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巖棉生產(chǎn)線(xiàn)中固化爐廢氣治理方法的探討

作者:周克沖 郭丹丹  來(lái)源:建材發(fā)展導(dǎo)向 
評(píng)論: 更新日期:2020年10月07日

摘 要:文章針對(duì)巖棉生產(chǎn)線(xiàn)固化爐廢氣中所含的游離酚、游離醛、酚醛樹(shù)脂、粉塵等有害物質(zhì)的來(lái)源進(jìn)行探討,并采用廢氣焚燒的方式進(jìn)行處理,焚燒后的余熱回用于巖棉板等制品的固化,節(jié)省能源。同時(shí)根據(jù)固化爐廢氣產(chǎn)生的機(jī)理,加強(qiáng)生產(chǎn)巖棉工藝的優(yōu)化,提出幾條固化爐密封建議,并采用精確定點(diǎn)噴油潤(rùn)滑固化爐鏈條,避免潤(rùn)滑油污染;整改后不僅減少了天然氣的消耗,降低碳排放,且從巖棉生產(chǎn)工藝的源頭遏制住污染物的產(chǎn)生。

1 概述

巖棉制品是以天然玄武巖、白云石等為主要原料,經(jīng)高溫熔化、纖維化處理、氈板成型及制品后加工而制成的節(jié)能保溫材料,具有優(yōu)良的絕熱、防火性能、吸聲隔音性能,防火性能達(dá)到A1級(jí),廣泛應(yīng)用于建筑、石油、化工、電力、冶金、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)等行業(yè),具有非常廣泛的市場(chǎng)前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

固化工序是巖棉生產(chǎn)中尤為重要的環(huán)節(jié)。前序工段制成的巖棉氈是將巖棉纖維進(jìn)行了三維搭接,但無(wú)機(jī)纖維之間的搭接無(wú)強(qiáng)度可言,為達(dá)到外墻外保溫要求的強(qiáng)度、耐火性等,需在制取巖棉氈時(shí)噴入粘結(jié)劑,并送入固化爐內(nèi),將巖棉氈高溫烘烤、壓制成型,最終制得所需的巖棉板。目前國(guó)內(nèi)巖棉生產(chǎn)線(xiàn)上的粘結(jié)劑均采用的熱固性酚醛樹(shù)脂,添加了酚醛樹(shù)脂的巖棉氈在固化爐內(nèi)進(jìn)行烘干產(chǎn)生的廢氣中,除卻巖棉制品本身帶來(lái)的短纖維、粉塵外,還會(huì)產(chǎn)生未固化的酚醛樹(shù)脂及游離酚、游離醛等,特別是由于酚醛樹(shù)脂均是采用甲醛過(guò)量的方式配制,因此固化爐廢氣中的甲醛含量尤為甚。國(guó)內(nèi)大型巖棉廠對(duì)固化爐廢氣采用干法板式過(guò)濾,可將廢氣中的短纖維等過(guò)濾掉,但對(duì)苯酚、甲醛等有害氣體無(wú)任何作用,小型巖棉廠的固化爐廢氣更是直排,污染環(huán)境。

近年來(lái)全國(guó)各地尤其是華北地區(qū)大范圍的霧霾對(duì)巖棉生產(chǎn)企業(yè)再次敲響了警鐘,迫于環(huán)保部門(mén)的壓力,許多巖棉工廠耗費(fèi)大量人力物力,引進(jìn)噴淋塔、活性炭吸附等各種手段對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)固化爐產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行處理,但效果均很不理想,主要原因仍是人們對(duì)巖棉工藝生產(chǎn)的理解有偏差,并非僅僅依靠上馬環(huán)保設(shè)備就可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),需從巖棉生產(chǎn)工藝著手,研究固化爐廢氣中,各組分的來(lái)源,才能從根本上找出治理方案。文章將對(duì)巖棉生產(chǎn)線(xiàn)固化爐中產(chǎn)生的各類(lèi)有害物質(zhì)的來(lái)源及其治理工藝、設(shè)備等進(jìn)行探討。

2 巖棉制品固化過(guò)程中污染物廢氣產(chǎn)生的機(jī)理

2.1 短纖維、粉塵、酚醛樹(shù)脂等

固化爐的原理是采用高溫?zé)犸L(fēng)穿透制品,帶走制品里的水分,同時(shí)對(duì)酚醛樹(shù)脂進(jìn)行快速固化,熱風(fēng)穿透棉板后采用燃燒器進(jìn)行再加熱,循環(huán)利用,同時(shí)需排出部分含水量較高的熱風(fēng),即“排濕”工序,排濕風(fēng)即為固化爐廢氣。由于熱風(fēng)穿過(guò)巖棉制品,勢(shì)必會(huì)帶走一部分產(chǎn)品中未能粘結(jié)的短纖維和粉塵。又由于生產(chǎn)不同厚度和不同密度的產(chǎn)品的時(shí)候,所需的熱風(fēng)風(fēng)量、溫度也不盡相同,據(jù)悉許多巖棉工廠不懂如何對(duì)固化工序進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臒峁び?jì)算,為求制品的固化效果良好,只得簡(jiǎn)單增加熱風(fēng)風(fēng)量,導(dǎo)致有相當(dāng)一部分本應(yīng)存于制品內(nèi)的酚醛樹(shù)脂被吹至循環(huán)熱風(fēng)中,繼而進(jìn)入排濕風(fēng),最終排入大氣。如圖1所示,被熱風(fēng)遷移至廢氣中的酚醛樹(shù)脂進(jìn)入板式過(guò)濾室后遇冷凝結(jié),這也是許多巖棉工廠風(fēng)管內(nèi)油污嚴(yán)重的原因。

2.2 游離酚、游離醛等VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)氣體

在巖棉板等制品的生產(chǎn)過(guò)程中,采用的粘結(jié)劑為熱固性酚醛樹(shù)脂的預(yù)聚體,因此制品在固化爐內(nèi)硬化成型的過(guò)程中,產(chǎn)生的廢氣中會(huì)含有少量的游離酚、游離醛等有害氣體。同時(shí)由于固化爐作為一個(gè)高溫重型鏈條傳送的設(shè)備,鏈條潤(rùn)滑需要大量高溫潤(rùn)滑油,常用的潤(rùn)滑油遇高溫會(huì)揮發(fā)產(chǎn)生VOC類(lèi)氣體污染物。

3 現(xiàn)階段固化爐廢氣治理存在的問(wèn)題及解決方法的探討

3.1 干式過(guò)濾法及其問(wèn)題

目前國(guó)內(nèi)大型巖棉生產(chǎn)線(xiàn)固化爐廢氣處理均采用巖棉板干法過(guò)濾的形式,建有大型的過(guò)濾室,利用巖棉板內(nèi)纖維的3D結(jié)構(gòu)對(duì)固化爐廢氣中的大顆粒、短纖維等進(jìn)行過(guò)濾,但此法對(duì)有機(jī)廢氣物無(wú)法起到作用。據(jù)此國(guó)內(nèi)巖棉廠根據(jù)其他行業(yè)VOC的處理經(jīng)驗(yàn),在過(guò)濾室內(nèi)放置活性炭用以處理有機(jī)廢氣,但忽略了巖棉制品固化時(shí),廢氣內(nèi)大量存在的水蒸氣,水蒸氣配合飄溢出的酚醛樹(shù)脂很快將活性炭堵死,實(shí)際使用時(shí),半天功夫活性炭既已失效,必須更換,根本無(wú)法與長(zhǎng)至15天的一個(gè)爐期的生產(chǎn)線(xiàn)相匹配。

3.2 固化爐漏風(fēng)問(wèn)題及密封方式的改善

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)巖棉廠配套的固化爐用熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)均大大超過(guò)設(shè)計(jì)所需之風(fēng)量、風(fēng)壓,因固化爐漏風(fēng)問(wèn)題明顯,為達(dá)到制品的固化目的,許多循環(huán)風(fēng)機(jī)都超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),否則棉板固化不均,造成殘次品,但顯而易見(jiàn)酚醛樹(shù)脂也會(huì)進(jìn)入廢氣中。為此整理排查固化爐的漏風(fēng)點(diǎn)并采取相應(yīng)措施,如表1所示,經(jīng)在廊坊豪亞巖棉廠的實(shí)驗(yàn),加強(qiáng)密封后的固化爐,噸制品的天然氣消耗由65Nm/m3降低至32Nm/m3,同時(shí)循環(huán)風(fēng)機(jī)所需頻率減半,風(fēng)管及過(guò)濾室內(nèi)無(wú)炭化的酚醛樹(shù)脂,值得向所有巖棉廠推廣。

3.3 固化爐廢氣焚燒的處理及余熱再利用

經(jīng)過(guò)密封結(jié)構(gòu)的改善,酚醛樹(shù)脂遷移的問(wèn)題得到了解決,固化爐廢氣內(nèi)只剩酚醛樹(shù)脂帶入的游離醛及游離酚,針對(duì)此污染物,繼活性炭吸附法的失敗后,采用國(guó)際上主流的焚燒法,將廢氣加熱至760℃以上,將有機(jī)廢氣物盡數(shù)燒盡。采用150~180萬(wàn)大卡的燃燒器,在燃燒空間約20m3的焚燒爐內(nèi)進(jìn)行焚燒,焚燒后的廢氣經(jīng)兩級(jí)換熱后通入固化爐內(nèi)對(duì)鏈板進(jìn)行預(yù)熱,最后進(jìn)入原有過(guò)濾室進(jìn)行過(guò)濾后排放;其中一級(jí)換熱器用于對(duì)固化爐廢氣進(jìn)行預(yù)熱至450~500℃,再通入焚燒爐內(nèi);二級(jí)換熱器是將空氣進(jìn)行預(yù)熱,通入循環(huán)風(fēng)系統(tǒng),減小天然氣的消耗。

目前國(guó)內(nèi)巖棉廠僅引進(jìn)國(guó)外的生產(chǎn)線(xiàn)(河北翔達(dá)等)采用了此類(lèi)固化爐廢氣焚燒方案,國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)均未采用,在環(huán)保壓力日益增長(zhǎng)的今天,增配此套系統(tǒng)用以除去VOC類(lèi)有害廢氣,達(dá)標(biāo)排放勢(shì)在必行。

3.4 精確定點(diǎn)噴油潤(rùn)滑系統(tǒng)的應(yīng)用

由于固化爐是重型鏈輪機(jī)械,鏈條的潤(rùn)滑尤為重要,目前國(guó)內(nèi)大大小小的巖棉生產(chǎn)線(xiàn)的固化爐均采用傳統(tǒng)的按時(shí)間隨機(jī)進(jìn)行加注潤(rùn)滑油的潤(rùn)滑方式,但根據(jù)機(jī)械構(gòu)造,需要潤(rùn)滑的僅是鏈條的銷(xiāo)軸部位,按時(shí)間隨機(jī)加注的潤(rùn)滑油真正能到達(dá)銷(xiāo)軸處的量是屈指可數(shù),大部分潤(rùn)滑油都滴在了鏈條上、鏈板上甚至軌道上,造成浪費(fèi)的同時(shí)形成二次污染,過(guò)量的潤(rùn)滑油長(zhǎng)期積存,遇熱揮發(fā)至固化爐廢氣中,導(dǎo)致排出的廢氣青煙滾滾,有機(jī)廢氣物量大增,為此開(kāi)發(fā)使用精確定點(diǎn)噴油潤(rùn)滑系統(tǒng)勢(shì)在必行。

國(guó)內(nèi)部分巖棉廠已先行一步進(jìn)行實(shí)驗(yàn),使用接近開(kāi)關(guān)偵測(cè)鏈條運(yùn)行頻次,當(dāng)銷(xiāo)軸運(yùn)轉(zhuǎn)至噴油嘴處時(shí),啟動(dòng)油泵,潤(rùn)滑油滴入。但巖棉生產(chǎn)用固化爐體積較大,有四根鏈條需要同時(shí)潤(rùn)滑,且為適應(yīng)不同容重的制品規(guī)格,固化爐主線(xiàn)速度會(huì)有10m/min的差別,若配套四組系統(tǒng)成本較大,且難以集中有效控制;若用一臺(tái)油泵供給上下鏈條使用,當(dāng)主線(xiàn)速度過(guò)快或過(guò)慢時(shí),油滴的精準(zhǔn)度就大打折扣,實(shí)驗(yàn)效果均不理想。

針對(duì)此難題開(kāi)發(fā)出壓縮空氣噴吹功能的定點(diǎn)噴油潤(rùn)滑系統(tǒng)。配合上整套氣路及元器件,定點(diǎn)噴油系統(tǒng)在每次獲取到信號(hào)后,均是將潤(rùn)滑油噴至軸銷(xiāo)處,一改以往滴落的現(xiàn)象。無(wú)論主線(xiàn)速度開(kāi)至多少,定點(diǎn)噴油均可滿(mǎn)足工作要求。

目前此系統(tǒng)在南京彤天巖棉二線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,車(chē)間內(nèi)干凈整潔,一改過(guò)往油跡斑斑的現(xiàn)象。更重要的是避免了潤(rùn)滑油受熱揮發(fā),有機(jī)廢氣物大大減少,固化爐廢氣青煙不再,環(huán)保意義重大,適合往所有巖棉工廠推廣。

4 結(jié)語(yǔ)

環(huán)保問(wèn)題需用辯證的思維去看待,具體問(wèn)題需具體分析,采用活性炭吸附VOC的方式也許在其他化工等領(lǐng)域十分適用,但在巖棉生產(chǎn)線(xiàn)固化爐廢氣的處理中宣告失敗。同時(shí),環(huán)保的問(wèn)題并非是簡(jiǎn)單的“上馬”除塵器、脫硫等各種環(huán)保設(shè)備就能解決的,本身生產(chǎn)工藝和設(shè)備的優(yōu)化到位會(huì)有事半功倍的成效,像文章所述的固化爐的密封改進(jìn)、廢氣的焚燒處理、精確定點(diǎn)噴油潤(rùn)滑系統(tǒng)的使用等,才能達(dá)到最終的目的。

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