摘要:針對某工業(yè)園區(qū)電鍍廢水處理后水質(zhì)未能達(dá)標(biāo),調(diào)整原電鍍廢水處理工藝,增加膜生物反應(yīng)器(MBR)處理工段,并探索各工段的最佳運(yùn)行參數(shù)。結(jié)果表明,當(dāng)混凝池中聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)投加量分別為 25 mg/L、65 mg/L、MBR 工段水力停留時間為 6 h、超濾(UF)膜運(yùn)行壓力 0.25 MPa、濾液透過率為 0.7 時,出水中 Ni2+、Cu2+、總 Cr 的濃度分別為 0.255 mg/L、 0.267 mg/L、0.328 mg/L,水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。綜合計算,處理工藝改造后運(yùn)行成本增加2.38元/t,因此該工藝技術(shù)具有較好的推廣應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:電鍍廢水;工藝改造;混凝;MBR
珠三角是我國重要的電鍍加工基地集中帶,電鍍廢水含有鉻、鎳等第一類污染物,具有致畸、致 癌、致突變的特性,嚴(yán)重危害到人體健康和生態(tài)環(huán)境。東莞市某工業(yè)園電鍍廢水主要來源于金屬的表面處理,生產(chǎn)工藝主要涉及酸洗、堿洗、無氰鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等,因此廢水含有大量的Cu2+、Ni2+、總Cr等,由于處理工藝簡單、設(shè)備陳舊,廢水中重金屬離子和 COD 濃度未能達(dá)標(biāo)排放。本文針對原有的電鍍廢水處理工藝,再已有工藝設(shè)備基礎(chǔ)上增加了膜生物反應(yīng)器(MBR)處理工段,改造了廢水處理工藝,使廢水出水達(dá)到廣東省電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 44/1597-2015)有關(guān)要求,嚴(yán)守環(huán)境質(zhì)量底線。
1 實驗部分
1.1 廢水水質(zhì)
本項目工業(yè)園電鍍廠于 2007 年成立并運(yùn)行,產(chǎn)生的電鍍廢水水量為 1200 m3/d,水質(zhì)數(shù)據(jù)如表 1所示。
1.2 工藝改造
該廠原有的電鍍廢水處理工藝是依據(jù)《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)和《廣東省水污染物排放限值》(DB4426-2001)一級A標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)者設(shè)計,廢水處理工藝相對老舊且設(shè)備腐蝕比較嚴(yán)重,運(yùn)行不穩(wěn)定,已經(jīng)不能適應(yīng)廣東省新的電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015),故需對原有工藝進(jìn)行改造。
改造過程為了控制成本,充分利用已有的廢水處理工藝設(shè)備,改造方案為在綜合反應(yīng)池后添加混凝工段,并將砂濾池改造為沉淀池,由于出水水質(zhì)中 COD 偏高,在沉淀池后增加 MBR 處理工段。改造前后電鍍廢水處理工藝流程如圖1所示。
1.3 工藝參數(shù)
通過對混凝-MBR 等工段進(jìn)行小試,研究混凝段絮凝劑的投加量、MBR的水力停留時間及其超濾膜透過率等影響因素,探索改造工藝相關(guān)參數(shù)和該工藝的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性。
2 結(jié)果與討論
2.1 改造工藝分析
根據(jù)電鍍廢水處理廠 6個月的運(yùn)營數(shù)據(jù),原廢水處理工藝長期穩(wěn)定運(yùn)行的水質(zhì)如 2 表所示。
從 表 2 中可以看出,原廢水處理工藝中 Cu2+、Ni2+、總Cr、CODcr 均難以達(dá)標(biāo)排放,尤其是出水中殘留的Cr6+平均達(dá)到1.8 mg/L,超標(biāo)較嚴(yán)重。究其原因為相對分散且細(xì)小的 Cr(OH)3沉淀顆粒了透過砂濾池,導(dǎo)致其分離效果不佳。
針對廢水處理的現(xiàn)狀,在綜合反應(yīng)池后增加絮凝池,通過投加高分子絮凝劑進(jìn)行混凝沉淀,廢水中的 Cr(OH)3、Cu(OH)2、Ni(OH)2等通過吸附架橋和沉淀網(wǎng)捕作用,可形成較大的絮體,提高處理效率。廢水進(jìn)入 MBR 工段后,MBR 池中的活性污泥對重金屬離子有一定的吸附能力,活性污泥中的微生物對有機(jī)物有較好的去除效果,且由于 MBR中的超濾膜能攔截殘留的細(xì)小絮體和沉淀物,可進(jìn)一步去除廢水中的重金屬離子和有機(jī)物,從而確保廢水達(dá)標(biāo)排放。
2.2 混凝劑投加量對出水水質(zhì)的影響
投加石灰調(diào)整混凝池液pH至8~9,然后固定投加聚合氯化鋁(PAC)25 mg/L,改變聚丙烯酰胺(PAM)投加量,研究其對重金屬離子的去除影響,確定混凝劑最佳投加量,結(jié)果如圖 2所示。
可以看出,當(dāng)PAM投加量達(dá)65 mg/L時,沉淀池出水中Cu2+?和Ni2+含量為0.48 mg/L和0.42 mg/L,已能滿足廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)中有關(guān)的濃度排放限值,而總 Cr 濃度為0.81 mg/L,還不能達(dá)標(biāo)排放。主要原因是高分子混凝劑PAC和PAM對Cu2+和Ni2+形成的絮體狀沉淀物具備吸附架橋作用從而可較好的在沉淀池中進(jìn)行沉淀,因此對鎳離子和銅離子有較好的去除效果??侰r形成的絮狀沉淀物既分散又細(xì)小,加入絮凝劑后,起到了一定的去除效果,但出水中總 Cr仍然超標(biāo),主要由以難以沉降的細(xì)小Cr絮體沉淀物引起,因此需在混凝工段后增加 MBR工藝,繼續(xù)處理該污染物。
2.3 MBR水力停留時間對出水水質(zhì)的影響
MBR 工藝實質(zhì)上是活性污泥法與膜技術(shù)結(jié)合的一種廢水處理技術(shù),既發(fā)揮活性污泥的吸附和降解功能,又利用了膜技術(shù)的分離能力?;钚晕勰嗵幚碇亟饘購U水機(jī)理較復(fù)雜,通常認(rèn)為活性污泥對重金屬的作用包括沉淀、吸附和胞內(nèi)吸附等?;钚晕勰嗟膶χ亟饘匐x子的吸附效果與水力停留時間關(guān)系密切,停留時間越長,活性污泥對重金屬離子的吸附效果越好。通過調(diào)整廢水進(jìn)水流量,改變廢水在 MBR 中的停留時間,通過測定上清液中重金屬離子濃度,研究廢水在 MBR工段的最佳停留時間。設(shè)定廢水停留時間分別為 2 h、4 h、6 h、8 h、10 h 和12 h,測試結(jié)果如圖3所示。
可以看出,當(dāng)停留時間為 2 h,出水中 Cu2+濃度為 0.48 mg/L、Ni2+濃度為0.42 mg/L、總 Cr濃度 0.81 mg/L,去除效果有限。當(dāng)停留時間為6 h,出水中Cu2+濃度為0.33 mg/L、Ni2+濃度為 0.32 mg/L、總 Cr濃度 0.41 mg/L,出水中各項重金屬離子濃度均符合 DB44/1597-2015 中的有關(guān)限值。進(jìn)一步延長停留時間,去除效果增加緩慢,但對 MBR的建設(shè)規(guī)模要求更高,會增加投資成本,影響經(jīng)濟(jì)性。
2.4 MBR超濾膜透過率對出水水質(zhì)的影響
MBR 中 0.05 μm 厚度的超濾膜能較好的攔截經(jīng)混凝沉淀后的懸浮絮狀顆粒物。電鍍廢水經(jīng)綜合反應(yīng)、混凝沉淀后,廢水中Ni2+、Cu2+、總Cr等污染物的含量分別為 0.33 mg/L,0.32 mg/L 和 0.41 mg/L。
采用聚酰胺材質(zhì)的簾式中控纖維超濾膜組件,控制壓力為 0.25 MPa,調(diào)整出水流量使濾液透過率分別為 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9,探索最佳的透過
率。不同透過率下的金屬離子濃度如圖 4 所示。
可以看出,濾液透過率越低則出水水質(zhì)越好,當(dāng)透過率為 0.7時,Ni2+、Cu2+、總 Cr等污染物仍然有一個較好的去除效果 ,出水中 Ni2+濃度為 0.255 mg/L、Cu2+濃度為 0.27mg/L、總 Cr 濃度為 0.328 mg/L,由于濃度積常數(shù)的原因,出水中有游離態(tài)的 Ni2+、Cu2+存在。
超濾膜對細(xì)小的重金屬沉淀顆粒物有較好的攔截作用 ,對 Ni2+?、Cu2+去除率分別為 20.31% 和19.09%,總 Cr 也有 20% 的去除率。當(dāng)透過率為 0.8 和0.9時,從實驗結(jié)果來看其出水水質(zhì)仍然較好,但過高的透過率會導(dǎo)致UF膜出現(xiàn)嚴(yán)重的濃差極化現(xiàn)象,加快膜的老化,加快超濾膜的更換速率,提高廢水處理成本。
3 結(jié)果對比
本項目屬于珠三角現(xiàn)有項目,自 2012 年 9 月 1日前環(huán)境影響評價文件獲得批準(zhǔn)。通過對工藝改造及其對混凝工段和水力停留時間的研究,使其出水水質(zhì)達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 44/1597-2015)中污染物的排放限值。具體出水水質(zhì)如表 3 所示。
從表 3 可看出,該改造工藝的出水水質(zhì)能較好滿足廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求,工藝技術(shù)可行。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
該改造工藝運(yùn)行費用主要包括電費、試劑費、超濾膜更換費用、膜清洗費用等,按單位體積廢水處理成本計算其經(jīng)濟(jì)性。其中,系統(tǒng)總裝機(jī)功率600 kW,耗電量 1496.8 kWh/d,單位水量耗電指標(biāo)1.248 kWh/m3,電費單價 0.8 元/kWh,則電費成本0.9984 元/m3。項目人工定員 8 人,人員月工資為3600元,則人員工資成本 0.8元/m3。試劑消耗包括石灰、PAM、PAC、NaClO 等,相應(yīng)費用合計 686.06元/d,試劑費成本 0.57 元/m3。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),超濾膜的更換及清洗費用按 0.21元/m3計。則可計算電鍍廢水處理運(yùn)行成本 2.58 元/m3。同時考慮節(jié)省了砂濾池運(yùn)行和維護(hù)成本0.2 元/t,則改造工藝運(yùn)行總成本增加 2.38 元/t,該工藝經(jīng)改造后經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行。
5 結(jié)論
(1)充分利用電鍍廢水處理廠原有工藝,采用混凝沉淀-MBR工藝代替沙濾工段,改造后出水滿足廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)中污染物的排放限值,改造工藝從技術(shù)角度可行。 (2)對原有工藝進(jìn)行改造后,廢水處理的運(yùn)營成本為 2.58 元/t,相較于原工藝增加 2.38 元/t,技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性較好。