不同型號模具特殊要求。
軟件設(shè)計
本控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計是分四部分實現(xiàn)的,主要包括手動自動控制部分、溫度轉(zhuǎn)換控制部分、瓦斯?jié)舛瓤刂撇糠趾蛪毫ID控制部分。本文中所采用的PLC是西門子公司的產(chǎn)品S7-200系列,CPU的型號是CPU226。主要包括手動/自動控制部分、溫度轉(zhuǎn)換控制部分、瓦斯?jié)舛瓤刂撇糠?、壓力PID控制部分、PLC與變頻器通信和機械故障處理部分。其中手動和自動控制部分是在溫度、瓦斯和壓力控制中使用的。所以下面僅對溫度、瓦斯、壓力進行分析。溫度控制部分本設(shè)計的風機組設(shè)有軸承溫度和定子溫度過熱保護。綜合所選用的風機組自身特性和國家規(guī)定標準,設(shè)置了風機組軸承溫度和定子溫度報警溫度和跳閘溫度(本系統(tǒng)是風機組切換溫度)。瓦斯?jié)舛葌鞲衅鲗⑦B續(xù)變化的瓦斯?jié)舛刃盘栟D(zhuǎn)換為4~20毫安的電流,然后經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換模塊EM235,通過其內(nèi)部的采樣、濾波,轉(zhuǎn)換為PLC能識別的二進制信號存儲到VD196中。
西門子PLC控制變頻器在煤礦礦井通風系統(tǒng)中的應(yīng)用,不僅簡化了系統(tǒng),提高了設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性,設(shè)備的操作和維護方便,節(jié)省能耗,同時也大大地提高了煤礦生產(chǎn)的安全系數(shù)。由于變頻器直接控制電機,通過調(diào)速來驅(qū)動風機工作,從而提高了風機的傳動效率。此系統(tǒng)操作方便,控制精度高,響應(yīng)速度快,使整個系統(tǒng)工作平穩(wěn)。而且節(jié)電率在20%~70%之間,具有巨大的節(jié)效益。