我公司水泥立磨生產(chǎn)線(xiàn)配置的大型袋除塵器型號(hào)為 LPF96-4×22,凈過(guò)濾面積 13 416m2,處理風(fēng)量700 000m3/h,總過(guò)濾面積 13 728m2,上箱 體總尺寸寬14.08m,長(zhǎng) 26.92m。 由于是從其他公司拆下來(lái)的,經(jīng)過(guò)安裝公司的安裝復(fù)位,在投入使用初期恰逢進(jìn)入雨季,上箱體存在問(wèn)題導(dǎo)致袋除塵器下的斜槽堵塞,并且除塵器本體壓差變大, 多次導(dǎo)致立磨振動(dòng)大跳停,已制約了水泥立磨主機(jī)的正常生產(chǎn)。
1 存在問(wèn)題的分析
大型袋除塵器的制作,一般是由使用廠家按照設(shè)計(jì)圖紙現(xiàn)場(chǎng)制作的,即便是在制造廠家制作也是分片或分段制作運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后拼接成型。 但是拆卸的就不同,只能按照現(xiàn)場(chǎng)原來(lái)焊接的部位結(jié)合實(shí)際運(yùn)輸?shù)男枰?,按照安裝的相反順序進(jìn)行拆卸的,況且受現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地的限制等諸多因素的制約,對(duì)較大的部件沒(méi)有加裝工藝支撐,加之原設(shè)計(jì)的板材選型薄(僅 4mm),經(jīng)過(guò)幾次的裝卸吊運(yùn),到廠后變形現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重;吊裝就位焊接時(shí)雖嚴(yán)格控制鋼板的變形量并及時(shí)校驗(yàn)尺寸,但部件的接頭處無(wú)法保證按設(shè)計(jì)尺寸,且上箱體斜度較小,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度方向 26 920mm,高度 40mm,斜度約為0.1°,重新安裝后已測(cè)量不出來(lái)。
試生產(chǎn)時(shí)恰逢雨季,停機(jī)時(shí)遇強(qiáng)對(duì)流天氣,大雨從上箱體頂四周流下進(jìn)入保溫棉內(nèi),并通過(guò)保溫棉流到除塵器錐體下部,滲入輸送斜槽內(nèi)。留存在上箱體的積水被負(fù)壓通過(guò)檢修門(mén)吸入袋室內(nèi)造成糊袋,導(dǎo)致除塵器壓差變大,通過(guò)了解,原除塵器也是露天安置,也存在漏水問(wèn)題。經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)觀察,確認(rèn)出關(guān)鍵因素是檢修門(mén)漏氣和上箱體變形以及未設(shè)計(jì)防雨檐所致,改造前的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖 1。 檢修門(mén)設(shè)計(jì)的內(nèi)襯鋼板厚度較薄,且焊點(diǎn)已被銹蝕,夾層內(nèi)的保溫棉脫落,檢修門(mén)的整體向下凹進(jìn)變形,密封條已老化或缺失。
2 改造措施
1)購(gòu)進(jìn)寬 200mm 厚度 4mm 的鋼帶,一邊焊接在上箱體距頂 30mm 處,并且要求另一邊搭接在箱體外保溫的彩板上,沿整個(gè)除塵器的上箱體四周施焊,焊縫要求氣密性焊接,并作防銹處理。
2)將部分檢修門(mén)的密封材料更換,并加高部分門(mén)框,修復(fù)變形的檢修門(mén),同時(shí)作防銹處理,避免雨水存積多時(shí)沿檢修門(mén)四周吸入雨水。
3 改造后效果和體會(huì)
我公司通過(guò)對(duì)大型袋除塵器上箱體的改進(jìn),上箱體檢修門(mén)和外保溫棉內(nèi)進(jìn)水并流入下部斜槽內(nèi)導(dǎo)致堵料的問(wèn)題得到治理;大型袋除塵器的本體壓差除偶爾受脈沖供氣壓力波動(dòng)的影響外,均保持在正常范圍內(nèi)。通過(guò)幾次下大雨觀察,該除塵器運(yùn)行正常,沒(méi)有影響水泥立磨的正常生產(chǎn),改進(jìn)達(dá)到了預(yù)期效果。大型袋除塵器全部在露天安裝,設(shè)計(jì)時(shí)首先必須保證其上箱體有一定的防水斜度,使整個(gè)箱體的外保溫材料不被雨水浸濕,雨季時(shí)能使雨水順利流下。再者上箱體檢修門(mén)除考慮其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度外還必須提高其加工精度和密封條的耐溫性,保證有較好的氣密性,這是設(shè)計(jì)上箱體和日常使用中不容忽視的關(guān)鍵因素。