一、事故經(jīng)過
2007年11月30日SY礦停產(chǎn)檢修,礦安排將己二下山第一部鋼繩芯帶式輸送膠帶(100m)更換掉,到12月1日9時換帶完成并投入運(yùn)行。12月2日夜班4:51,己二下山一部鋼繩芯帶式輸送機(jī)在滿載運(yùn)行時,2#機(jī)驅(qū)動滾筒與減速機(jī)聯(lián)軸器銷子切斷,1#機(jī)過負(fù)荷跳閘,逆止器損壞(抱閘失效),膠帶倒轉(zhuǎn),機(jī)尾處膠帶開始跑偏,因此處地凸,導(dǎo)致膠帶在機(jī)尾張緊部三角架處跑偏嚴(yán)重,膠帶卡死,同時張緊小車上跑,卡死在三角架中間,膠帶受強(qiáng)烈沖擊和卡阻,底帶外側(cè)70mm寬拉斷后,隨即里側(cè)剩余300mm寬膠帶也被拉斷?,F(xiàn)場斷開兩頭均在底帶,相距243m,機(jī)尾張緊車掉道,張緊滾筒損壞,三角架上導(dǎo)向滾筒脫落,機(jī)身機(jī)架無損,如圖1所示。
二、事故原因
(1)2#機(jī)驅(qū)動滾筒與減速機(jī)聯(lián)軸器切銷子,1#逆止器帶病運(yùn)行(抱閘失效),2#機(jī)失效后膠帶倒轉(zhuǎn)引起1#逆止器也失效,致使膠帶飛速倒轉(zhuǎn),機(jī)尾處膠帶跑偏嚴(yán)重,張緊小車上跑,卡死,是造成斷帶的直接原因。
圖1 SY礦己二下山一部鋼繩芯帶式輸送機(jī)斷帶事故現(xiàn)場示意圖
(2)己二下山一臺鋼繩芯帶式輸送機(jī)機(jī)頭峒室及機(jī)尾部分地凸變形,膠帶跑偏,當(dāng)時煤量大是造成事故的間接原因。投運(yùn)后久巷道地凸,局部錨桿、錨鎖拉斷,為此,對其進(jìn)行多次拉底、維修,用U型鋼支架將全巷道重新支護(hù)一遍,2003年5月發(fā)現(xiàn)該機(jī)傳動硐室地凸,運(yùn)行時有異聲,2003年6月4日礦地測科對其硐室進(jìn)行測量,其數(shù)據(jù)如表1所示,示意圖如圖2所示。此后多次利用檢修期間對其進(jìn)行調(diào)整,并請礦建專家商討方案,在硐室處開挖卸壓槽,卸壓在此進(jìn)行打孔注漿,底板加固,問題仍未得到根本解決。
表1 己二下山一部鋼繩芯膠帶機(jī)頭峒室觀測數(shù)據(jù) mm
圖2 己二下山一部鋼繩芯帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)動部分偏差示意圖
另外機(jī)尾三角架處,人行道側(cè)比內(nèi)側(cè)高110mm,2005年9月對其進(jìn)行了處理。2006年3月,2007年9月檢修時分別對傳動滾筒、減速機(jī)、電機(jī)進(jìn)行超平找正,檢修后不久,間隙發(fā)生變化,2#機(jī)切銷子,2007年10月再次對傳動部分2#機(jī)進(jìn)行測量,減速機(jī)輸出對輪與2#主傳動滾筒對輪,上口端面間隙16mm,下口間隙13 mm,上口高差(減速機(jī)對輪高于滾筒對輪)6mm,因此造成多次切銷子。(3)鋼繩芯膠帶制造中有缺陷,使其強(qiáng)度達(dá)不到額定強(qiáng)度,從事故現(xiàn)場看膠帶斷裂是距新硫化頭2.4m處,一般情況接頭處強(qiáng)度低于原帶強(qiáng)度。另外,該機(jī)已運(yùn)行78個月,當(dāng)時膠帶局部最窄的860mm,膠帶最薄的僅15.6mm,與新帶相比分別占其86%和78%。2007年12月5日我們請專業(yè)技術(shù)人員對其進(jìn)行探測,其結(jié)果是79根鋼繩中有6根不通,如圖3所示,此后我們將其情況除上報外,也反映到QDL廠的技術(shù)人員,據(jù)業(yè)內(nèi)人士講,F(xiàn)XHYJ是為了降低成本采購小廠的鋼繩所致。
圖3 已二下山一部高強(qiáng)膠帶12月5日膠帶探傷情況
另外,鋼繩芯膠帶質(zhì)量問題一般現(xiàn)場很難檢測(缺少必要的設(shè)備和手段)。1990年10月,我礦己七大傾角帶式輸送機(jī)安裝完后試運(yùn)行,膠帶一直跑偏,其間煤科總院上海分院的專家們想盡了辦法還是未能解決,最后該院請國家材料研究所的有關(guān)人員現(xiàn)場用X光機(jī)對其進(jìn)行拍照,確定該膠帶跑偏是由于鋼繩排列不均受力不勻所致,是屬于產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的問題,為此,該廠賠償我礦同型號新帶750m。
(4)設(shè)備管理檢修不到位,隱患排查整改不及時,該礦改擴(kuò)建后增加了10臺帶式輸送機(jī),其中3臺為鋼繩芯帶式輸送機(jī),缺員未能及時補(bǔ)充,由于切銷子時有發(fā)生,隊(duì)管人員、司機(jī)及維修人員麻痹大意,個別人認(rèn)為地凸是自然形成,機(jī)電上解決不了,因此產(chǎn)生消極態(tài)度。
三、事故教訓(xùn)
(1)從設(shè)計角度消除事故隱患。隨著采深的不斷增加,沖擊地壓現(xiàn)象逐漸突出,對于采區(qū)集中運(yùn)輸巷建議布置在巖石巷道,必須布置在煤層中,要有切實(shí)可行的防地凸措施,如同時布置卸壓巷道,或同時設(shè)計一備用峒室,萬不得以時將傳動部分搬遷。
(2)推廣應(yīng)用無損檢測技術(shù),對在用的鋼繩芯帶式輸送機(jī)的接頭要定期檢測。對于新購置的膠帶制造廠商應(yīng)提供產(chǎn)品合格證及檢測報告。
(3)完善鋼繩芯帶式輸送機(jī)保護(hù)裝置?!睹旱V安全規(guī)程》第373條規(guī)定:采用滾筒驅(qū)動帶式輸送機(jī)必須裝設(shè)防滑、堆煤和防偏保護(hù)裝置;應(yīng)裝置溫度保護(hù),煙霧保護(hù)和自動漏水裝置;主要運(yùn)輸巷道的帶式輸送機(jī)還必須裝設(shè)張力下降保護(hù)裝置和防撕裂保護(hù)裝置。除此以外,還應(yīng)增設(shè)斷帶捕捉裝置及防異物進(jìn)滾筒的護(hù)板或護(hù)欄。
(4)完善長距離帶式輸送機(jī)的通訊設(shè)施及機(jī)身緊停裝置。
(5)提高干部職工的技術(shù)水平和安全意識,加強(qiáng)責(zé)任心,嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制和設(shè)備定期檢修制,確保鋼繩芯帶式輸送機(jī)處于完好狀態(tài),實(shí)現(xiàn)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。